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0Cr18Ni9换热器应力腐蚀开裂失效分析

46 化工装备技术 第32卷第6期2011年12月 
0Cr1 8Ni9换热器应力腐蚀开裂失效分析 
上官丰收 牛建文 刘强 陈兵 
(1.中国石油管工程技术研究院2.中国石油长庆油田) 

摘 要某厂锅炉给水预热器在投入使用3.5年后,管箱外壁近横焊缝处发现裂纹。该换热 
器设计材质为0Crl8Ni9,截取含有裂纹的试样,进行化学成分分析、金相分析、硬度检测、 
拉伸强度测试、裂纹分析和扫描电子显微镜分析。材质Cr元素含量17.75%,硬度306 
HV10,这两项检测结果不符合GB/T 4237--2007《不锈钢热轧钢板和钢带》要求;裂纹表 
面发现s元素。应力腐蚀是此次失效的主要原因。 
关键词换热器0CrlSNi9化学成分硬度应力腐蚀 
中图分类号TQ 051.5 

Failure Analysis on Stress Corrosion Cracking of 
0Crl8Ni9 Heat——exchanger 
Shangguan Fengshou Niu Jianwen Liu Qiang Cheng Bing 
Abstract:After 3.5 years service,cracks were found on horizontal weld of shell wall of a boiler feed water 
preheater.The heat-exchanger was made of 0Crl 8Ni9.Samples containing cracks were cut for chemical composition 
analysis,metallographie analysis,hardness testing,tensile testing,cracks analysis and scanning electron microscopy 
analysis.Two results didn’t meet the requirement of GB/T 4237—2007——stainless steel hot—rolled steel sheet 
and strip,that’S the content of Cr(17.75%)and the hardness 306 HV10;and S element was f0und on the crack 
surface.Stress corrosion was the main reason for the failure. 
Key words:Heat—exchanger;0Crl SNi9;Chemical composition;Hardness;Stress corrosion 

0前言 
某厂锅炉给水预热器在投入使用3.5年后,管 
箱外壁近横焊缝处发生泄漏,经检测管箱内表面发 
现近30条裂纹,设计材质0CrlSNi9。为避免类似 
事故发生,对该换热器进行了失效分析。 

1 工况 
锅炉给水预热器的结构及其裂纹见图1、图2、 
图3.设计材质为0Crl8Ni9奥氏体不锈钢。管程 

流体B出口 流体A出口 

5 
1一管板2一壳体3一管束4一法兰5一管箱 
图1锅炉预热器结构 

¥上官丰收,男,1975年12月生,博士,高级工程师。西安市,710065。 
2011年12月 上官丰收等:0Crl8Ni9换热器应力腐蚀开裂失效分析 47 
图2管箱内表面近焊缝处裂纹 
图3焊缝周围的小裂纹 
介质见表1,壳程的介质为锅炉水。管程,进口 
280℃,出口176℃,工作压力2.9 MPa;壳程, 
进15 102℃,出口190℃,工作压力4.3 MPa。 

表1管程介质 

2锅炉给水预热器开裂分析 
从锅炉给水预热器上截取含有裂纹的试样.进 
行化学成分分析、金相分析、硬度检测、拉伸强度 试验、裂纹分析和扫描电子显微镜分析。 2.1化学成分分析 依据标准ASTM A751,采用Baird Spectrovac 2000直读光谱仪和LECO CS一444红外碳硫分析仪 对试样进行化学成分分析,结果见表2。Cr元素含 量仅17.75%,没有达到GB/T 4237--2007《不锈钢 热轧钢板和钢带》要求的18%~20%,化学成分不 合格。 2.2金相组织分析 依据GB/T 13298、GB/T 10561--2005和GB/T 6394--2002.使用MEF3A金相显微镜和MEF4M 金相显微镜对试样进行金相观察分析,见图4和 表3。试样组织为奥氏体,见图4(a),晶粒度 表2化学成分(%) 分析结果 0.059 8.14≤0.001 O.05≤o.001 O.30 G 孑37/8~10.5/ / / / 一 (a)组织 (b)管箱内表面裂纹 (c)微裂纹沿品和穿晶混合形貌 图4金相分析 表3夹杂物分析结果 为6.5。夹杂物分析结果见表3。 2.3硬度测试 依据标准GB/T 4340.1—1999,在HSV一20型 
维氏硬度计上沿壁厚方向测量材料硬度。结果依次 
显示:297 HV10、307 HV10、305 HV10、290 
HVIO 301 HV10 303 HVIO 319 HV10、314 
HVIO、318 HV10,平均硬度306HVlO。硬度不符 
合标准GB/T 4237--2007的要求≤210 HV。 
2.4拉伸强度测试 
沿管壁纵向切取标距06.25 ram ̄25 mm的圆 
棒拉伸试样,依据标准GB/T 228--2002,室温下 
在CMT5105拉伸试验机上进行试验,结果见表4。 
拉伸试验结果符合GB厂r 4237--2007。 
2.5裂纹分析 
对试样进行裂纹分析。腐蚀是非均匀腐蚀,内 
表面存在多处裂纹,见图4(b),垂直于表面并呈 
化工装备技术 第32卷第6期 
表4纵向拉伸试验结果 

