26 油气田地面工程第29卷第1期(2010.1)
doi:10.3969/j.issn.1006—6896.2010.01.013
冀东油田南堡陆地高含水期油井掺水节能研究
申权 王保民 赵炳章 崔娟丽 韩卫忠(中国石油冀东油田分公司)
摘要:冀东油田南堡陆地已进入高含水
期开发阶段,油井掺水工艺已显示出投资
大、能耗高等缺点。为降低原油输送成本,
通过对原油流变性和含水率、温度之间的关
系,以及结蜡特性与含水率、温度之间的关 系进行分析,开展了离心掺水泵节能技术研 究。该研究成果应用于冀东油田,日节能折 合人民币0.894万元。 关键词:冀东油田;高含水期;油井掺 水;节能 1 油井掺水现状 冀东油田掺水工艺流程主要有双管掺水和环形 掺水两种,掺水基本选择各作业区转油站三相分离 器脱出游离水后加热到设定温度或直接回掺到各油 井的方式。目前,南堡陆地共有油井数1 291口, 有掺水流程的油井共1 084口,占油井总数的 84 。全年掺水油井在调研阶段共513口,占掺水 油井的47.3 。根据2009年试验研究前的不完全 统计,全年平均油井掺水6 566 m。/d,耗气6 723 m。/a,日掺水运行费用折合人民币1.359万元。 2 油井掺水节能研究 2.1原油流变性和含水率、温度之间的关系 冀东油田已进入高含水开发阶段,南堡陆地目 前综合含水9O 以上。高含水原油输送的流动特 性和开发初期相比已发生了很大的变化,因此从节 能等经济效益上考虑,高含水期油井掺水研究十分 必要。采取了小范围试验大规模推广的形式,首先 在油品性质比较好的老爷庙油田开始试验。 2.1.1原油物性分析 对老爷庙322口井的原油物性化验报告进行分 类,选出4口典型井原油进行分析。由于老爷庙区 块原油性质相对较好,按照《稠油集输及注蒸汽系 统设计技术规定(SYJ27—87)》和《油气集输设 计规范(GB50350—2005)》的定义,均不在稠油 和高凝原油的范围之内。凝点以2O℃为界:①超 过20℃.为高凝原油;②0℃~20℃之间为中 凝;③低于0℃的为低凝。黏度以50 mPa・S为 界:①大于100 mPa・S的为高黏;②50~100 mPa・S的为中黏;③小于50 mPa・S的为低黏。 以这样的标准进行划分,M101一P16井为高凝低 黏原油;M27—11井为中凝低黏原油;M118—1 井为低凝中黏原油;M28—13井为低凝低黏原油。
2.1.2试验阶段
通过大量的室内试验,找出了4种性质不同的
原油流变性与含水、温度的变化规律。
(1)高凝低黏原油(M1O1一Pl6井)。从
M101一P16井不同含水原油黏温曲线可以看出:
温度在15℃~25℃时,原油黏度陡降;25℃~
4O℃,原油黏度下降缓慢;超过4O℃,近乎一条
直线。含水超过7O%时,曲线比较平滑,黏度受
温度影响不大。
从M101一P16井原油黏度随含水变化曲线可
以看出:随着原油含水的升高,原油黏度上升;当
含水达到20 时,原油黏度达到最高,也就是转
相点;当含水超过转相点,黏度下降较快。
(2)中凝低黏原油(M27—11井)。从M27一
ll井不同含水原油黏温曲线可以看出:当温度低
于30℃,原油黏度陡降;30℃~45℃,黏度缓
慢下降,超过45℃;原油黏度随温度变化不大。
从M27—11井原油黏度随含水变化曲线可以
看出:随着原油含水的升高,原油黏度上升;当含
水达到30 时,原油黏度达到最高,即3O 是转
相点;当含水超过3O 时,黏度陡降;含水大于
5O 时黏度变化缓慢,含水8O 、30℃时黏度值
只有10 mPa・S。
(3)低凝中黏原油(M118—1井)。从M118
1井不同含水原油黏温曲线可以看出:含水3O
~
60 ,温度15℃~35℃,原油黏度下降较快;
当温度超过35℃,黏度平稳下降;当含水小于
30 或大于7O ,原油黏度随着温度的升高平缓
下降。
从M118—1井原油黏度随含水变化曲线可以
看出:单井原油转相点为60 ;含水小于60 时,
随着含水的上升,黏度直线上升;含水为6O ~
70 时,黏度急速下降;当含水超过70 以后,
原油黏度平稳下降,而且低温时的变化更加明显。
(4)低凝低黏原油(M28—13井)。从M28—
