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100t转炉汽化冷却烟道改造
l v l n t e i d sr n c iv n f c ie e e g o s r ai n e e u t a d a h e i ge f t n r y c n e v t . i h n y e v o
【 e od 】C ne e, vpr e ol g f e f cdc cl i , a r i u tn ee K yw r s ovr reaoa dco n, u,o e i u tn nt a c cli , nr t t i l r r ao u l r ao y g
技术改造与改进
第 2 卷 2 1 年第 6 总第 16 ) 9 0 1 期( 5期
1 O转炉汽化冷却 烟道 改造 t O
张艳 菊 ( 北钢铁 承德 分公 司设 备 管理部 河
【 摘
承德
070 ) 6 0 0
要】 通过炼钢转炉汽化冷却系统的改造 , 将强制循环和 自然循环相结合的冷却方式改为 自 然循环冷
程度 的改 观 , 为烧 结 生 产 稳 定 运 行 起 到 了积 极 的 作用 。
参考文献
\ /
\ 、
— — — — —
【】 1吴新钢 , 胡平 , 萧杨等. 烧结设备. 武汉钢铁 公 司教 育
筛1 皮带
筛2 带 皮
培训 中心 ,0 1 0 20: . 5
『 宋伟 刚. 用带式 输送机设 计. 2 1 通 北京 : 机械 工业 出版
却方式 , 改造后彻 底解决 了中压泵漏水 问题 , 改变 了汽化冷却 系统的运行状 况, 设备故 障率明显降低 , 达到 了同 行 业设备先进水平 , 并有 效地 节约 了电能。
【 关键词】 转炉
汽化冷却 烟道
强制循环
自然循环
节能
I pr v m e fEv po a e o i uef r l O nv r e m o e nto a r t d Co lngFl o O tCo e t r
图 2 改造后的分料漏斗
社 . 0 6: 3 — 4 . 2 0 2 3 2 4
(0 1 4 8 稿 ) 2 1 -0 -0 收
一
38 一
图 1 汽化烟道冷却循环 方式
2 存在问题 自20 年投产 以来 , 05 设备故障率一直居 高不
() 1首先重新设计烟道 , 将炉 口段和活动烟罩 改为 自然循环 , 增大 四段烟道与汽包的距离 , 同时 将 四段烟道下弯段部分加长 , 以便改善水循环状 况 。各 段 烟 道 水 冷 壁 管 由原 来 的 4 m ×4 2 m mm 改为 3 m 5 m, 8 m× m 相应加粗联箱管径 , 使截面比
c mb n d fr e n a u a i u ai n t h n y n t r lc r u a in f r t e i r v me t h o i e o c d a d n t r l cr lt o t e o l au a i l t .A e h mp o e n ,t e c o c o t
一
Hale Waihona Puke 3 7—第 2 卷 2 1 年第 6 总第 16 9 01 期( 5 期)
符 合 设 计 规 范 要 求 。 汽 化 烟 道 全 部 采 用 自然 循 环 , 强 烟道 循 环 的 自我 调 节 能力 。拆 除现 有 强 增 制 循 环 泵 , 大 减 少 电耗 。改 变联 箱 下 降管 接 口 大 位 置及 上 联箱 汇 集联 箱结 构 形式 , 改善 循环 , 少 减
la a eo e me im- rsu e p mp h sb e l n td a d tee up n alr ae i ge t e k g ft du p es r u a e n ei ae n h q ime tfi ert s ral h mi u y rd c d a d i at ua h v p rtd c oigs se i o do eain r a hn h d a c d e u e , n np ri lr ee a oae o l ytm si ag o p rt , e c igtea v n e c t n n o
1。 )
机械密封频繁漏水使 中压泵轴承箱密封损坏 , 导 致 轴 承箱 进 水 , 承润 滑 效果 恶劣 , 一 步导 致 轴 轴 进 承 损坏 , 成长 时间 的故 障停机 。 造 因设计原 因三 、 四段烟道较短 , 距汽包高度不 够, 汽水循环不 良, 热疲劳损坏严重 , 严重影响四 段烟道使用寿命 ; 另外 , 中低压强制循环泵安装在 1. 7 m平 台 , 上 层 平 台不 足 5 通 风 不 良 , 境 6 距 m, 环 温度高达5 ℃以上 , 0 造成检修维护困难 。
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1 前 言
下, 中压 泵 机 械 密 封 频 繁漏 水 , 门关 闭不 严 ; 阀 因
