冶钢热处理连续退火炉改造
方案
〔初稿〕
二〇〇六年三月
目录
概述 (1)
一、改造方案设计 (1)
1.1 热处理退火炉改造方框图 (2)
1.2 改造测量点统计 (3)
二. DCS集散系统控制方案 (4)
2.1重庆重庆川仪控制系统有限公司控制方案 (4)
2.2浙江中控技术有限公司控制方案 (9)
三.外围设备改造方案 (11)
3.1 1#连续退火炉 (11)
3.1.1 外围设备说明 (11)
3.1.2 方框图 (12)
3.2 2#连续退火炉 (13)
3.2.1 外围设备说明 (13)
3.2.2 方框图 (14)
3.3 其它退火炉 (15)
3.3.1 外围设备说明 (15)
3.3.2 方框图 (17)
3.4 煤气净化站 (18)
3.4.1 外围设备说明 (18)
3.4.2 方框图 (20)
四.附录 (21)
附1:连续退火炉蝶阀直径明细表 (22)
附2:热处理厂测量网络分布图 (23)
概述
1.冶钢热处理厂1#、2#连续退火炉燃烧控制系统是八十年代重庆自动化研究所安装的286计算机控制系统,目前已全部瘫痪多年,生产仅仅靠人工手动控制,1~12段温度波动在规定设定值的±
10℃,生产出的钢材质量极不稳定,而且煤气与空气配比控制不
是很理想,造成煤气未完全燃烧而被排放,能源浪费很大,为了新
冶钢早日实现产量型转向质量型;质量型转向稳定型;稳定型转向
品牌型;通过品牌转向自主创新型;以自主创新型转向专业化服务
型;向高、精、尖发展先进企业的目标,达到集约化的目的,建议
实施以1#、2#连续退火炉燃烧控制系统为中心,安装一套DCS
集散系统,改造分二步进行,第一部完成1#、2#连续退火炉燃烧
控制系统,第二部可辐射厂房内所有的1~8#罩式退火炉、13#
退火炉、14#高温炉、15#、16#氮基炉、煤气净化站及能源计量
系统等所有生产设施。
因煤气净化站点离连续退火炉控制室有200
米距离,若微弱信号衰减较大,准备采用MOX转换器,光纤电缆
传输方式,来保证信号的稳定性和可靠性,最后在连续退火炉控制
站提供数据能上新冶钢内部网络,并向有关单位进行OPC发布。
让热处理厂全部测量信息达到共享和远程控制,随着自动化程度的
提高,从人力、物力计算,生产成本可大幅度下降,产品质量控制
可得到保证。
一、改造方案设计:
1.1热处理退火炉改造方框图〔见第2页〕
第1页1.2改造测量点统计:
热处理区域测量点规格统计
热处理改造测量点规格统计
第3页
二.DCS集散系统控制方案
2.1 重庆重庆川仪控制系统有限公司控制方案
冶钢热处理炉(退火炉)项目控制方案
1、针对炉子的情况,燃烧控制采用经典的双交叉限幅燃烧控制。
控制所用温度在四点检测温度中,优化选取。
也可与用户一道研究使用“虚拟热值仪”技术,经过运算得到在线热量值,作为PID实时控制的修正参数,以达到最佳控制。
(控制流程图略)
2、在系统操作站上选择炉内加工产品。
将产品的控制参数、温控曲线发往控制站,控制站将根据新的温控曲线进行控制。
系统可组态生成产品的温控曲线64条。
温控曲线控制图如下:
SEON 是当在操作站点击开始时,输出为ON ,启动控温曲线开始工
作。
斜波发生器RMP 与折线表TBL 一起工作输出设定好的温控曲线。
将该曲线引入双交叉燃烧系统中的温控PID 的SP 端,作为温度设定值。
系统将按此曲线进行控制。
在更换钢种时,只需在操作站上选择钢种,系统自动按新钢种参数进行控制。
标准控温曲线可达100条。
第4页