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13井不同含水原油黏温曲线可以看出,原油黏度
随着温度的升高平缓下降。
从M28—13井原油黏度随含水变化曲线可以
看出:单井原油转相点为40 ;含水小于4O 时,
随着含水的上升,黏度直线上升;当含水超过
70 以后,原油黏度平稳下降。
2.2结蜡特性与含水率、温度之间的关系
含蜡原油在油管内流动过程中不断向周围环境
散热,当含蜡原油温度低于蜡的初始结晶温度时,
蜡晶微粒便开始在油流中和管道内壁及抽油杆上析
出。这时原油黏度急剧增加,随温度不断降低,析
出蜡晶的数量增加,并相互交联成网状结构。当网
状结构达到一定强度后,原油将失去流动而凝结,
这就严重影响原油的生产和输送。
通过大量的室内试验数据证明,随着含水率的
升高,在转相点附近,原油结蜡量有一个转折。在
转相点之前,随着乳化油含水升高,原油结蜡量也
持续升高,到了转相点时,原油结蜡量大幅下降,
并随着含水率的升高而降低;随着温度的降低,原
油结蜡量升高,尤其是在原油凝点附近出现大幅升
高,即原油结蜡量高峰期出现在转相点含水20
左右和凝点到凝点以下5℃区间内。
试验研究证明,上述类型的原油含水超出
7O 后都已过转相点,而且黏度随含水的上升变化
缓慢,中高凝原油在温度超过45℃时,原油黏度
随温度不再发生大的变化。此试验结论在老爷庙油
田的掺水中得到了成功的验证。
2.3离心掺水泵节能技术
根据离心泵的特性,其工况调节主要是流量。
调节流量的方法,一是通过调节泵出口阀的开度,
二是通过改变离心泵的转速进行调节(见图1)。
如果通过以上两种方法把流量由Q 调节到Q ,假
设在调节前泵的运行参数为Q ,H ,N ,
(Q ,H ,N 分别为离心泵在转速为 时的流
量、扬程、轴功率),调速后运行参数为Q ,H ,
N:,n (Q ,H。,N 分别为离心泵在转速为 时
的流量、扬程、轴功率),调节泵出口阀开度后的
运行参数为Q。,H。,N。, (Q ,H。,N。分别为
离心泵调节阀出口开度后的流量、扬程、轴功率)。
泵的转速由 调到 。,管路特性曲线R不发生改
变,性能曲线由Q 一H 变为Q 一H ,扬程由H
点降至H ,运行工况点由n点移至b点。当调节
泵出口阀门开度使得流量由Q 降至到Q 时,管路
摩阻变大,管路曲线发生变化,由R变为R ,扬 程由H 上升到H。,工况由a点移至C点。根据泵 【rn 的功率计算公式N一 可得 N 一 (1) N。=== (2) 式(2)一式(1)为 AN=N。一N 一 (H。一H )>0(3) 由式(3)可知,采用泵出VI阀控制流量,有 AN的功率在管路中被损耗掉。而采用转速控制 下,流量Q和转速 成一次正比关系,扬程和转速 成正比,轴功率和转速的立方成正比下降,原来消 耗在阀门上的功率完全可以避免,这样就能取得良 好的节能效果。 日 日3 且 图1调速控制和出口阀开度控制的离心泵特性曲线 3 研究成果 综上研究,得出以下5点结论:①一小部分低 含水井(含水≤20 )、稠油井(如柳北区块C2— 3井20℃密度为0.960 7 g/cm。,50℃黏度高达 2.560 Pa・s)、高凝原油井(如高深北区凝点达到 37.5℃)还需继续掺水;②含水在20 ~70 之 间的油井,根据产液量情况合理地减少掺水量;③ 含水大于70 以上油井,在产液量足的情况下都 可以直接停止掺水;④单井输送温度不宜太高,控 制在45℃~5O℃之间比较合理;⑤离心掺水泵的 调节一定要严格执行变频调速规程来控制流量。 据此结论,冀东油田展开了掺水节能的实施工 作。2009年5月与2008年同期相比,掺水油井由 513口降到287口,在此基础上停掺226口,其中 未停掺的油井都在原来的基础上根据实际情况相应 地减少了掺水量。掺水泵全油田27台,运行10 台,掺水加热炉全油田1O台,运行1台,掺水温 度根据含水和油品性质都控制在合理范围。掺水泵 的调节全部要求操作人员根据水量调频控制。据不 完全统计,2009年5月日平均掺水4 6l6 m。,耗 气1 360 m。,与2008年同期相比,掺水量减少
1 950 m。,耗气减少5 363 In。,日节能折合人民币
0.894万元。
(栏目主持杨军)