石油和化工节能 2007年第3期 ·21·空气预热器系统的节能改造
裴力君于洋
(中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司辽宁盘锦124022)
摘要由于热管式空气预热器容易腐蚀,而且使用寿命低,因此对两台加热炉空气预热器系统进行了节能改造,用水热媒空气预热器系统替代原热管式空气预热器。
水热媒空气预热器自2006年4月投用以来,热风由80℃提高到160℃,热风温度提高80℃,每年可节约燃油499 t
关键词 水热媒预热器 热管式预热器 加热炉 节能
中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司南常减压蒸馏装置2000年12月开始改造并于2001年5月一次开车成功。
装置加工原料为腐蚀性很强的辽河低凝环烷基原油。
装有两台加热炉,共用一套余热回收系统,采用热管式空气预热器,利用烟气余热预热助燃空气。
但热管式空气预热器容易腐蚀,加上使用寿命低,使用不到2年。
热风温度由开工之初的150℃,下降到仅50~60℃。
为此,对该两台加热炉空气预热器系统进行了节能改造,用水热媒空气预热器系统替代原热管式空气预热器。
1 改造前存在的问题
(1)热管空气预热器换热效果差,运行后期热风温度只有50~60℃,排烟温度高达200℃以上。
(2)露点腐蚀严重。
(3)加热炉热效率低,平均88%。
2 改造实施情况
用水热媒空气预热器系统替代热管式空气预热器,系统流程见图
1。
图1 水热媒空气预热器系统流程图
水热媒空气预热器装置主要由烟气换热器、空气换热器、2台P-1020热水循环泵(一开一备)及相应的循环水管道等组成。
利用装置现有除氧水(1.8~2.2 MPa)作为热媒中间热载体,建立了一个闭式循环系统,通过吸收加热炉对流室出口烟气中的余热加热助燃空气。
为了防止烟气换热器发生低温酸露点腐蚀,在空气换热器热媒水进、出口之间设置了一套旁通调节阀,用于控制空气换热器换热量,保证进烟气换热器热媒水温度高于露点温度,即烟气换热器的最低壁温高于酸露点。
水热媒预热器具有下列优点:
(1)水热媒空气预热器将烟气和空气分开,热量通过热媒水管道来传递,布置特别灵活方便,适合于改造项目的实施。
(2)由于水热媒装置可灵活调节烟气换热器的壁温,因而能适应燃料的变化。
即使燃料的含硫量较高,也可以通过旁路调节系统,将烟气换热器的最低管壁温度控制在露点温度以上,防止低温腐蚀。
(3)可以适应加热炉负荷变化和短时间温度异常情况。
水热媒系统的水温是可调的,因此排烟温度和热风温度能灵活控制,再加上管系中设置了安全阀,可完全避免因加热炉操作异常而发生低温腐蚀或类似热管高温爆管、失效现象。
(4)较长的使用寿命。
水热媒空气预热器采用高压锅炉管为换热元件,全部对接焊缝100%拍片,可保证6年以上的使用寿命而无需更换换热元件。
本次改造,首先拆除原热管式空气预热器,在原位置的烟气侧布置烟气换热器,空气侧布置空气预热器,烟气换热器和空气换热器均支撑在原空气预热器的钢架横梁上。
原空气预热器钢结构基本不
·22·2007年第3期石油和化工节能液氯冷冻系统的节能技术改造
林凤君刘国锴
(开封东大化工有限公司河南开封475003)
摘要开封东大化工有限公司在液氯冷冻系统改造中,安装2套氯气液化装置,加大了氟利昂冷凝器换热面积和氯气液化器热交换面积。
采用新的液氯生产工艺已近一年,2万吨/年液氯装置实际生产能力可达2.75 t/h,并且节电、节水效果十分明显。
关键词液氯 冷冻系统 节能 技术改造
开封东大化工有限公司(以下简称“开封东大公司”)最初的氯气液化装置采用氨—盐水—氯气间接热交换工艺,液化效率低,能耗高,且不安全。
1991年淘汰了原氨机制冷工艺,采用活塞式氟利昂制冷压缩机组直接热交换。
改造后,减少了一级热传递,生产1 t液氯电耗由原来的140~150 kWh 降至100~110 kWh,设备能耗比提高,产品能耗大幅下降。
但是随着产能的不断增加,液氯产能进一步扩大,且活塞式氟利昂制冷压缩机组已运行近15年,机器性能不同程度的降低,于2004年5月和2005年3月又分两期进行了第2次液氯冷冻系统全面节能技术改造。
1 技术改造
第2次液氯冷冻系统全面改造中,首先考虑设备的能耗比,达到节能降耗的目的;其次为今后的液氯发展留有余地;还要利用原有的公用工程。
按液氯生产能力4万吨/年设计,原来3个1万吨/年机组作为备机,氯气压力为0.012~0.2 MPa、纯度≥95%,液氯纯度≥99.6%,液化后尾气中氯气纯度≥60%。
液化后尾气供给合成盐酸使用,生产盐酸18000吨(液化效率按平均87.5%计)。
现
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动,烟道和风道基本不动。
烟气换热器和空气换热器均采用立式蛇形翅片管结构,顺列布置。
烟气换热器和空气换热器均设计为一整体箱式结构,所有承压元件焊接、固定、组装均在制造厂内完成,对接焊缝100%射线探伤。
承压部件的所有焊缝均安排在夹层内,检查、维修时只需打开由外护板组成的检修门即可,十分方便。
另外本次改造吹灰系统利旧,改造后的烟气换热器由于设计中消除了露点腐蚀,灰垢粘性低,成“干”态,为清除积灰创造了有利条件。
改造后的烟气换热器预留4个激波吹灰器接口,仍采用4台吹灰器吹灰,与原加热炉对流室一起,定时自动吹灰,确保有效清除灰垢。
3 效果与经济效益
(1)水热媒空气预热器自2006年4月投用以来,热风由80℃提高到160℃,热风温度提高80℃,可多回收热量616 kW,以燃油热值38898 kJ/kg 计算,每小时节约燃油57 kg,每年可节约燃油499 t,按照燃油价格2500 元/t计算,每年可新增经济效益124.9万元。
(2)由于水热媒可以灵活调整烟气换热器壁温,目前控制烟气换热器最低壁温145℃,这样有效避免了露点腐蚀。
(3)此次改造后,排烟温度降低至160℃以下,热风温度达到160℃,炉壁散热损失大幅度下降,炉壁温度降低至40℃,氧含量控制适当,节能效果显著,加热炉效率提高至90.5%,提高近2.5%。
(4)水热媒空气预热器可以保证6年以上的使用寿命,无需像热管空气预热器那样每年更换一批备件,从而每年可节约检修费约15万元。
(5)改造项目共投资近80万元,本次改造可新增效益124.9+15-80=59.9万元。
4 存在问题与建议
(1)热水循环量没有计量,应安装流量显示。
(2)空气换热器和烟气换热器的腐蚀状况和使用寿命有待进一步考证。