白土计量及粉尘处理
浓度, "#/"$ ,+/-* 0!!/+1
注#:依据 45$031,工业企业设计卫生标准。
表! 蜡精制装置粉尘浓度测定数据
游离%&’( 含量,)
!*/+01 3
!(!" 22/* $(/*
浓度分布,)
("*!" *"!+!"
$,
!0
(-
$2
"!+!" +/* */*
国家标准#, "#/"$ (/+ (/+
白土精制时,白土加入量大,操作工在库房内连续工 作时间长;装置采用板框过滤机,清渣、装卸机子时间 频繁。
!6* 装置能耗及化工原材料消耗高 装置所有管线均采用蒸汽夹套拌热,蒸汽耗量
大,能耗高;袋装白土真空泵抽送,反应釜敞口操作,
(6$ 采用变频调速的螺旋输送机放料 白土下料采用变频调速的螺旋输送机,通过变频
装置既以四川原油或长庆原油的减压各侧线油经酮
苯脱蜡、酮苯脱油后的粗石蜡为原料,生产4!"!0! "半精炼石蜡,又以四川减压渣油经异丙醇脱沥青、 酮苯脱蜡、酮苯脱油后的粗微晶蜡为原料,生产2$" !14"微晶蜡。有时还以酮苯脱油生产粗微晶蜡的 副产品———滤下油为原料,精制部分石油脂基础油
料。石油蜡生产流程框图见图"。
表( 石油蜡生产装置加工能力
装置名称
常减压 异丙醇 酮苯脱 蜡 蜡 蒸馏 脱沥青 蜡(油) 精制 成型
加工能力,7/8 0+++++ ($+++ -++++ -+++ !*+++
!62 劳动强度大,工作环境差 我厂润滑油生产采用的是酮苯脱蜡—酸碱精制
—白土补充精制流程,软蜡脱油前没有经过精制,蜡
费用。此次技改主要考虑的是扩能、粉尘治理以及白 土计量。
% 改造前后工艺流程及主要设备
%"& 工艺流程 装置改造前后工艺流程均由白土、反应和过滤等
系统组成,且仍为间歇式操作,包括抽白土、进原料、 加白土反应、过滤、吹扫、清机卸渣等操作步骤。新装 置流程增加了白土除尘措施和计量系统,对泵上流程 也进行了简化,将原料泵流程与过滤泵流程分开。工 艺原理流程图如图!所示。
表) 化工原材料及能源消耗
项目
改造前
改造后
循环水,!/! 电,567/! 蒸汽($+. 89:),!/! 白土,5;/! 滤纸,5;/! 滤布,5;/! 能耗,5;标油/!
#+.1 -+&) $+%%
)$+,( $+,# #1+-
/" &+%& $+)#
#$ $+-) $+-# (1+#
注":由于我厂回用污水暂不纳入能耗考核,新鲜水用量也很少,所 以未安装水表。
#’- 螺旋输送器密封不严 螺旋输送器尾部密封性能不是很好,始终有一
定量的白土渗漏出来,只能暂时用布口袋收集渗出 的白土。下一步考虑在高位罐底部出口再安装一电 磁阀,把信号直接传给电磁阀,进行自动控制,并寻 求解决螺旋输送器渗漏的方法。
) 结论
蜡白土补充精制是十分成熟的工艺,流程也非 常简单。但由于该装置处理的是常温下呈固态的石 蜡或微晶蜡,因此,设计蜡白土精制装置的重点是防 冻凝。本装置技改总体上说是成功的,基本上达到 了扩能、降耗,减轻白土粉尘污染的预期目的。
熔点,*
##+,
比色,"
/
含油量,0
$+1%
光安定性,"
/
臭味,"
/
针入度(-#*),$+&22 /
水分,0
无
机械杂质,0
/
水溶性酸碱
/
)$+/
&+,$ / / / 无
/ /
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$+11!&+-, )!% -
&)+#!&.+. 无 合格 无
#)!பைடு நூலகம். !( !&+. !% !!-, 无 合格 无
%"! 主要设备(见表%)
图! 蜡精制工艺原理流程图
闭操作等措施,减少了白土的跑损,降低了空气中白 土粉尘的浓度,减轻了高温臭味油气的污染,改善了
表% 主要设备规格
设备名称
反应釜 白土高位罐
过滤机
机泵
白土计量秤 称重传感器 螺旋输送机
变频器
改造前
规格
%’%,圆锥体 %’%,圆锥体 ()’!,板框式 蒸汽往复泵 水环式真空泵
"3" 白土粉尘大,污染严重 装置内白土粉尘主要来自白土库房、反应釜和水
