当前位置:文档之家› 庞家河矿区复杂地层钻探技术

庞家河矿区复杂地层钻探技术

庞家河矿区复杂地层钻探技术
针对陕西省凤县庞家河矿区发育,地层破碎,坍塌漏失、掉块等钻井难题,地勘中所采用的钻井技术、工艺、结合工程实践针对地层的复杂情况分析了原因、采取的措施和取得的效果。

标签:钻探技术地质条件钻井工艺
1概述
庞家河矿区位于陕西省凤县唐藏乡,地势西北高东南低,地形复杂,山高坡陡,山脊多是北西~南东向,海拔标高1925m~1106m,相对高差819m,为侵蚀中高山区,区内第四季残坡积物和黄土覆盖范围较大,植被发育。

气候属温带山地气候,年内极端最低气温-13.2℃,最高为35.3℃,年降雨量600mm左右,农业以种植小麦、玉米、豆类为主,经济作物以花椒、木耳、苹果为主,地表及地下水水力资源丰富。

该勘查区属凤太多金属成矿带,是秦岭中石段有色贵金属资源集中区,大、中型矿产分布较集中,成矿地质条件十分有利。

2矿区地质条件
庞家河金矿区内的大断裂带有东西向和北东向两组,以上两组构造将该区切割成菱形块体,庞家河金矿位于断裂圈闭的菱形块状体内,区内的断裂构造为东西走向的层间挤压片理化构造带,其严格控制区内金矿(化)带的空间位置,主要岩性为①火山碎屑岩段(pt3la):主要有灰绿色变(角岩化)粉砂岩,变凝灰质粉砂岩,长英质粒岩。

②石英岩段(pt3lb)以浅褐色石英质糜棱岩为特征,夹绢云娜长变品磨棱岩,绢云石英片岩。

③碎屑岩段(pt3lc)主要有绢云绿泥千牧(岩)变粉砂岩、大理岩组成。

3设备、管材、工艺选用
(1)设备、管材。

XY-42型塔基一体1台,BW250型水泵1台,BW160型水泵一台。

1115柴油机二台,4105柴油机一台,φ110套管20米,φ91套管150米,墩粗钻杆800米,钻具4套。

(2)钻井工艺。

开孔采用φ110口径,下10~20m套管,过第四系地层及强风化层换φ91口径,进入完整基岩下入套管60-150m,然后换用JS75金刚石绳索取心钻进至终孔。

4冲洗液选用及管理
4.1不同的地层,要选用不同的冲洗液
在0~120米的第四系及破碎、坍塌、掉块层采用高固相钻井液。

(1)配方:Na膨润土(10%~15%)+烧碱(0.1%~0.3%)+CMC(0.1%~0.3%),密度1.05~1.10g/cm3,粘度30S~50S 失水量8~12ml/30min。

(2)在120米以后的较破碎、掉块地层采用低固相钻井液。

配方:Na膨润土(3%~5%)+烧碱(0.1%~0.34%)+KHM(0.1%~0.3%)+CMC(0.1%~0.3%)+防塌润滑剂(0.3%~0.8%),密度1.02~1.03g/cm3,粘度25S~30S,失水量5~10ml/30分钟,PH值8~8.8,含砂量≤0.5%,泥皮厚度≤0.5mm。

(3)在120米以后的完整地层采用聚合物钻井液。

配方:广谱护壁剂(0.1%~0.3%)+高粘堵漏剂(0.1%~0.5%)+润滑剂(0.1%~0.3%),密度1.01~1.02g/cm3,粘度20S~23S,PH值8.1~8.5,含砂量≤0.5%。

4.2冲洗液管理
(1)在配制冲洗液过种中按水、膨润土、分子量低的聚合物、分子量高的聚合物的顺序配制。

(2)现场配制过程中,人员素质不足,对冲洗液配制不懂、不熟练,未按配方要求配置,随意添加配出来的冲洗液不符合性能指标要求,所以应加强泥浆岗位人员的培训。

(3)冲洗液搅拌时间不够,搅拌不匀,造成膨润土及处理剂搅拌不彻底,沉底现象时有出现,既浪费了材料又起不到好的效果,据试验证明冲洗液搅拌的时间应在30分钟以上。

(4)泥浆性能每12小时应测量一次,根据现场情况,按配方要求随时进行失水量、粘度等的测量,据此进行冲冼液性能的调节。

5钻进中遇到的问题及处理
5.1破碎、坍塌、漏失地层
庞家河金矿开采已有20余年,在20世纪八九十年代及2005年都进行过勘探,但甲方所留矿区资料不准确,人员更替,对原来地质情况说不清楚。