树枝状分叉。裂纹形貌呈沿晶和穿晶混合特征。见 图4(c),裂纹周围组织无显著区别,仍为奥氏体 组织。 2.6电子显微镜及能谱分析 将含裂纹试样打开,使用TESCAN—VEGA 11型 扫描电子显微镜和OXFORD—INCA350型能谱仪对 裂纹形貌进行分析,结果见图5和表5。断口形貌 显示断面上晶粒轮廓清晰。晶界面较为光滑.呈现 (a)裂纹表面形貌 (b)裂纹断口扩展区形貌 图5电镜分析 表5裂纹上能谱分析结果 典型的“冰糖状”。且裂纹表面有S元素存在。 3分析及讨论 材质组织为奥氏体,正常;硬度较高,超过标 准规定要求。由于锅炉给水预热器工作载荷加上残 余应力的作用,同时材料硬度较大,因此材料的应 力腐蚀敏感性较高。材料未发生均匀腐蚀;裂纹表 面存在S元素,S元素是工作介质带来的。S 一是引 
起奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂的较敏感介质离子. 
介质中如含有微量的S2。.随着使用时间的延长。 
S}在一些边角部位会不断积聚变多。最终导致材料 
应力腐蚀开裂。 

4结论 
(1)材质Cr元素含量和硬度不符合GB/T 4237 

2007《不锈钢热轧钢板和钢带》要求; 
(2)裂纹表面发现S元素; 
(3)应力腐蚀是此次失效的主要原因。 

参考文献 
【1】 GB/T 4237—2007.不锈钢热轧钢板和钢带[S】. 
『2】 GBfr 13298—1991.金属显微组织检验方法【S】. 
『3] GB/T 10561—2005.钢中非金属夹杂物含量的测定[S】. 
『4】 GB/T 6394—2002.金属平均晶粒度测定方法[S】. 
f5] GB/T 4340.1—1999.金属维氏硬度试验[S】. 
f6] GB/T 228—2002.金属材料室温拉伸试验方法【S]. 
[7】 吴剑.不锈钢的腐蚀破坏与防蚀技术——(四)应力腐 
蚀破裂[J1.腐蚀与防护,1997,18(4):38--42. 
(收稿日期:2011-07—11) 

阿特 
阿特拉斯・科普柯在华开建压缩机新工厂 妻萎釜 
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亚洲市场对空气压缩机不断增长的需求。阿特拉斯・ 
科普柯此次投资约1.5亿瑞典克朗(约合1.5亿元人 
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间测试实验室和一个研发中心。新工厂和升级后的 现有无锡工厂将大幅提高阿特拉斯在移动压缩机、 工业压缩机、无油压缩机以及压缩机部件上的产能。 “通过此次投资,我们将有能力更好地满足本地 客户的需求,支持整个集团在亚洲地区的业务增 长。”阿特拉斯・科普柯压缩机技术业务领域总裁 Stephan Kuhn表示.“同时,我们将继续提高创新能 中国对压缩机效能日益严格的要求。” 新工厂坐落于无锡新区。距阿特拉斯・科普柯在 无锡现有的工厂约10km.占地面积约45 000 m2。预 计新工厂将于2012年7月投入使用,更好地为建筑 技术和压缩机技术业务领域服务。 
阿特拉斯・科普柯是一家在压缩机、膨胀机与空 
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1873年,总部位于瑞典的斯德哥尔摩。目前,阿特拉 
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