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齿轮箱故障分析


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故障分析

控制系统导致变桨机构故障是造成该风力机组齿 轮箱振动和轴承损坏的原因
由于控制系统的问题,导致变桨液压缸频繁动作造成齿 轮箱振动和轴承损坏; 备用齿轮箱安装后仍然有很大的振动,解体检查变桨液 压缸及活塞、连接螺栓、变桨杆、变桨轴承、三脚架和 防转杆等均未发现异常; 将液压站比例阀和变桨液压缸进行清理检查,更换了新 液压油,未见任何异常; CCU X111(Encoder)端子排01端子接线松动,紧固 后振动消失,设备运转平稳;
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检查结果

齿轮箱发生损坏的原因:
齿轮箱自身缺陷; 外部原因导致齿轮箱损坏;

具体原因待落实;
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机组恢复



安装备用齿轮箱,机组恢复运行; 在机组恢复后,进行整机的测试;发现当转 速达到800RPM以上时,齿轮箱箱体轴向前 后窜动频率不断增大,机舱振动明显,声音 很大 ; 机组存在其他缺陷;
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检查结果
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检查结果


检查点:齿轮箱 检查结果:
箱体内低速轴前轴承座内径磨损0.30mm; 行星轮前、后两盘轴承S值超标增大2.3mm; 低速输入轴轴承磨损;
润滑油颗粒度超标;
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检查结果

检查结果:低速轴前轴承座内径磨损
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检查结果


检查点:胀紧套 检查结果:
锥形胀紧套(内套)与轴接触的部位有较为明
显的滑动痕迹,但没有毛刺、拉伤、凸起、沟 槽等缺陷,不影响继续使用; 螺栓孔完整无伤痕,螺纹完好无拉伤、断裂和 螺纹滑扣等缺陷; 力矩检查螺栓紧力符合标准;
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检查结果
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振动监测分析
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振动监测分析
从上图中可以看到齿轮箱故障已经影响到机 舱大幅度轴向振动。 齿轮箱振动总值=29.11mm/s,

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故障原因初步分析

主轴箱轴承故障
当主轴箱内双列滚子轴承工作游隙增大时,轴承
外圈被轴承座和端盖所固定无法移动,主轴会带 动轴承内圈轴向窜动,这种缺陷在转动设备中运 行中很常见。 由于主轴和齿轮箱低速输入轴被胀紧套连接为一 个相对刚性整体,主轴前后窜动会通过胀紧套将 力矩传递给齿轮箱行星轮,行星轮轴向蹿动撞击 齿圈和端盖发出异音,同时行星轮前后轴承内、 外圈位移增大而S值超标损坏。
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检查结果

检查结果:轴承S值超标
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检查结果

检查结果:轴承S值超标
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检查结果

检查结果:低速输入轴轴承磨损
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检查结果

检查结果分析:
从齿轮箱解体检查情况上分析,由于轴承游隙
增大,导致运行中齿轮蹿动,相互撞击,发出 异常声音; 齿轮蹿动,轴承受力超出设计值,外圈与轴承 座发生相对位移,由于箱体材质为铸铁,发生 磨损; 磨损的颗粒进入轴承,导致轴承磨损;
紧固端子排接线后在重复RPM TEST时通过测试, 机组未报故障; 启动机组,齿轮箱轴向蹿动消失,运行平稳,未 见振动和异音,机组并网运行 。
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故障分析

依据齿轮箱解体后部件损坏和新齿轮箱安装 缺陷处理的情况,分析如下:
主轴箱轴承故障引起齿轮箱轴承损坏的分析不
成立; 紧急刹车造成行星轮齿轮和轴承的分析不成立; 控制系统导致变桨机构故障是造成该机组齿轮 箱振动和轴承损坏的原因;
Gamesa 机组齿轮箱故障 原因分析
2014年2月21日
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Gamesa机组简介

G52/58机组为典型的“丹麦设计”风电机组
水平轴 三叶片 上风向 主动偏航
变桨距功率调节
双馈式变速恒频控制
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Gamesa机组简介

机组采用常见的“一字型” 布置形式,为保证 变桨系统的安装位置,齿轮箱输出轴在机组 的左侧,与发电机相连,主轴采用双轴承设 计。
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故障分析


编码器测量发电机转速,信号送到CCU X111端子排01端子,接线松动导致 PLC接 收的发电机转子转速信号不稳定,使PLC采 集到的叶轮转速和发电机转速有偏差; PLC为了使转速达到预先设定值,就会控制 变桨驱动装置不断修正桨角变化,这样就引 起变桨液压缸活塞前后油压反复变化,促使 活塞带动变桨杆在缸体内快速往复运动;
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故障分析

