关于平圩发电有限责任公司#2发电机
差动保护误动跳机分析及处理情况汇报
中电国际安全生产部:
根据要求,现将平电公司#2机组12月26日跳机原因分析及处理经过汇报如下:
一.事情经过
2003年12月26日5时21分,平电公司#2机运行负荷540MW,发电机突然跳闸(跳闸前无异常运行现象),集控室“86-1/2GMT动作”、“发电机差动保护动作”光字牌报警。
5021、5022开关跳闸,磁场开关跳闸,厂用电切换成功。
二.停机后检查情况
1、#2机组跳机后,运行值长立即汇报网、省两调、平电公司副总以上生产领导及公司值班,通知生技、安环、运行、仪控、检修公司等生产单位领导;并在规定时间内分别汇报了集团公司调度值班和中电国际安生部领导。
凌晨6:00左右,公司在现场召开紧急会议并作如下安排:
1)发电机立即按检修方式布置措施,满足电气、仪控人员检查及试验要求。
2)仪控人员打印所有事故报表,同时对#2机组汽机转子惰走过程中出现#6瓦瓦温瞬间高的异常现象进行分析。
检修人员作好抢修准备。
3)#1机组按紧急启动要求立即安排(#1机组于26日晚18:43并网)。
4)#2机做好防寒防冻工作,生技部准备临检项目并于下午召开项目会议。
5)根据以上安排,在公司统一领导下各副总分工协作,重点负责。
2、经生技、安环、运行、仪控、检修公司有关技术人员多方检查、试验,到上午10点左右重点方面检查试验结束,基本情况为:
1)#2机电子室PRP保护盘87-2G/C继电器(发电机C相差动继电器)掉牌,86-1/2GMT出口动作,故障录波器启动。
对发电机出口CT接线盒进行检查,发现C相接线盒内电缆绝缘皮破损且铜芯与接线盒金属外壳接触。
(详见附件一照片及附件二故障录波曲线)
2)继保人员对发电机差动交流回路进行检查未发现异常,对CT进行伏安特性试验也未发现异常。
在就地端子箱进行通电试验,未发现异常。
3)对发电机外观进行检查,没有发现其它异常。
拆除发电机一次线,进行发变组回路绝缘、发电机定子绕组绝缘电阻、发电机定子绕组直流电阻、主变低压回路绝缘等试验检查均正常(试验数据见附件三)。
对发电机出口CT及中性点CT一次回路以及外观进行检查,没有发现异常。
4)对励磁机进行吊罩检查,未发现异常现象。
5)因汽机转子处于“盘车”状态,发电机转子回路试验暂未进行,待盘车停车后进行。
三.事故原因分析
1、#2发电机差动保护基本情况:
发电机差动继电器为GE公司CFD型高速差动继电器,整定值为左前接点0.2A,右后接点0.25A,两接点并联使用。
交流回路CT变比25000/5A。
通过整定值及CT变比可以计算出当继电器不平衡电流达到0.2A(一次值1000A)时即动作,发电机跳闸时负荷为540MW,电流大约为17000A,远大于继电器动作电流。
2、保护误动有以下几种可能:
①由于保护CT二次回路在电子室PRP保护屏一点接地,当出口CT接线盒内电缆绝缘皮破损铜芯与接线盒金属部分接触,将形成CT二次回路两点接地,电流通过接地点流走而不再进入差动继电器,继电器只感应到中性点负荷电流,在继电器中将形成差电流导致保护误动。
②由于差动保护交流回路接线松动造成开路从而引起继电器两侧电流不平衡,保护动作。
③差动继电器特性不稳造成定值漂移。
3、本次跳机直接原因:
通过现场实际检查及通电试验可以确认差动保护动作为误动作,原因为出口CT接线盒内电缆接头绝缘皮老化破损铜芯与接线盒金属部分接触形成CT二次回路两点接地。
该电缆接头绝缘系基建施工所留,因此也反映出本公司在绝缘监督管理方面还存在不足。
4、整改措施:
①对CT接线盒进行防油、防尘处理,对CT二次引出线进行绝缘处理。
②扩大检查范围,对发电机出口PT,2A、2B厂总变CT端子箱,#2主变高低压侧套管CT端子接线盒进行检查。
③对发变组保护屏内交流回路接线端子紧固。
④进行#2发电机差动保护继电器校验工作。
⑤举一反三,利用本次停机对其他端子接头、绝缘和端子进行检查,对重要
电气二次和热工保护回路绝缘进行试验。
对此,公司将进一步组织修订有
关具体规定。
⑥对#1机相应部位和其它有关端子、接头的检查安排在#1机停役时进行。
四.停机过程中汽机情况汇报
在#2机转子惰走过程中,汽机#6瓦瓦温瞬间达到134℃,惰走时间较正常周期缩短近10分钟。
经平电公司汇报两调同意,#2机组转临检,计划检查汽机#6瓦,并根据#6瓦情况拟对相邻瓦进行必要的检查。
工期暂按8天上报。
同时,利用本次临检,公司目前正在组织人员进行汽机、发电机、锅炉及热工、保护等设备其他消缺工作,并对现场设备存在的不规范处进行整改。
目前汽机仍处于盘车冷却过程中,#6瓦检查工作预计于29日进行。
期间若有重大情况将及时向上级汇报。
安徽淮南平圩发电有限责任公司
2003年12月28日
附件:
一、#2机组发电机出口CT C相接线盒内电缆照片
二、#2机组发电机差动保护动作故障录波曲线
三、#2发电机试验测试数据(截至12月28日)
平电公司#2发电机试验测试数据
一、发电机定子绕组直流电阻:(Ω)
测量相别测量仪表:QJ44双桥测量仪表:JD2520直阻快测仪R AO0.001355 0.001354
R BO0.001353 0.001353
R CO0.001356 0.001356
二、绝缘电阻:SI—5001 2500V (导电率0.88)
相别绝缘测量值
A对B、C及地0.79 MΩ
B对A、 C及地 0.75 MΩ
C对A、B及地0.74 MΩ
三、主变低压回路绝缘(含封母及2台厂总变):378/264 MΩ(2500V兆欧表)
四、永磁机定子绝缘:3100/810 MΩ(500V)
五、永磁机定子直阻:
R AB0.006256Ω
R BC 0.006260Ω
R AC 0.006194Ω
六、励磁机定子绝缘: 2600/960 MΩ(500V)
七、励磁机定子直阻:0.02814Ω
八、发变组回路绝缘:(导电率0.125)(含发电机、封母及主变低压侧回路)
0.52 MΩ(2500V兆欧表)
600KΩ(MF-20万用表)
以上试验日期: 2003年12月26日. 晴.15ºC 湿度34%
相关温度:定子铁心40ºC 定子线圈39ºC. 定子水出口37.5ºC。