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钢丝绳芯皮带事故调查报告与解决方案(9.28)

钢丝绳芯皮带事故调查报告与解决方案******检测技术有限公司随着煤炭运输设备机电化水平的不断提高,原煤的运输提升已成为制约矿井能否高效生产的关键因素。

如何减少和杜绝钢丝绳芯皮带断带事故的发生是急待解决的问题。

近年来洛阳威尔若普检测技术有限公司,为开发出解决钢丝绳芯皮带事故发生的设备,对****(集团)公司钢丝绳芯皮带断带事故进行了长期跟踪、统计、分析。

就如何防止该类事故发生和减少事故损失进行了深入探讨。

下面我们以****(集团)公司钢丝绳芯皮带事故案例为主,结合其它煤业公司一些案例,针对钢丝绳芯皮带事故的原因及预防对策初步探讨如下:1、钢丝绳芯皮带断带事故统计与分析根据我司对煤炭行业五十余座生产中矿井走访,通过调取二十年内生产安全数据,走访当事人,发现自1997年至2016年在走访的50余座矿井中曾发生过233起钢丝绳芯皮带事故,平均每年发生4.46起。

其中“抽签”事故占比12.19%;“再断带”事故占比15.61%;纵撕事故占比22.32%,在排除人为因素的机械事故中因钢丝绳芯“断丝”、“磨损”、“锈蚀”、“疲劳”、“接头位移”发生的事故占比高达62.57%。

详细情况见《表1皮带机械事故案例》。

34根据中国****煤炭集团公司统计该集团17个生产矿井,在用1.2米宽以上钢丝绳胶带机348部,总运输长度达到约357公里。

2003年以来**分公司发生撕带事故38起(撕带30起、断带8起)停机时间达到950.6小时,纵向撕裂带面7170.6米,直接经济损失1172万元。

通过调查了解233余起事故的起因与后果,总结出皮带机械事故的共性原因有以下几点:1、断带事故均发生在皮带接头处,其原因是由于接头强度低所致;而纵撕事故多发生在机头或者机尾处。

2、在进行皮带接头工作中,采用不合格的接头材料;硫化接头处环境条件差;硫化工艺标准执行不严格;重复硫化时安全措施不力,是造成二次断带事故发生的主要原因。

这就要求在接头工作中需严格执行硫化工艺要求,把控硫化工艺中的硫化时间、硫化温度、硫化压力、揭锅时间等关键工艺参数,严格按操作规程进行工作,提高安全意识。

3、设备管理检修不到位,隐患排查整改不及时,岗位责任制不落实,检查不细,不到位。

在T-XY矿与P-B矿的事故中,受X光设备原理局限不能长时间开机,光衰严重,同时相关岗位人员没有及时对相关配件进行更换,造成检测设备没有提前发出警告。

在表1第一起事故中,在日常巡检时,发现1#逆止器带病运行包闸失效,2#机驱动滚筒与减速机联轴器切销子,整改不及时也是发生事故的主要原因。

4、皮带机技术档案、皮带更换档案、接头硫化档案、接头日常管理档案,不健全,无专人负责,当人员流动情况发生时,造成部分接头超期服役,提高了隐患发生的概率。

5、在皮带的运输过程中也有几种因素会引起事故的发生:A、因异物卷入等引起荷载的突然增加,致使皮带装料口堵塞,长时间的摩擦,引起断裂与起火事故;B、启动和停车时应力变化过大,引起断裂(随着软起动技术的推广,此类原因引起的事故已不常见);C、皮带机运行过程中,胶带单侧偏移较多,在一侧形成褶皱堆积或折迭,受到不均衡拉力或被夹伤或划伤等,造成胶带断带或纵撕;D、在皮带输送机物料装载点,物料中夹杂着坚硬的固体或长条形杆装物将胶带划伤,这种划伤又分两种:一是利器压力性划伤;二是利器穿透性划伤。

下面通过重点分析下表中的五起事故的发生原因、保护装置的反应、事故造成的后果,以便于分析,找出解决非人为因素皮带事故的办法:表2钢丝绳芯皮带具用代表性的事故分析7矿别安装地点皮带接头寿命(月)保护装置断带原因事故后果保护装备动作描述型号宽度P-S矿丁九集中巷GX-25001000241#逆止器,2#逆止器在事故发生后发现第一次断带是老硫化接头79根钢丝绳芯有7根发生断丝,造成受力不匀所致。