3、系统在一个坐标系内显示出设定的标准温控曲线和实际的温度曲线。
4、处理由于喷嘴切换引起的煤气、空气流量等参数的扰动的考虑。
当燃烧喷嘴切换时,将回引起空气、煤气流量等参数不稳定,将会引起燃烧系统的扰动。
为了克服这个扰动,考虑采取下述两种方法。
方法一如下所示:
PID 测量端
time
切换信号为当燃烧喷嘴切换时给出,将共引入RS触发器的触发端,使RS触发器输入为ON。
将此ON31至2点选择的选择端,使PSW输出保持。
即煤气流量输出保持切换瞬间的值不变。
当RS触发器输出的ON保持了time时间后,DON将输出为ON,将使RS触发器输出为OFF。
Time 的长度即是切换时扰动的时间,此时间应在调试中确定。
若煤气流量切换到扰动结束有变化时(较大的变化),可考虑
方法二,如下所示:
第5页
在切换时不是一直输出切换前的煤气流量值,而是输出经过移动平均处理后的值,经过移动平均的处理扰动的影响降到极低。
5、于系统可靠性的考虑
系统采用冗余配置,控制站与网络冗余,同时I/O模块可热插拔。
可大大提高系统的可靠性。
第6页DCS系统配置清单及报价明细
1、系统配置
1.1、输入输出点数汇总:
第7页1.3操作站硬件设备清单:
本配置预估价为人民币:贰拾捌万元整
第8页
2.2浙江中控技术有限公司控制方案
浙大中控SUPCON JX-300X DCS配置
用户名称:湖北新冶纲有限公司
项目名称:热处理连续退火炉改造
一、系统规模
总点数:244点二、系统配置
(一)控制站硬件
第9页(二)操作站硬件
操作站配置为:美国DELL SC420服务器(P4/2.8G/256M/80G),DELL19"液晶显示器
(三)操作站软件
(四)外配设备
浙江中控技术有限公司
2006-3-17
第10页三、外围设备改造方案
3.11#连续退火炉
3.1.1外围设备说明
1#连续退火炉利旧测量设备
1#连续退火炉新增测量设备
3.1.2方框图
见第12页
第11页3.22#连续退火炉
3.2.1外围设备说明
2#连续退火炉利旧测量设备
2#连续退火炉新增测量设备
3.2.2方框图
见第14页
第13页3.3其它退火炉
3.3.1外围设备说明
其它退火炉新增测量设备
第15页其它退火炉利旧测量设备
3.3.2方框图见第17页
第16页3.4煤气净化站
煤气净化站是发生炉煤气脱焦的配套系统,目前为2座连续退火炉使用,随着焦化工程的上马,根据公司煤气管网安排,待投产后,连续炉改烧焦化煤气,其它退火炉改烧高炉混合煤气经过煤气净化站脱焦后的煤气,因煤气净化站点离连续退火炉控制室有200米距离,微弱信号衰减较大,准备采用MOX转换器,光纤电缆传输方式,来保证信号的稳定和可靠性。
3.4.1外围设备说明
煤气净化站新增测量设备
第18页煤气净化站利旧测量设备
3.4.2方框图
见第20页
第19页四、附录
总体方案由四部分组成,在初部建立控制站时,机柜、机笼同步建设,充分预留总体方案后二部分的I/O板位置〔二期〕,将控制系统以I/O单元的形式分散到工业现场,且冗余I/O控制总线,确保现场控制信息的安全、快速传输,最后在连续退火炉控制站提供数据能上新冶钢内部网络,并向有关单位进行OPC发布,其达到信息共享和远程控制,初稿方案中,考虑不周到的地方,请批评指正。
初稿方案:能源环保部
吕原
二〇〇六年三月三十日
附1:连续退火炉蝶阀直径明细表〔见第22页〕
附2:热处理厂测量网络分布图〔见第23页〕
第21页附1:连续退火炉蝶阀直径明细表
连续退火炉蝶阀直径明细表
第22页。