环式真空泵出口。袋装白土汽车拉运进厂后,卸入白 土库房内,抽吸白土前进行人工破袋、倒袋,库房内粉 尘飞扬;水环式真空泵抽吸白土时,泵上排水口有少 量白土排除;反应釜敞口操作,向反应釜加白土时,白 土粉尘和具有臭味的高温油气自反应釜白土下料口、 看窗口以及排空线冒出。由于无除尘设施,装置白土 粉尘浓度高,污染严重,特别是白土库房内,粉尘浓度 高达0""3$2<=/<%,空气中粉尘浓度大大超过国家 标准允许浓度,见表"。
图" 石油蜡生产流程框图
"3! 白土储存和下料无称重计量设施 采用水环式真空泵将白土抽吸入白土高位罐内,
高位罐无料位计或称重计量设施,储存量靠袋子的数 量(4$>=/袋)或敲打罐壁凭经验确定。高位罐内白 土再经螺旋输送器加入反应釜内,加入量根据螺旋输 送器每分钟的下料量、通过人工称重来估计,无法进 行较准确的计量。
蜡蜡精精制制装装置置白白土土计计量量及及粉粉尘尘治治理理
余杰
(南充炼油化工总厂,四川 南充0%2$$$)
摘 要:针对白土精制装置白土粉尘污染、计量不准等问题,我厂!$$"年2月!!$$!年"月 完成了对蜡精制装置的技术改造,于!$$!年!月"日正式投入正常生产。从开工半年来的试生
产情况看,在产品质量合格的前提下,处理量扩大了"倍,产品蜡收率提高了"!"34个百分点, 白土消耗下降了!$5,特别是在白土粉尘的治理方面取得了一定的成效。
制石蜡时由改造前%*2/;的最大量扩大到现在的)*
,$
天然气与石油
-$$,年
!/"。为了与蜡成型衔接,在试生产阶段,处理量维持 在#$!#%!/"。半年来的实际生产情况表明,产品收 率大约提高了&!&’#个百分点。物料平衡及主要操 作条件见表#。
表( 原料性质及产品质量
原料
项目
二线粗 石蜡
三石线蜡粗(#)"半产精品炼石蜡)标准
(6! 扩大装置加工能力 反应釜容量由$"$ 扩大到!("$;过滤系统在原
基础上增加了!台板框式过滤机,过滤面积由20"( ((0,(+"( 各!台)增大为!+0"((!台(0"(、(台2+ "()。
(6( 采用传感器称重计量 高位罐内白土计量采用 9:%3(+型电子料斗
秤,利用2个!+7的传感器减量法称重计量。该秤具 有称量精确度高、称重数据掉电保护、称量范围可调 节等功能。
# 存在的问题及改进措施
#’& 白土渣房空间不够 白土渣房空间太小,高度不够,若不及时将渣进
行清理或拉运走,就会影响装置的正常生产。针对 此问题,在目前不可能动大的整改的前提下,一是加 强同动力车间的联系,保证足够的风压,尽量将过滤 机吹扫干净、彻底、降低白土渣的堆积高度;二是操 作人员在每清完一机后,就及时将堆积的白土渣进 行清理,用铁铲铲平,同时加快白土渣的清运工作。 在今后条件具备的情况下,若南边酸洗装置搬迁,腾 出空地,则将“夹层”拆除,另建一座白土库房;若无 空地,则考 虑 将 过 滤 机 平 台 升 高,扩 大 白 土 渣 房 空 间。
调速,白土下料量能在+"!++;#/"&<范围内任意调 节,下料速度均匀。变频调速螺旋输送机控制系统和 称重显示控制器均安装在操作室内,手动/自动自由 切换下料。
无除尘设施,白土消耗大。由于白土量大,清卸机子 频率高,滤纸、滤布损耗也大。
!60 存在安全隐患 反应釜为夹套蒸汽拌热,由于蒸汽的冲刷,反应
收稿日期:!$$!."$.!!;修回日期:!$$!."!."!
作。作电者话(简:万$介1"方:2余)!数0%杰!据("%""/0。#.),男,四川资中人,高级工程师,工学学士,现在南充炼油化工总厂技术发展科从事工艺技术管理工
(-
天然气与石油
(++$年
取样地点
楼上 楼下
取样时间
!,-,.!( !,-,.!(
(6* 反应釜密闭操作,雷达液位计液位显示 反应釜设计为全封闭式,采用雷达液位计进行釜
内液位显示。釜顶排空线通入水箱内,吸收由此排入
大气的少量白土粉尘、油气以及水蒸汽,减轻环境污
( 装置主要改造内容
染。
由于我厂炼油规模小,蜡原料来源相对较少,装 (60 采用回用污水,管线蒸汽双拌热
置规模效万益不方突数出据;加之无糠醛精制工艺,精制蜡全
(62 旋风分离器除尘,电磁阀开关控制 为降低白土消耗,白土高位罐顶部安装了(台旋
风分离器,回收白土。旋风分离器下部采用电磁阀,