第二次是因为接头硫化没有等温度降至100℃以下提前揭锅,造成硫化处起泡,并发生拉抻,最大拉抻处3mm。

底带外侧70mm宽拉断后,里侧剩余300mm宽皮带也被拉断,断开两头相距243米,机尾张紧车掉道。

张紧滚筒损坏。

第一次事故发生时2#机驱动滚筒与减速机联轴器切销子,2#机逆止器失效后胶带倒转引起1#逆止器(带病运行包闸失效)也失效。

致使皮带飞速倒转,机尾处皮带跑偏严重,张紧小车上跑,卡死,造成断带事故。

P-S矿丁九集中巷GX-250010000.5P-B矿丁四集中巷GX-250010006机头处安装断带保护装置,X光检测设备。

2012年4月在每周的X光例行检查中发现11号硫化接头发生位移,现场复检发现接头老化现像严重,立即开展硫化接头作业,但施工人员发现胶料有点硬,便擅自将硫化温度提高到170℃,结果使该接头在同年10月2日从橡胶中抽出,当天X光监测设备没有开机。

此次事故中,皮带下滑72米,飞速下滑的皮带卷住一人(死亡),并造成全矿停产抢修136小时,事后集团接上级主管部门通知,该矿停产3个月进行安全隐患整改。

断带保护装置起效,在皮带下滑70多米后将皮带牢牢固定,没有使事态再度扩大,但受X光设备工作原理的局限(不能长时间开机,X光光管在使用两年后,受散热等条件影响会发生光衰现象,使检测性能大大降低),没有及时发出接头抽头位移报警,错失了提前预防的机会。

H-ZX Z矿主斜井井下2#巷GX-20008002斜井胶带下滑防护装置皮带全长1580米,硫化接头数31个,平均倾角13°,设备安装运行后第七年在编号2009-12-8硫化接头工作中发生断裂,其主要原因是接头老化,强度降低所致。

断带下滑450米,损坏托辊60余只,托辊支架160余只,乘人吊座20余个,时隔2个月发生二次断带,断带滑行550米,造成机架装置严重损坏,抢修时长6天。

每隔160m-200m设制斜井胶带下滑防护装置,两次断带事故发生时,防护装置均有动作,但因断带发生时,力量过大且不均匀超过防护装置设计参数,在防护装置触发爪的钩嘴开启,摩擦轴下落并与底座共同挤压皮带时,将托辊带飞,造成防护装置连续失效,并使皮带发生纵向撕裂。

T-XY 矿主斜井皮带GX-200012000.01X光检测设备、逆止托滚、抓捕器排绳过密有效间距大于0.25d,粘着力强度降低。

皮带从机头处向井下滑落157米,坠落物料200KG,造成1重伤,3人轻伤。

硫化接头完成后使用X光拍照未发现异常,7小时后发生“抽签”,因X光检测设备不能实现24小时实时在线监测,没有在事故发生前作出警报;皮带主机因超速自主停机,抓捕器做出反应时受工作环境有导物影响,机械动作没有完成全部动作。

7在上表中,2012年10月2日发生“抽签”事故,皮带机超速后自动停车,抓捕器机械动作有效,但是飞速下滑的皮带卷住一人(死亡)并造成全矿井停产136h的严重后果。

通过对233余起事故的深入刨析,我们发现任何一种单独的预防或保护装置在事故发生之时都是“苍白无力”的。

皮带输送机事故的预防对策除加强对胶带接头的管理,严格执行硫化工艺外,应加强对皮带输送机的安全管理,采取有力的预防措施。

推广新技术,新工艺、新材料、新产品的应用,对皮带输送机实现动态24小时实时检测监控。

杜绝钢丝绳芯皮带输送机事故的发生应多方因素,全面考虑。

采取科学、积极、有效的预防措施,尽量避免事故的发生。

在此调研基础上相关科研团队开发出了钢芯输送带智慧监测专家系统,该系统结合了X光设备的直观的特点(注:系统集成X光便携系统,用于接头取证。

)通过多措并举,连锁反应,实现了对纵向撕裂、横向断带事故的有效预防,真正实现了24×365小时实时动态在线监测,具有监测时域空域无盲区、高速自动、免维护、无X光射线辐射,对人体无害的优良特点。

