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某工程高炉喷吹自动控制系统

某工程高炉喷吹自动控制系统 

潘亚男 

摘要:介绍了我公司承担的某 l 程高炉喷吹系统 1 艺流程及过程控制。包括自动喷吹及 

倒罐的实现、安全连锁的添加。 

l 引言 

在高炉冶炼过程中,焦炭作为土要燃 

料。近几十年来,炼焦煤在世界范同内的日 

渐短缺,而且焦炭生产污染环境、投资巨大。 

为了降低成本,减少污染,以煤代焦的高炉 

冶炼逐渐显示出了巨大的经济效益平¨社会 

效益,越来越多的铡厂开始应用高炉喷煤。l 

艺。我公司总承包的某高炉就包含了一套喷 

煤系统。 2工艺流程 

喷煤 艺土要由制粉系统和喷吹系统 

两大部分组成,生要的 r艺流程如图l所 

示。其中,制粉负责制出符合要求粒度的煤 

粉,通过排粉风机将煤粉引入收粉设施并储 

存在煤粉仓中;喷吹系统通过从煤粉仓受 

粉,经过充 、流化等一系列 序,将煤粉 

通过输粉管道送入高炉燃烧。 

喷吹系统由煤粉仓、喷吹罐和喷吹球阀 

组成。单个喷吹罐的流程为:当喷吹罐处于 

低压(压力低f 3kPa),且料空时,喷吹罐 

的上料钟阀和下料钟阀先后打开,从煤粉仓 

受粉;当达到罐重设定值后,关闭上、下料 

钟阀,并打开充压阀,对该喷吹罐进行充压; 

当罐压、罐重达到设定值后,打开流化阀, 图1 

对该罐内喷流化气,煤粉经流化后,依次打 

开补气阀、喷吹阀和出煤阀,由压缩空气经 

过输粉管道将煤粉送入高炉。在喷吹过程 

中,要根据罐压变化打开补压阀和补压调节 

阀,向喷吹罐内补充 力,维持罐压稳定在 

设定值。喷吹罐的结构组成如图2所示。

 NTS高炉喷吹系统采用了并罐布置方 

式,包括2个喷吹罐,止常一个喷吹罐向高 

炉内喷吹煤粉,另外一个喷吹罐根据正在喷 图2 

吹的罐子的料位信号来实现装粉、充 和喷 

吹流程。如图3所示。 

3过程控制 

在自动状态下,将每个罐子的一1 作流程 

分为:装粉、充 利喷吹,并在每个喷吹罐 图3 

的操作画面上设置了“装粉”、“充 ”和“喷 

吹”三个按钮,通过不同的料重信号,来实 

现两个喷吹罐的自动喷吹及倒罐。操作界面 

如图4所示。

 ' — 

具体控制过程如下: 

1.当“低料位”(当前罐重低r 1.0t)和 

“罐压低”(当前罐压低于3.0kPa)状态亮起 

时,此时“装粉”状态标签亮起,表示此时备 

用罐满足装粉工序,当工作罐的“第一料位” 

(罐重设定值的5O%<当前罐重<罐重设定 值的70%)亮起时,表示此时备用罐可以 

开始装粉。点击“装粉”按钮,跟装粉流程相 

关的气动球阀就会自动完成本道 l 序。 2.当“满料位”(当罐重达到设定值)状 

态亮起时,此时“充 ”状态亮起,表示此时 

备用罐满足充压:1 序,当] 作罐的“第二料 

位”(1.0t<当前罐重<罐重设定值的50%) 亮起时,表示此时备用罐可以开始充压。点 

“充 ”按钮,跟充 流程相关的气动球阀 

就会自动完成本道 L序。 3.当“满料位”(当罐重达到设定值)状 

态亮起时,且备用罐压力达到设定值,此时 

“喷吹”状态亮起,表示此时备用罐满足喷吹 

工序,当 [作罐的“低料位”(罐重低于1.0t) 亮起时,表示此时备用罐可以开始喷吹。点 

击“喷吹”按钮,跟喷吹流程相关的气动球阀 

就会自动完成本道_J:序。 

为了保证喷吹系统的安全和在低喷煤 

量的情况下系统可以正常‘』二作,画面上还设 置了“手动”和“解锁”按钮。当“手动”按钮和 

“解锁/连锁”按钮同时显示绿时,表示此时 

各个阀门是解锁状态,操作T可以根据操作 流程,人JJ- ̄J断此时应该开启或关闭相应阀 

门;当“手动”按钮绿色,但是“解锁/连锁” 

