当前位置:文档之家› 二合一石墨合成炉生产氯化氢运行总结

二合一石墨合成炉生产氯化氢运行总结

二合一石墨合成炉生产氯化氢运行总结
李全胜,吉建红,宋晓玲,刘中海
Ξ
(新疆天业石河子化工厂,新疆石河子832000)

[关键词]氯化氢;二合一石墨合成炉;运行情况
[摘 要]简要介绍了采用二合一石墨合成炉生产氯化氢的工艺流程,
合成炉的安装运行情况及运行中存在的
问题,并提出了整改措施,实施后效果较好。
[中图分类号]TQ111.3 [文献标识码]B [文章编号]1008-133X(2004)07-0030-02

2003年,新疆天业石河子化工厂经过扩建改造,使生产规模达到5万tΠa离子膜烧碱、5000tΠa隔膜烧碱、5万tΠaPVC,但是采用的氯化氢合成设备还是直径1800mm的钢制合成炉。由于产量的扩大,需要4台钢制合成炉生产氯化氢,其结果是炉体和空气冷却器经常被腐蚀。外出考察后发现,石墨二合一合成炉(以下简称为二合一炉)具有高产、
质优等特点,特别是在生产氯化氢及高纯盐酸时可
节约投资成本、减少运行费用、降低能耗。
1
 工艺流程
二合一炉合成氯化氢的工艺流程见图1。

图1 石墨二合一合成炉生产氯化氢的生产工艺流程
经过处理的氢气经过氢气阻火器后,进入到二合一炉底部灯头部位,干燥后的氯气也进入到该位置与氢气进行燃烧。生成的氯化氢进入炉体上部的冷却段冷却至40℃以下,再进入冷却器冷至30℃以下,去合成PVC或进入吸收塔生产盐酸。热水槽中的热水经热水循环泵进入二合一炉下部的燃烧段外夹套,吸收炉内的燃烧热后温度上升,再进入换热器与温度低的暖气回水进行换热,温度降低后回到热水槽,开始下一轮的循环。冷却水经冷却水循环泵进入二合一炉上部的冷却段外夹套,吸热降低氯化氢的温度后,进入冷却塔
进行冷却,再回到冷却循环水池,开始下一轮的循
环。
2
 运行情况总结
2003年10月16日,二合一炉点火成功,
各项
运行指标达到了设计要求:氯化氢体积分数为
91%~93%,无游离氯;炉压为0.031~0.035MPa;
氯化氢出口温度为20~24℃。
二合一炉与铁合成炉相比有以下的优点:①氯
化氢中铁含量极低甚至不含铁,生产出的高纯盐酸

03

第7期
2004年7月 氯碱工业Chlor-AlkaliIndustry No.7Jul.,2004

Ξ
[收稿日期]2004-03-04
© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
质量分数为31.2%~32.2%,含
Ca

2+

0.235mgΠL、Mg2+0.312mgΠL、Fe3+0.174mgΠL,全部符合要求。②炉体几乎不受腐蚀。铁合成炉是3天一小修、5天一大修,不是炉体被腐蚀坏就是冷排被腐蚀坏;而二合一炉开车几个月来,未发现炉体有腐蚀现象。③产量大。1台二合一炉氯化氢的产量相当于2台铁合成炉的产量。④操作弹性大,可按设计能力的30%~100%进行生产。⑤没有高温炉体的热辐射,改善了工作环境。存在的问题:①二合一炉的产量大,开始安装时安装的是两层灯头,氯气是否过量用火焰观察不明显,不易操作,易造成氯化氢的游离氯在瞬间超标。②原来5台铁合成炉开1台100m3Πh的循环水泵,泵出口压力为0.2MPa;开1台二合一炉和4台铁合成炉,循环水泵出口压力为0.16MPa,二合一炉热水出口管线上的出口阀门全开,管线内易出现真空,造成炉体燃烧室上部夹套短暂缺水;③2003年12月中旬,热水出口管线和阀门全部被腐蚀坏,

换阀门和维修管线后继续开车。但是在12月下旬
炉子运行不正常,停车后发现炉体漏水。经厂家来
人检查,发现炉体燃烧段上部的两个防爆膜口粘缝
处泄漏。
3
 对问题的整改
(1)
将2层灯头换成3层灯头,对氯气孔板也进

行了改造,孔板直径由79mm改为81mm,并调整
了进炉氢气、氯气流量比,方便了操作,生产的氯化
氢的体积分数控制在93%~95%,效果较好。
(2)
对炉体上部防爆膜口重新进行粘结。为了

让炉体的夹套内不再形成真空,在热水出口管线上
安装了温度计和压力表。开车后,可根据出口温度
和压力调节出口阀门,控制出口温度和压力。
(3)
利用新工艺解决二合一炉热水的废热利用

问题。
[编辑:高旭东]

(上接第29页)
粒度影响粒子的表面效应及粒子间

的传热和传质。粒度降低有助于增大比表面积,增加ADC与活化剂组分的有效接触机会,提高微粒的热传递效率,使分解速率更快。控制发泡剂ADC生产中的氧化条件、选择适当的催化剂或通过粉碎分级均可以得到不同粒径的产品以适应应用厂家的需要。粒径与产气量的关系见图5。1—粒径4μm;2—粒径6μm;3—粒径10μm图5 产品粒径对发泡剂ADC热分解的影响6 总 结近几年来,我国发泡剂ADC生产厂在品种和复配方面已做了不少工作。杭州海虹、福州一化化学品有限公司、上海向阳化工厂都在开展新功能品种发泡剂ADC的研制工作,而且已有批量产品陆续投放市场,但与发达国家的产品及国内塑料加工行业的要求相比,仍然任重而道远。据日本化学工业年鉴统计,发泡剂ADC的复配产品占偶氮二甲酰胺商
品总量的50%。福州一化化学品股份有限公司开
发研制的低温发泡剂,由于分解温度低、泡孔洁白细
腻,使产品有更广泛的适用性,对方便塑料加工和满
足自动化操作有事半功倍的效果,结束了长期以来
我国塑料行业依靠进口发泡剂的历史,降低了企业
成本。温度的降低还有利于延长设备的使用寿命
,

使企业在国际市场上有更强的竞争力。
参考文献
[1]何道纲.橡塑发泡材料的开发和应用[J].四川化工,
1988,(1):58.
[2]曹 盛,边守军.发泡剂ADC的改性和复配[J].
化学推
进剂与高分子材料
,1999,(3).

[3]Olabasio,etal.PolymerMiscibility[M].AcaolemicPress,
INC.Chaps.1979.2-4.
[4]DonaldGRowland.RubberChemistryandTechnology[J].
1993,66(3):363.
[5]山西省化工研究所.塑料橡胶加工助剂[M].北京:
化学
工业出版社
,1985.437.

[6]三井永造.[J].󰁲ぅ󰁺󰂁󰁸󰂯󰁺󰁨󰁹,1995,41(3):124.
[7]吕世光.塑料助剂手册[M].北京:轻工业出版社,1986.
3.
[8]中国化工学会橡胶专业委员会.橡胶助剂手册[M].

京:化学工业出版社
,2000.4.

[编辑:高旭东]

13

第7期 李全胜等:二合一石墨合成炉生产氯化氢运行总结 产 品
© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相关主题