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初,炽热碳还原法脱硝技术


七.工业化推广待研究解决问题
1.碳与氮气和氧气反应的竞争条件(包括反应速度/反 应时间/煤耗量) 2. 脱硝工艺的热平衡和压力平衡 3.反应器工程设计 4.脱硝工艺的经济评价和环境评价 5.脱销工艺的推广区域和行业
炽热碳还原法脱硝技术
汇报内容
课题背景和意义 国内外NOX脱除方法 炽热炭还原脱硝法机理及热力学分析 炽热炭还原脱硝法反应条件 炽热炭还原脱硝法工艺 炽热炭还原脱硝法研究与工业化成果 工业化推广待研究解决问题
一、课题背景和意义
NOx排放对人体和环境产生严重的损害,尤其是中国目 前雾霾产生的主要诱因之一
四、炽热炭还原脱硝法反应条件
4.1 反应温度对NOx转化率影响
研究一
研究二
500-900℃
研究三
图1去除率温度曲线
图2 温度对无烟煤还原NOx影响
转化率达80%以上时温度:
850-920℃
550-650℃
图3 各种碳还原能力的比较
700-750℃
4.2 反应时间对NOx转化率影响
温度700℃,氧含量6%,实验空塔气速在0.1~0.2m/s
选择性非催化还原SNCR


微生物法脱硝

吸附法
方 法
活性炭法脱硝
炽热炭还原法
等离子法脱硝
脱除方法
湿法洗涤脱硝 选择性催化还原


脱硝效率高
脱除率高,还原剂耗量少


系统复杂且用水量大并有水污染,需要 消耗大量的能量
需耗氨,投资运行费用高,催化剂活性低易 中毒
选择性非催化还原
还原剂易得,可回收余热
温度 K
800 1000 1200 1500
C+2NO⇄N2+CO2 C+NO2⇄1/2NO+CO2 2C+2NO⇄N2+2CO 2C+NO2⇄1/2N2+2CO 2C+O2=2CO CO+NO⇄1/2N2+CO2 CO+NO2⇄1/2N2+ CO+1/2O2
70.50 48.20 36.20 28.70 23.72 18.73 59.20 40.90 31.40 25.80 22.00 --61.20 43.60 34.70 29.40 25.76 22.10 47.20 35.70 29.90 26.40 24.10 --38.20 25.80 23.77 20.88 18.96 17.03 43.00 26.90 18.90 14.10 10.00 7.53 39.00 26.30 19.30 15.10 12.40 ---

五、炽热炭还原脱硝法工艺
5.1 SCR脱硝工艺
炽热炭脱硝工艺流程图
500-900℃
1 锅炉炉膛 2 屏式过热器 3 对流过热器 4脱硝反应器
5 省煤器 6 空气预热器 7 除尘器 8 脱硫反应器
9 风机 10 烟筒
5.2 反应器形式的选取
固定床:床层压降较大,半焦的加入以及卸灰 比较困难。
流化床:需要附加设备(风机等),操作复杂, 成本较高 。
3.1脱硝机理
当尾气中含有O2时:
3.2 热力学分析
400-1500k气
氛中,氮氧 化物与C和 CO反应的平 衡常数 Kp在 107~1073范围, 这说明了NOx 被C和CO很 容易被还原。
2C+O2= 2CO
38.2 28.58 23.77 20.88 18.96 17.03


