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高效快速脱硫技术的研究与实践

见表 4 。
表 4 优化 前、后镁粒利用率对 比
尺寸及与轴 向的夹角越大 ,可 以促进镁粒气化和溶
解, 并延长镁粒在铁水中的脱硫时间 ,增大搅拌效
果, 使其在铁水罐中可以得到充分反应 。为此 ,根
据现场实际使用情况,优化喷枪参数 ,增大脱硫反 应空间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ,提高脱硫效率和镁粒利用率。因此 ,设计
平均 回硫 为 0 08 , .0 % 使得转炉冶炼终点硫含量偏
高, 导致个别成品钢的硫超出内控范围, 限制了低硫 钢的钢种的开发及产能的提升。
3 镁粒脱硫 技术研 究
3 1 镁 粒脱 硫机 理分 析 .
1 生产 线主要概 况
目前 主要 工艺 设 备有 : 硫 站 1个 ( 脱 五脱 五 扒 )60 t , 混铁炉 2座 ,0t 0 5 转炉 3座 ,0t 炉 1 6 转 座 , L 精炼炉 2 , L 5 tF 0 座 6 t F精炼炉 1 , 0 座 简易吹

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优化后 。 1  ̄00 ‘ 8 .9 0 0 06 (. 3 )
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关键 词 :镁粒 喷枪 回硫 高效 快速脱硫 技 术
0 前 言
股份炼钢厂 1 4 连铸机生产线对应公司轧材 ~ 均为中低档次产品 ,工艺流程采用吹氩直上工艺 , 钢水不经 L 处理 ,铁水预处理之后没有有效去除 F 硫的工艺 ,而 目前的铁水预处理脱硫效率较低 , 脱 后回硫严重 ,制约 了后道工序的顺行。1 4转炉 ~ 铁水 9 %以上来 自股份炼铁厂 四座小高炉 ,铁水 0 成分 、温度波动较大 ,不能满足转炉快节奏 、优质 稳产和操作平稳的需求 ,急需研究应用高效快速脱 硫技 术 。
采用马达驱动齿条 ,通过齿轮实现扒头开合 ,可根 据不 同的铁水罐灵活变动其开合角度 ,其对铁水罐 表面的覆盖度达到最大 ,利用扒头的制作弧度能最 大限度的将铁水渣子扒出,提高扒渣效率。
脱硫效率和镁粒利用率 ,满足了转炉快节奏生产及 吹氩 直 上工艺 的需 求 。
3 )通过 自主设计 的弧形扒头 ,提高 了扒渣效 率及扒渣洁净度 ,减轻了回硫 。
镁粒脱硫反应机理分析 : 镁粒脱硫主要存在 以 下 反应 : {g M }+[ ]=M S s , = 一14 10+ J s g () △ 0 0
4 . 7 …… …… …… …・ 40 T …… ……… …… …・ 1 ・( )
氩站 4 , 台带钢坯连铸机 , 座 1 2台小方坯连铸机 , l 台矩形坯连铸机 , 主要冶炼钢种有普碳和低合金钢。 铁水 预处理 工艺 流程 见 图 1 所示 :
{ g =[ g , o 17 0 3 . T M } U ] Ac = 1 0— 14 4
… … … … … … … … … … … … … … … … …
() 2
[g M ]+[ ]=M S s , 0 一12 16+ . s g ( ) △G = 3 8
5 . 8 … …… …… …… ……… …… …… …… ( ) 15 T 3
参 考文 献
[ ]杨世山 ,于珩 ,等 .中磷铁水预 处理脱磷 脱硫 工艺研 1 究 [ ]。钢铁 ,19 ,( J 9 6 增刊 ) 92 . :1 - 4
4 应 用 效 果 和 分 析
1 )通过新型 、快速气化室喷枪结构尺寸优化
[ ]杜 秀峰 ,魏海 ,熊志钢 ,等 .提 高纯镁脱硫 利 用率 的 2
铁冶金专业 。助理工程师 , 主要从事炼 钢工艺管理工作 。
3 2
莱钢 科技
21 0 1年 1 O月
颗粒镁表 面均匀覆盖一层抗氧化层 , 使颗粒镁 表 面无金 属光 泽 、 无浮 游粉 尘 , 由抗氧 化层 与钝 化 再
液反 应生 成 致 密 钝 化 层 , 后 在 30c恒 温 中干 燥 最 0o
2 )将扒渣头形状设计为弧形 ,提高了扒渣效
率,扒渣裸露面由 6 %提高到 8 % ,大大减少 了 5 5 35 设计弧形扒头 。 . 提高扒渣洁净度。减轻回硫 纯镁粒脱硫 ,脱后渣较稀 ,渣铁不易分离,不 易扒除,脱后回硫严重。平板形扒头 ,扒渣过程不 能将渣子汇拢在一块 ,渣子随着扒头的后移而向两 边分散 ,造成扒渣不干净 ,扒渣时间长 ,脱后回硫
颗 粒镁黻