提 钒 炼 钢 一 厂 3 转 炉 的汽 化 冷 却 烟 道 由活 座 动烟罩 、 、 、 、 一 二 三 四段 固定 烟 道 五部 分 组成 。原
设计为强制循环 和 自然循环相结合 的冷却方式 , 活动烟罩采用低压热水强制循环 , 一段烟道采用 中压 强制 循 环 , 其他 三 段 烟道 采 用 自然 循 环 ( 图 见
技术改造与改进
() 2 增加 循 环流 速 : 化 烟道 水循 环 的好 坏 常 汽 用 循 环 流 速来 判 断 , 当上 升 管 的循 环 流 速 达 到 一
定值时 , 可将传人热量带走 , 同时还能把产生的蒸 气泡 冲走 , 而维持壁温正常 。对于一定参数和 从 就有一个客观存在的循环流速 , 循环流 阻力 。水冷壁管与隔板改为气体保护焊接 , 改善 烟道结构 , 就 增 焊接质量 。增大烟道间的连接间隙 , 固定段 烟道 速不 合理 , 得 从结 构 上采 取措 施 , 加各 段 烟道 的循环流速以改变汽化系统的冷却效果 。 与 斜 烟道 间采 用 活 连接 方式 并 增加 补 偿器 。增 大 ( ) 大 循环 倍率 : 3增 循环 倍率 用 来 判断 水循 环 水冷壁管与联箱连接处 弯管 的弯 曲半径 , 少此 减 循 表 处循环阻力 。烟道加强圈采用铰接结构 , 使烟道 是 否安 全 , 环 倍 率大 , 示 管子 出 口段 汽水 混合 物 中水 的份 额 大 , 以保证 有 效带 走 热量 , 可 同时带 径 向膨胀量可 以得到释放。氧枪 口、 下料 口等采 保证正常传热 , 使 用盘管形式 , 汽包给水泵 由 1. 7 m平 台迁移至 0 走蒸发后沉积于管壁上的盐垢 , 6 m 管 壁 不 会超 温 。一 般 正 常 工况 下 , 于 蒸 发 量 为 对 平 台, 改善运行环境 , 减少故障。 () 2 重新设计余热锅炉循环系统 , 增加一条 4 0 t 单汽包中压锅炉, 0 20 h / 循环倍率推荐值为2 ~ O 29 m下降管路 , 1m 增大烟道供水量 ; 上升管路 由原 3 , 0 改造后 的汽化烟道循环倍率为2 , 8满足要求。 设计 19 m改为 29 m, 升管路增加引射 5m 1m 上 器, 减小冷炉启动应力 ; 现有汽包平台加高 1 m, 5 结束 语 . 5 加 大 汽包 与 三 、 四段 烟 道 的 高差 , 高 压 头 , 善 提 改 提 钒 炼 钢 一 厂 转 炉 汽 化 烟 道 改造 后 , 备 故 设 末 段烟 道 冷却 效 果 。将 活动 烟 罩上 升管 并 人一 段 障率 明显降低 , 彻底解决 了烟道漏水问题 。汽化 烟道上升管 , 改善活动烟罩循环效果 。完善操作 冷却烟道 内汽水运行状况随吸收的热量变化而变 化 , 钢 或 提钒 吹炼 过 程 中吸 收热 量 多 , 炼 烟道 内 汽 使设备运行稳定 , 可延长烟道使用寿命。 水 混 合 物 运 行 速 度 快 , 吸热 烟 道 内汽水 混 合 物 不 运 行 速 度慢 。改 造 完 成 后 水循 环 状 况 良好 , 段 各 4 改进 的技 术关 键 烟 道壁 温均 在 设 计 容 许 范 围之 内 , 道 无 明显 振 烟 ( ) 高有 效 压 头 : 1提 要保 证 循环 回路 中 的水不 停 地 流动 , 要 有 足够 的运 动 压 头 来 克 服 流 动 阻 动 , 就 无烟气泄漏 , 大大延长了烟道的使用寿命 。改 可降低备件费用 、 运行 费用 、 软水 力, 阻力损失可分为上升管部分和下降管部分 , 上 为 自然循环后 , 2. 4 a节约 效益显 著 。 升 管 由 西19 m改 为 2 9 5m 1mm, 个 上 升管 沿 程 消耗 费用 496 万/, 整 阻力将大大降低 , 同样下降管也做 了适 当调整 , 这 都可使有效压头提高 , 有利于汽水循环 。
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(01 4 4 稿 ) 2 1 -0 -2 收
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4 结 束语
40 0m烧结系统 自投产以来 , 带式输送机 出现 分 漏 问题较多的就是冷 1筛 1筛 2 料 斗 、 、 三台设备 , 经过冷 1 卸料斗及三 台输送机衔接处 的改造 , 无论是降低 、 幸 生产 成 本上 还是 降 低工 人 劳动 强度 上 都有 了一定
3 改进 措 施
针 对 以上 问题 , 定对 3 决 座转 炉汽 化烟道 进行 彻 底 改造 。改造 的总体 方 案是 将 原有 的强制 循环 方 式改 为 自然 循环 方式 , 消 1.m平 台一段 烟道 取 76 中压强 制循 环 泵及 附 属部 件 , 原 1. 将 76 m平 台锅 炉 给水 泵移 至 0 m平 台 , 更换 附属 管路及 部 件 。
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