我方没有对矿区资料进行认真研究,对区域地质构造和地层认识不足,钻进工艺不当,造成了很大的经济损失,在矿区的东山ZK11-1孔,上部第四季覆盖层不厚,厚度是3.5米,下了φ110套管后,换φ91进行钻进,取上来的岩心基本上都是砾
石颗粒状的,很破碎,易坍塌掉块,每钻进七、八米,如果不及时进行处理,就会塌孔,在该处形成漩塘,断钻、埋钻事故频发,采取率严重不足,有时是空管。

该孔0~120m,用了42天才穿过去。

5.2处理措施
针对0~120米复杂地层,采用φ110开孔,φ108套管护住表土层,然后用φ91口径钻进至完整层,再下套管,对于该层破碎易坍塌的特点,每钻进5~6米就灌注一次速凝剂,用速凝剂灌注5个小时后,就可以透孔钻进,在钻进到50m以后,灌注硅酸盐水泥直到120m以后完整基岩层,下120m套管,以有效保护孔壁的稳定性。

然后换成JS75绳索取心钻进。

在水泥凝固扫孔时,要特别注意轻压慢转,否则极易出现偏孔,而造成封孔失败。

在此时用的冲洗液为高固相的钠土泥浆。

5.3效果
采取上述措施后,在该孔周边连续施工了两个孔,孔深为503.30m和562m,均取得了较好的效果。

5.4石英沙岩打滑
在钻进到120米以后进入完整基岩,沙岩与石英岩互层不均频繁,且厚度不均,容易产生严重斜孔,有的地层石英岩厚度达80m以上,钻头磨不开刃,易打滑,每12小时班效率仅为2~3米,效率极低。

5.5处理措施
金刚石胎体硬件度选用15~20,胎体形状为齿轮形,金刚石品基采用JRS,新钻头入孔后要轻压慢转,让其磨合,如果遇到打滑情况后,及时把内管提出,钻具提离井底,把砸成玉米粒大小状的石英碎石投入孔内,钻压调整为正常钻压的1/3,水泵低速回转2~3min,然后开泵进行正常钻进状态。

防止孔斜,就需操作者特别注意进尺的情况,在正常进尺情况下,井内无异常,泵压正常情况下,进尺突然放缓,这就是进入石英岩的前兆,就要减小钻压,防止加压过大产生偏斜,钻速也要作相应的调整,此时冲洗液采用低固相的泥浆。

5.6效果
通过采取这样的措施,钻进效率由原来的每班不足2~3米,提高到每班的6~7米,且有效的防止了孔斜的发生。

5.7岩心采取率低及容易堵管
在破碎带、蚀变带、破碎岩岩心带,岩心采取率不能满足设计要求,特别是在0~120m孔深段,另外:在其它孔深段也存在着容易堵管的问题,在破碎带每钻进20~30公分,就存在着堵管的可能性,严重影响钻进效率。

5.8处理措施
引进宝长年公司生产的Q系列钻具,该钻具特点是卡簧弹性好,长度大,表面硬度大等特点,提高了卡簧与岩心的有效接触面积,减少了卡簧对岩心的扰动,磨耗,提高了采取率,降低了岩心堵管,另外在卡簧的选择上选用带有螺纹的卡簧,原来的卡簧最大内径为45.8mm,钻头内径46mm,改为卡簧内径49.3mm,钻头内径是49mm,岩心能够顺利进入到岩心管中,且不会脱管,掉到大管中。

此时冲洗液采用聚合物泥浆。

5.9效果
通过采取以上措施,庞家河的回次采取率都保持在90%以上,满足地质设计要求,在破碎地层单回次一般都可以钻进1米以上,再没有出现钻进20~30cm 堵管的情况,提高钻进效率达到25%以上。

6结语
随着先进钻具的引进和对钻探技术的不断研究,庞家河矿区复杂层钻探技术水平有了较大提高,但钻探工程是一个系统的工程,除地层外部环境等因素外,施工管理也是很重要的方面,如何根据自身情况结合矿区地层特点选择正确的设备工艺,以及施工过程中能否作出正确的判断,都会对施工产生重大的影响,只有不断的把理论运用于实践,认真总结经验、教训,才能立于不败之地。

参考文献
[1]乌效鸣等,钻井液与岩土工程浆液[M],湖北武汉:中国地质大学出版社,2002.
[2]曾祥喜、陈志超,钻孔护壁堵漏原理[M],北京:地质出版社1986.
[3]李京东、哈达门沟金矿区复杂地层中深孔钻进实践[J],探矿工程(岩土钻掘工程),2010.37(6):20-23.。

相关主题