(壹伍零叁柒玖玖柒柒柒玖高峰)其技术原理与工作流程不在一一赘述,另有相关专业文章详细介绍。

另附表3皮带机械事故案例分析表。

表3皮带机械事故案例分析表事故名称事故经过事故原因事故后果**矿皮带伤人事故2007年10月23日四点班,*矿皮带队副工长张某进入皮带机尾坑内清理浮煤。

16时20分许,主斜井皮带信号响起,皮带即将启动,高某等人赶紧呐喊张某躲开,这时皮带蜂鸣器报警,皮带开始缓慢启动,正当张某转身之际,突然被卷入主运皮带,经抢救无效死亡未和岗位工联系停机、锁开关冒险进入皮带机尾坑清理浮煤,被卷入皮带挤压致死,是造成事故的直接原因;作业人员互保联保意识不强,防范能力差,对皮带机尾区域监护不力是造成事故的主要原因。

一人死亡。

主运大巷换装转巷口纵撕事故5月7日中班23时50分,井下机电队夜班皮带司机司帅飞在主运大巷换装转巷口闻到有烧焦味,经赶赴除铁器处查看发现,除铁器下部卡有一根钻杆(长度为1.2米),钻杆成竖立状态,顶穿皮带,便立即按动皮带急停按钮闭锁皮带,但因皮带速度过快(3.15米/秒),皮带已被纵向撕裂65米。

1、川九项目部掘进队组支护打眼使用的1.2米钻杆因管理不当,上皮带后,被除铁器吸起并卡在除铁器中间,划透皮带,导致主运皮带被撕裂。

2、各皮带转载点看护人员职责履行不到位,对钻杆上皮带未及时发现和处理。

主皮带抢修,于5月8日夜班4时左右恢复运行,此次事故造成井下全面停产4小时。

机电队主运集中巷巷皮带纵撕事故2013年3月19日4点30分左右,井下机电队主运集中巷巷皮带司机闫旭亮在皮带机头清理煤泥时,听到主运大巷皮带有异响,4时33分汇报井下机电队值班室,4时34分向调度室汇报情况并申请是否停皮带,调度室值班人员赵碧涛未立即迅速安排如何处置指示,皮带继续运行。

4时36分井下机电队值班室通知当班跟班队干马赟立即赶到现场查看,马赟发现皮带已撕裂长度约500mm左右,宽度40mm。

4时41分马赟向调度台汇报要求停止皮带运行。

4点53分调度台安排由3207运输皮带至南主运运输皮带至主运集中巷运输皮带至主运大巷皮带依次停止,到主运大巷皮带停止运行时主皮带撕裂长度已延伸至约16m、宽约40mm,断裂一股钢丝绳。

5时30分左右井下机电队将皮带撕裂部分处理掉,皮带可暂时运行。

11时皮带硫化厂家对撕裂部分皮带进行修补硫化。

1、事故发生后现场调查发现,主运大巷皮带受利器(矸石或铁器)所伤,导致皮带出现破口进而撕裂。

2、皮带巡视工未及时发现皮带异常,跟班队长发现皮带出现损伤后未及时停止皮带导致皮带撕裂范围扩大。

3、调度台接到汇报后没有及时向机电经理和相关科室汇报。

4、主运皮带检修、检查工作不到位。

全面停产8小时。

二矿区充填工区皮带伤人事故1995年6月8日18时05分,二矿区充填工区皮带工董某在调整皮带过程中,右臂被卷入皮带尾轮内,造成右臂撕脱重伤。

1、当事人在皮带机运转的时候直接用扫把刮蹭皮带是造成事故发生的直接原因。

2、当事人安全意识淡薄,违章冒险作业,违反“严禁在皮带输送机运行时进行维护调整”的规定调整皮带跑偏是导致事故发生的主要原因。

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