按钮显示连锁时,表示此时阀门加入了连锁 图4 

信号,只有当该阀门满足开启条什时,点 h 

单个阀门的操作画面的“开”,阀门才能开。 

4.喷吹率的计算 

喷吹率是喷吹罐向高炉内喷吹煤粉的 

速率,是关系到高炉生产的一个重要参数。 高炉操作工通过观察喷吹率,来调节高炉上 

料的料比及分配器球阀开启的数量,从而控 

制高炉产能。由于测量气固两相的流量计价 格不菲,所以目前国内大部分的钢厂仍然采 

用通过罐重减少量的方法来间接计算喷吹 

率。喷吹速率记为Dw/Dt,即在某一时刻i 

的喷吹速率为,其公式如下: (Dw/Dt)i=l (Wi.W( t))/At 

l………公式1 

公式1中△ 取样间隔时间 

由公式1可以看出,喷吹率的精度跟At 有关,At越小其精确度越高。但是△t若取 

的很小,运算处理就会有一定的困难。为了 

保证精确度及喷吹曲线的平滑,采用取多细. dW并平均值的方法进行数据处理。以一定 

取样周期T,计算过去r1个点的变化率的平 

均值,即在某一时刻i的变化率为: 

(Dw/Dt)i一-(LDw/Dt J i (n.1)T+...+ [Dw/Dt]i.T+[Dw厂Dt]j)/n………公式2 

在实际应用当中,如果n取的过少,T 

取的时间过短,喷吹曲线波动就非常人;相 反的,如果T取的时间过长,又会影响喷吹 

率的真实性。为了使得喷吹曲线平滑又能反 

应实际喷吹情况。n取了10,T取了50s。 

通过n和T合理配比,实际情7

兄中的喷吹率 曲线平稳,波动较少。如图5所示。 

图L}J,红色——实际喷吹率曲线,黑色 

设定喷吹率曲线。设定速率用1 和I实际 

喷吹速率比对,让操作一r通过调节罐压、流 

化气流量利喷吹气流量来让实际的喷吹速 率曲线接近。-设定值曲线。 

5.喷吹系统中的安全连锁 

煤粉是易燃烧易爆炸的物质,尤其是强 

爆炸性的烟煤。 时由j 喷煤与高炉有着密 

切的关系,通常情 下不能随意停喷。冈此 

在煤粉的制备与喷吹整个过程都加了安全 连锁保障。 

①当流化气气包和喷吹气气包 力 

I流最低 额定值时,自动切断喷吹罐出煤 

阀; ②为了防J J 热风倒灌引起煤粉爆炸 和烧坏布袋收粉设施,当分配器前压力低于 

额定值时,自动切断喷吹罐山煤阀; 

6.结束语 图5 

③在喷吹过程中,通过补压调节阀来 

维持罐 稳定。但是若罐 低f额定值时, 

为了保证喷吹罐内煤粉安全,自动切断喷吹 罐出煤阀; 

④遵循“有粉必有气”,“先有气后有 粉”的操作 序,先开启补气阀利喷吹阀, 

当输煤管道内有输送气后,再开启出煤阀。 

除了把山煤阀的开启与关闭与相关安 

全条件连锁外,还在画面上添加了报警指 示。当一些参数(压力、流量),f ̄-j 或高于 

额定随时,对应的显示 域就会出现报警闪 

烁。另外,特别通过网络读取了热风 力数 据,显示在喷吹系统的画面上。并将分配器 

前 力与热风 力进行相减,得到 者压力 之差。这样,操作‘l 更能直观的发现分配器 

的 力有没有高J 热风 力。如图6所示。 

一 ■DP PCI

-BF l 

NTS高炉的喷吹系统在前期的运行当 

中,喷吹率稳定,运行效 较好。自动 I 序 

也基本实现了白动喷吹及倒罐的一f 艺流程。 

参考文献:(略) 图6 

30 但还存在着问题,如喷吹过程中罐 不能稳 定的维持(1天J未采用补 调节阀的自动控 

制, 此波动相对较人)、称重的连续性等, 

这有待今后进一步研究。

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