400 600
46000000 m3*4.1 g/m3烟气*10-6 =189吨/天
189吨/14400000kwh=13.1g/kwh
实验过程,反应器进出口烟气温度升高了近100℃,在实际工程 中,烟气温度的变化,以及总的热量平衡尚待研究。
六.炽热炭还原脱硝法研究与工业化成果
6.1 实验阶段
1.清华大学—炽热碳还原法净化NOx的试验研究,以无烟 煤、焦炭等含碳固体为还原剂, 在800-1000℃的温度范围 内, 硝酸(NOx)尾气的净化率可达90-99% , 净化后尾气中的 NOx浓度一般低于200ppm。 2.湘潭大学—炭还原法治理石油流化催化裂化催化剂再生 烟气中氮氧化物研究,在模拟烟气上考察了反应温度、 空间速度和氧气含量对氮氧化物转化率的影响,以木炭 作为还原剂,在700℃、氧含量为6%、1500h-1的空速下 转化率达到95%。
各种碳还原能力的比较
项目
1无烟煤 2冶金焦 3新鲜炭
粒度 mesh
30一70 8一12 12一20
1无烟煤还原能 力最强, 2冶金 焦次之, 3新鲜 炭最弱。还原能 力主要与炭的物 理性质特别是比 表面和孔结构有 关。
比表面积 m2/g
290 5 1
表面上孔的 覆盖率
100 45 1
孔径分布μ
0.3—100 1—40 1.5—10
6.2 相关专利
1.一种干法氮氧化物废气处理装置(专利号:CN96224411.2) ,适用于工业上间歇或连续排放高浓度氮氧化物废气的处理, 脱除效率可达99%。 2.氮氧化物废气处理反应器(专利号:CN02263020.1),涉 及一种硝酸生产和硝酸使用中产生NOx废气的氮氧化物废气 处理反应器。
按2010年NOx排放量为1700万吨,燃煤锅炉占55% ,需要消耗的氨量 为:1700×0.55÷30×17=530万吨,2010年全国合成氨产量为4960 万吨,如果将燃煤锅炉产生的NOx全部采用用SCR方法处理,每年需 要消耗全国年产量10%的合成氨才能实现,经济上非常不合理。
三、炽热炭还原脱硝法机理及热力学分析
4.4 氧含量对NOx转化率影响
空间速度:5000h-1
95%
氧的存在降 低了反应温 度,提高了 转化率,氧 气促进了炭 的低温汽化 而产生了碳 活性位和表 面含氧化合 物,有利于 氮氧化物的
还原。
氧含量对NOx转化率影响
温度700℃,空速5000~7000h-1
氧含量的 变化对转 化率影响 不大,工 程中无需 外接鼓风 机补充氧
6.3 中式及工业化
1.在北京燕山石化做了无烟煤净化试验。NOx浓度为 3000-5000ppm,在900-1000℃的温度下,空速高达 30000h-1,还原率仍达99%左右。 2.在石家庄化肥厂用无烟煤及该厂造气用的机焦、土焦 及其混合焦末做还原剂,利用直径250的模型专职进行 试验。碳质粒度5-10mm,装碳高度10-20cm,NOx浓度 为2000-5000ppm,氧含量在6%左右,当流量为2030m3/h(空速为500-1500h-1),可使碳质固体在装置中 稳定的燃烧,温度在900℃以上,还原率可达95%左右 3.在衡阳市湘南化工厂生产C207甲醇催化剂的第一道工 序是用硝酸溶解金属铜和金属锌,产生大量的NOx。以焦 炭作为还原物料,温度在920℃左右,去除率达98.6%。
移动床:床层压降较小,操作简单,便于连续
化操作。 综合考虑,反应器形式选取移动床。
移动床脱硝反应器
1.移动床脱硝反应器,内衬有 百叶窗型构件,反应器中焦碳 由两侧百叶窗型构件夹持。 2.移动床脱硝反应器,还原剂 半焦的直径为5~10cm。 3.移动床脱硝反应器,进口烟 气的温度为500-900℃。 4.氮氧化物脱除效率可达99% 以上,能够满足GB13223-2011 《火电厂大气污染物排放标准》 的要求。
5.3 热平衡问题
消耗的炭与NOx物质的量比约为10~12 :1 1立方米烟气: n(NOx)=0.8/30+0.08/46=0.0284mol m(C)=0.0284*12*12=4.1 g/m3烟气
参考:炭还原法治理石油流化催化裂化催化剂再生烟气中氮氧化物研究_张俊丰
由资料查得:对于2×300MW的发电厂,日发电量约为1440万度 电(24小时满发),产生烟气约为46000000 m3
80%
0.5--0.7s
说明只有NOx 在炭层中达 到一定的停 留时间才能 被炭还原, 空速过高来 不及反应使 还原效率下
降。
4.3 原料选取
烟煤:具有挥发分较高,作为原料脱硝的同时会 造成二次的污染。
半焦:具有发达的孔结构,碳的比例较高,反应 性好。
焦炭:挥发分较低,孔隙率高,热值大。 从经济性和脱硝效果两方面综合考虑,我们可以 选择在800℃左右的热解温度下对烟煤进行热解得到 拔头半焦。
自然形 成
发电厂
NOX
其 他 方 面
汽 NOX的来源
2010年全国工业 NOx排放总量1700 万吨。 其中发电和供热 燃煤锅炉排放量 占55%。 对燃煤锅炉烟气 进行脱硝具有重 要的意义。
二、国内外NOX的脱除方法
湿法烟气脱硝
普遍工业化
选择性催化还原SCR
国 内
催化法烟气脱硝
还原剂耗量大,脱硝效率不高,产生CO和氰 化氢等的污染物
微生物脱硝法 活性炭吸附法 炽热炭还原法
微生物法对氮氧化物的脱除 效率很, 具有工艺简单、能 耗低、投资及运行费用少、
无二次污染等
NOX脱除率高
脱除率高;投资少运行费用 低;工艺简易,操作简单; 没有二次污染,无需后处理
工业应用化程度很低, 主要处于实验室研究 阶段
NO脱除效果差
条件控制严格
等离子法脱硝
脱硝效率高
设备和运行费用高昂
SCR脱硝目前研究热点
Cu系复合催化剂
低温催化剂 Mn系复合催化剂
钒系催化剂
降低反应温 度,减少热 量的损失。 但是氨用量 没有减少。
NH3 与H2经高温 高压催化反应
与NOx催化 还原
N2+H2=NH3
空气
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O
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