主轴箱轴承故障引起齿轮箱轴承损坏的分析不成立


第一种分析认为主轴箱轴承工作游隙增大,是造成齿轮箱振动和轴 承损坏的原因。通过对主轴箱外部检查,确认主轴箱安装间隙无变 化,地脚螺栓紧力符合要求,安装标记清晰完整。主轴与轮毂连接 螺栓无松动且紧力符合要求,轮毂连接法兰未发现裂纹和缺损等缺 陷。外观和力矩检查主轴箱前后轴承端盖螺栓无松动,轴承端盖无 裂纹和漏油现象,主轴箱壳体无裂纹和其它缺陷。 新齿轮箱安装后检查主轴窜动量小于0.10mm,现场实测主轴箱振 动0.03mm。这两项测量数据说明轴及轴承运转平稳,轴承工作游 隙正常,主轴未发生轴向窜动和跳动。


测试仪器:便携式离线振动监测设备 测试状态: 机组并网运行,
发电机转速:860-1200rpm左右; 发电功率:40-120kW左右;

记录数据:
传动系统的多点的振动频率、幅值与加速度; 发电机实时转速; 机组实时输出功率; 实时风速;
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振动监测分析
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故障现象
现场巡检中,在塔架下部听到机舱发出很大 的异常声音。 停机进入机舱检查发现:

转速到350RPM左右时,齿轮箱壳体与输入轴相
对前、后轴向窜动,蹿动量为3-5mm左右; 在行星轮外齿圈处有很大的“咕咚、咕咚”撞击 声音,声音均匀而且连续,异音和撞击同步出现。
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修复方案

根据故障分析结果,制定了修复方案:
对可能的故障点进行进一步检查; 更换备用齿轮箱,尽快恢复机组运行; 对损坏齿轮箱进行解体检查; 落实轴承损坏的具体原因
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检查结果


检查点:主轴箱体 检查结果:




塞尺检查主轴箱安装侧隙不大于安装要求0.50mm,外观和力矩检 查地脚螺栓无松动,安装标记线清晰完整; 外观和力矩检查主轴与轮毂连接螺栓无松动,轮毂连接法兰无明显 裂纹和缺损; 外观和力矩检查主轴箱端盖螺栓无松动,螺栓弹簧垫圈完好无断裂, 主轴箱轴承端盖无裂纹和漏油。主轴箱壳体无裂纹和其它缺陷,塞 尺检查主轴和齿轮箱输入轴间隙不大于1mm; 由于主轴箱无法解体检查轴承,主轴的飘偏度和同心度无法检查, 打开轴承端盖检查轴承侧面,确认油脂颜色正常无焦糊现象,滚动 体无伤痕,轴承座完好无磨损痕迹,轴承内圈挡圈环无变形损坏、 固定牢固。
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振动监测分析
各采集点理论上均应位于轴承座6点钟位置 (承载区)上,可是个别位置由于传感器安 放不方便只能做到尽可能接近承载区。 采集并分析的振动参数为以下两种:

速度频谱:检测由于如松动、不平衡和不对中等
低频振动故障;监测和确认轴承、齿轮缺陷阶段。 加速度包络线谱:齿轮啮合,轴承早期缺陷,润 滑不良,重复性冲击等问题。
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振动监测分析
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振动监测分析

从数据结果推算
太阳轮轴转速=45 r/min 中间轴转速=330 r/min
输出轴转速=930 r/min


结合监测记录,输出轴转速为984 r/min ,由于风力 机组处于低负载运行状态,转速变化快,认为两个 结果一致; 初步诊断为行星轮轴承出现问题,该故障处于严重 阶段。
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其他检查

控制系统检查时发现:
在10m/s风速下PITCH AND BRAKE测试中设定变桨值 为30°和转速达到570rpm时风力机组发出Gene-Rotor Discrepancy(转速不匹配)故障两次; CCU X111(Encoder)端子排01端子接线松动;


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检查结果


检查点:弹性支撑 检查结果:
力矩检查齿轮箱弹性支撑紧固螺栓无松动,外
观检查支撑无弯曲变形、连接螺栓完好; 检查扭力臂关节轴承转动灵活,内表面和球面 光滑完整未见磨损、划痕、裂纹、锈蚀等缺陷, 关节轴承密封件完整无损坏,弹性橡胶块无缺 损,锚销无伤痕。
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故障初步分析
根据齿轮箱声音大小和撞击位置手感检查, 初步判定齿轮箱行星轮位置有故障; 齿轮箱观察孔无法观察到行星齿部分; 受齿轮箱结构限制,内窥镜也无法观察; 齿轮已出现故障,齿轮油监测无法判断故障 部位; 采用振动监测可初步判断故障部位;

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振动监测分析
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故障原因初步分析

变桨液压缸故障
变桨液压缸利用螺栓固定在齿轮箱尾部与其成为一个整
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