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OTS工程认可报告(10005315)

嘉川公司
测量结果
评价
OK/NG
1
密度±cm3
2
拉伸强度≥30Mpa
32 34 36
3
弯曲强度≥40Mpa
45 44 44
4
冲击强度23℃≥20kJ/m2
25 24 24
5
缺口冲击强度23℃≥kJ/m2
6
燃烧灰分20±2wt%
19
供应商:
部门:
电话/传真
签字:
日期:
嘉川SQA:
□通过□拒收,要求再次抽样
附件1:
OTS工程认可报告
GR/B1K A0
项目代号:S201供应商名称:芜湖红联供应商代码:1DU
零件名称:塑料卡扣零件号:版本:
安全和/或法规项 □是 □否 工程图样更改等级:正(带条件批准后重新提交) □ 工程更改
□》
□其它
提交资料
□1、样品
□2、图纸
拔脱力>97N
设计验证
台架

10
模具件
2014/08/15
2014/081/5
芜湖红联
徐进奇
2
高温、低温试验

卡口在-40℃×1h→120℃×1h下循环5次
不变形、脆裂,仍能正常工
设计验证
台架

10
模具件
2014/08/15
2014/08/15
芜湖红联
徐进奇
3
耐臭氧老化
GB/T 7762
在臭氧浓度100pphm,40℃下暴露72小时
无龟裂
设计验证
台架

10
模具件
2014/08/15
2014/08/15
芜湖红联
徐进奇
4
气味性
Q/WQ J
A1≤,A2≤,A3≤
无气味性
设计验证
台架

10
模具件
2014/08/15
2014/08/15
芜湖红联
徐进奇
供应商:芜湖红联橡胶制品有限公司
姓名:部门:电话/传真日期:
嘉川:
产品工程师确认: 高级经理批准:
Φ Φ Φ
Φ Φ
OK
5
22(±
游标卡尺
OK
6
20(±
游标卡尺
OK
7
16(±
游标卡尺
OK
8
6(±
游标卡尺
OK
9
5(±
游标卡尺
OK
10
4(±
游标卡尺
OK
11
2(±
游标卡尺
OK
供应商:
部门:
电话/传真
签字:
日期:
嘉川SQA:
□通过□拒收,要求再次抽样
□带条件通过,条件如下:
签字:
日期:
嘉川产品工程师:
OTS装车匹配结论:
塑料卡扣
零部件号:
风险级别:
□A □B □C
验证策划
实际验证情况
备注
序号
试验项目
试验程序或标准
试验描述
目标 要求
设计验证/认可试验
台架/整车
是否强检项目
样件数量
样件类型
计划实施日期
试验单位
测试责任人
实际实施日期
测试报告
结果
开始
完成
开始
完成
报告编号
测试结果
1
拔脱力试验

将卡扣装在M6螺栓上,固定螺栓,沿螺栓轴向拉拔卡扣
□带条件通过,条件如下:
签字:
日期:
嘉川产品工程师:
OTS装车匹配结论:
□符合□不符合
签字:
日期:
附件5:
材料检测报告
GR/B3KA0
项目代号
S201
供应商名称
芜湖红联
零件号
零件名称
塑料卡扣
工程图样更改等级
更改日期
检测原因
■首次抽样 □再次抽样 □第三次抽样
编号
要求
检测方法
供应商
测量结果
评价
OK/NG
零件号
零件名称
塑料卡扣
工程图样更改等级
更改日期
检测原因
■首次抽样 □再次抽样 □第三次抽样
编号
要求
检测方法
供应商
测量结果
评价
OK/NG
嘉川公司
测量结果
评价
OK/NG
1
Φ56(±03)
游标卡尺
ΦΦ Φ
Φ Φ
OK
2
Φ12(±
游标卡尺
Φ Φ Φ
Φ Φ
OK
3
Φ(±
游标卡尺
Φ Φ Φ
Φ Φ
OK
4
Φ19(±
游标卡尺
□带条件通过,条件如下:
签字:
日期:
嘉川产品工程师:
OTS装车匹配结论:
□符合□不符合
签字:
日期:
~
■3、尺寸检测报告
■4、DVP
■5、材料检验报告
■6、性能检测报告
/
声明
我在此声明,本OTS工程认可报告的工装样件采用正式生产用模具、夹具、设备、人员、场地等进行生产,已符合嘉川公司图样和规范的要求,所提交的资料真实可靠。
解释/说明:
供应商授权代表签字:日期:
以下由嘉川公司填写

认可结论: □批准 □拒绝 □条件批准,条件如下:
日期:日期:
供应商:
姓名:部门:电话/传真日期:
嘉川:
产品工程师确认: 高级经理批准:
日期:日期:
注:供应商完成的验证策划得到嘉川确认后即开始试验验证;
供应商填写实际验证情况并附《材料检验报告》、《性能检验报告》得到嘉川确认后即DV结束。
附件3:
尺寸检测报告
GR/B3KA0
项目代号
供应商名称
芜湖红联
□符合□不符合
签字:
日期:
附件4:
性能检测报告
GR/B3KA0
项目代号
供应商名称
芜湖红联
零件号
零件名称
塑料卡扣
工程图样更改等级
更改日期
检测原因
■首次抽样 □再次抽样 □第三次抽样
编号
要求
检测方法
供应商
测量结果
评价
OK/NG
嘉川公司
测量结果
评价
OK/NG
1
拔脱力>100N
将卡扣装在M6螺栓上,固定螺栓,沿螺栓轴向拉拔卡扣,记录拔脱时的最大值
产品工程师确认: SQA确认: 设计部门高级经理批准:
日期: 日期: 日期:
备注:SQA确认供应商OTS是否采用正式生产用模具、夹具、设备、人员、场地等进行生产。
附件2:
设计验证计划(DVP)
GR/B2KA0 DVP编号:
项目代号:
S201
车型:
供应商名称:
芜湖红联
供应商代码:
1DU
隶属系统:
零部件名称:
124
OK
2
高温、低温试验
护罩在-40℃×1h→120℃×1h下循环5次
不变形、无脆裂,
OK
3
耐臭氧老化
在臭氧浓度100pphm,40℃下暴露72小时
无龟裂
OK
4
气味性
按Q/WQ J车内非金属材料气味试验方法,用A法进行气味检测。
无气味性
OK
供应商:
部门:
电话/传真
签字:
日期:
嘉川SQA:
□通过□拒收,要求再次抽样
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