图 2 颗粒镁粒度 与脱硫 率的关系
323 确定的镁粒理化指标 , .. 见表 1 。
表 1 钝化镁粒理化指 标
钝化镁粒 M 含量 水分 自 g 然安息角
指标 ≥9% ≤O5 2 .% ≤0 3。
粒度
阻 燃时问
图 4 喷 枪 插 入 深 度 调 整 前 后 搅 拌 效 果 模 拟
2 目前脱硫工序存 在 问题
炼钢厂脱硫站有五个扒渣位及五个脱硫位 , 脱
硫、 扒渣复合设置 , 采用镁粒脱硫工艺 , 目前吨铁每 脱 0 0 1 s 镁粒消耗 003 g 镁粒利用率仅 .0 %[ ] .27k ,
达到 3. 2 与同行业最好水平相比, 46 %, 脱硫效率偏 低, 差距较大 ; 另一方面, 由于扒渣不净 , 回硫严重 ,
严重 。
回硫量 ,由00 8 .0 %降低到 00 2 。 .0 %
5 结 语
1 )通过高效 、快速的深脱硫技术 的研究 ,提
高了铁水脱硫工艺的稳定性和可靠性。 2 通过改 进 喷枪 气化 室 结 构 尺 寸 、设计 最佳 )
喷枪插入深度等高效快速脱硫技术的研究 ,提高了
改进 后 的扒 渣 头 为 弧 形 ,由 中间 1 主扒 头 、 个 两边 2个 副扒头 外层 包裹 耐火 材料 组成 ,扒 头设 计
03— . nl1 2 . 12/ 5- 5s n
3 3 喷枪 最佳 插入 深 度设 计 .
34 新型、快速气化室喷枪结构尺寸优化 . 34 1 喷枪气化室的作用及反应机理 .. 在纯镁粒脱硫反应中,镁从罐底上浮至铁水液
喷枪在铁水罐中的位置对流动状态及循环区各 部分 的形成及 比例会有重要影响 , 其枪位越低 , 混匀 效果越好 。枪位影响着镁 的气化和溶解 , 喷枪插人 深度浅 , 镁气泡上浮距离缩短 , 来不及溶解和反应就 可能溢出, 而且插入过浅 , 熔池 的搅拌能力也减弱 ,
G u Xiy n , C e e g W e W e , Z a h n g n o nog h nF n , i i h o S e go g
距罐底 20 m, 图 3中可 以看 出, 0m 从 喷枪插入 深度
水 ,或以小气泡的形式上浮 ,并在上浮的过程中继 续溶入铁水或直接与铁水 中的硫 接触 发生脱硫反
应 。同时在载流气体 的搅拌下 ,促进 了铁水中硫的
传质 ,使铁水中溶解的镁及气泡中的镁与其进行充
分快速的反应。 342 结构优化 ..
莱 钢科 技
第 5期 ( 第 15期 ) 总 5
高 效快 速脱 硫 技 术 的研 究 与 实践
勾新 勇,陈 峰 ,魏 薇 ,赵圣功 ( 炼钢厂 )

要 :对镁粒脱硫机理进行深入分析 ,查找影响快速脱硫和提 高镁粒利用率的关键 因素,
对喷枪气化室结构尺寸进行优化 改进 ,设计、优化喷枪最佳插入深度 ,改造扒头,减轻回 硫 ,形成 了高效 、快速 脱硫技 术 ,满足 了转 炉 快节奏 生产及 吹 氩直 ̄ x 艺的 需求 。 -
包装的气密性而暴露 于空气 中时 , 钝化层可能吸潮
使镁粒结块 , 镁也会产生水合作用而生成氢氧化物 , 影响镁 的脱硫效果 , 喷吹时甚至堵塞喷枪 , 以致于脱 硫 中断或酿成大喷事故 。 32 2 镁粒粒度要求 .. 颗粒镁 的粒度组成及均匀性影响脱硫率。镁粒 过细 , 则气化速度快 , 溶解的镁减少 , 造成镁的浪费 ; 镁粒过粗 , 则溶解速度慢 , 同样会减少溶解 的镁 。从 图 2 颗粒镁粒度与脱硫率的关系图) ( 可看出适当增 加 06— . m镁粒所 占的 比例 , . 09m 减少过粗过细镁 粒的 比例 , 可提高脱硫效率。
研究发现 ,喷枪气化室的喇叭 口结构尺寸对铁
3 3
勾新勇。等 :高效快速脱硫技术的研究与实践
水 罐 内 的流场及 混匀 效果 有较 大影 响 ,喇叭 口结构
第5 ( 期 总第 15 ) 5期 了镁蒸汽在铁水 中的停 留时间,提高 了镁粒利用 率 ,吨铁每脱 00 1 [ ]镁粒消耗 由 003 g .0 % S .27k 降低到 0 08 g . 18k ,对 比优化前 、后的镁粒利用率
作者简介 : 勾新勇( 94一)男 , 0 年 7月毕业 于重庆科技学 院钢 18 , 2 7 0
脱硫效果, 应尽快气化形成气泡并溶入铁水上浮 , 缩 短镁蒸汽在铁水中的混匀时间 , 延长镁蒸汽在铁水
中的停留时间 , 减少镁蒸汽溢出铁水表面。 3 2 镁 粒理 化指 标 的确 定 . 32 1 钝化镁粒的基本特征 ..
研究 [ ].炼钢 ,20 ,2 ( ) 13 . J 0 6 2 4 :3 —4
和最佳喷枪插入深度的设计 ,改善了脱硫反应动力
学 条件 ,缩短 了镁 蒸 汽在铁 水 中的混 匀时 间 ,延 长
特邀 编辑 :张 永青
Re e r h a d aci e o 【h-f ce c nd Ra d s f i a i n Te hn l i s s a c n Pr tc f Hi e i n y a pi De ulurz to c o oge g i
距罐底越深, 脱硫效率越高。
脱水即可获得 。该法获得钝化颗粒镁流动性好 , 钝 化层限制 了镁 的活性 , 减少 了镁在高温时的自燃 , 使
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