摘要 升绍R 压下自动标定的过程及故障诊断,通过对R 压下进行自动标定,能较准确计
算并设定R 辊缝.为数学模型提供比较精确的粗轧出口厚度。
1 前言
R 轧机是热轧板厂粗轧区最后一个机
架,在日本摒厂时,R 轧机安装的压力传感
器仅用于测量轧制力。重新安装时采用了
ABB公司的压力传感器检测系统,但原设计
中R 没有压下自动标定功能。l 993年8月
进人二级计算机数学模型调试后,为了能准
确预报R 轧制力、R 设定辊缝,以及为精轧
数学模型提供比较精确的粗轧出口厚度,增
加了R 压下自动标定功能
2必要条件
由于齿隙问题,粗轧区压下反馈值精度
低(漂移量达l~2 mm)、辊缝偏差大、易废
钢。必须提高压下反馈精度。改造如下;
(1)编码器的安装位置从原来的减速齿 轮箱后改装到减速齿轮箱前,避开900:1的 减速机齿隙的影响。 (2)修改辅助处理器APC软件,把编码 器的转换因子放人TUNING表,并作相应 的调整,同时使APC软件能处理编码器在非 绝对方式下工作的反馈值。 (3)对压下传动系统进行了调整.重新整 定系统参数,使动态响应明显加快。 经过改造,编码器产生的脉冲数提高了 几百倍,编码器的转换因子由9.481提高到 8533.33,并且编码器工作在非绝对方式(即 软件多匿方式)下.压下反馈值的精度由原来 的l~2mm提高到0.01 mm,为R 压下自 动标定奠定了基础。粗轧R 轧机与精轧F 轧机的有关数据比较见表1。 表1 R 压下与F。压下有关数据对照表 从表l知.压下马达相同,蜗轮减速比相 同,压下螺丝相同,但是影响输出功率的减速 机减速比不同。F。的自动标定压力为l500 t,能正常工作.而R 的轧制力比F。小。根据 预计算结果,将R 标定压力设定在900 t左 右进行自动标定。
3标定步骤
(1)初始化自动标定参数;
(2)检查R 主机速度反馈值;
(3)检查自动标定初始压力;
(4)检查操作侧、传动侧两侧的压力差;
(5)压下自动向上抬起至自动标定第一
压力点(275 t)停止;
(6)压下自动向下压,同时对压力与位置
进行采样;
(7)向下压至第二压力点(900 i),即自
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・
44・ 曹锦标等:粗轧R 压下的自动标定 1998年第4期
动标定点停止(由于系统的超调,实际压力超
过900t);
(8)设定等待时间,MAC主处理器进行
压下位置的自动标定(即0辊缝标定);
(9)检查操作侧、传动侧两侧压力差;
(10)检测支承辊转动两圈时的最大、最
小压力;
(11)压下自动向上抬起;
(12)自动计算弹性系数、轧辊偏心度,如
果弹性系数异常,则采用缺省值}
(13)压下自动向上抬起至第三压力点
(200 t)停止;
(14)检查压下两侧位置偏差;
(1 5)R 压下自动标定完成。
4 故障诊断
在R。压下自动标定过程中,可以通过观
察状态寄存器的值来分析自动标定是否完
成,或因何种原因中断了自动标定。
自动标定故障寄存器V0018441值为1,
则自动标定故障中断。进一步分析状态寄存
器V0018442的值,第1~7位值为…1分别
表示MAC的主处理器中断;初始压力超限;
初始点两侧压力差超限;总压力超甩}两侧压
下位置差超限;标定点两侧压力差超限;轧机
主传动停。
自动标定报警状态寄存器V0018443值
为1,则自动标定尽管完成,但存在以下报警
状态(状态寄存器V0018444)。第1~3位为
…1’,分别表示采集数据太多(超过50组);测
得的系数不正常,采用缺省系数(一般标定压
力太低,会产生此报警);轧辊偏心度超公差。
5调试过程
5.1 MM]画面显示
‘1)R 轧制力(两侧轧制力之和与两侧 轧制力之差); (2)R。压下位置(操作侧和传动侧、平均 值与偏差量); (3)R 压下位置预设值; (4)轧机弹跳因子A、B、C.轧辊偏心度; (5)轧制力和压下位置反馈的棒形圈。 5.2自动标定操作步骤 (1)在标定过程之前,主传动必须运转; (2)选择压下手动方式和操作台操作; (3)手动方式把压下调至200~350 t压 力的初始状态; (4)在MMI画面上,按下PKEY1,R 开 始自动标定;若按下PKEY2,Re停止自动标 定。如果停止时的轧制力大于350 t,压下机 构自动打开,直到轧铷力减至20O~350 1。若 PKEY1显示为绿色,说明自动标定已被澈 活; (5)压下将在5O.00 mm处预先标定; (6)压下向下移动,直到轧制力升到900 t左右(可调); (7)在支承辊转过几转之后,将压下位置 反馈标定至6.00 mm(基准设定点),计算轧 机的弹性系数{ (8)压下机构向上移动,直到初始的最小 轧制力200~350t,这时自动标定过程完成; (9)压下投人自动,到达设定辊缝。 6 改造 开始调试自动标定功能时,标定压力设 定在900 t进行标定,多次出现支承辊平衡 缸进油管路上的密封被冲破。经分析,原液压 回路中采用无面积差的液控单向阎的镇紧回 路。做自动标定功能时,油缸中的压力升高, 此液控单向阀打不开,造成憋压,导致密封被 冲破。对R 支承辊平衡缸液压回路进行改 造,抽掉液控单向阀,同时将Y型三位四通 电磁换向阀l改为()型三位四通电磁换向阀 (下转第47页)
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l998年第4期 梅山科技 ・47・
3 4 2
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图5改造部件的结构原理图 4 结论 改造后,经过两个多月的实践÷尾座的各。 项操作性能明显好转,尾座止逆机构脱开位 置增加限位,操作手柄限位明确,防止了止逆 机构叉齿脱开不到位所造成尾座快速纵向移 动断销的现象。同时这次尾座改造大大简化 检修工艺,将尾座故障修理需2~3天时间缩 短为几小时,如出现尾座纵向移动失灵,不需 打开尾座箱体。改变原来轴向定位销无检修 空间的难题。 改造后尾座纵向移动机构中还存在电动
快速移动没有电气保护装置问题,应设立尾
座止逆机构与尾座快速移动机构的互镄。
(上接第44页)
【图1)。经改造,解决了密封被冲破问题,但 改造,标定压办设定在900 t.反复进行标定
自动标定仍不能成功。主要问题是:轧机容 试验,均获得成_功。・
易产生座辊现象;快速垫的油缸及挂钩扭曲
舡 ll
口T
(改造前) 0T (改造后)
(改造前) (改造后)
图z R 快速垫结构示意图
l~上臼头;2一下臼头;3一密封;
4一压板;5一壳体;6一轴承
图1 R 支承辊平衡缸液压回路图 7 结语
变形;压下控I铜系统标定压力超 过800 t时
舍产生过流跳闸。经进~步分析,产生问题的
原因在于挟速垫内部结构是滑动摩擦,压下
螺丝运转时产生的扭矩过夫。解决问题的关
键.是减少摩擦,将 速垫内部结构由滑动摩I
擦改为滚动摩擦(见圈2),以减小扭矩。经过
实践证明,R 压下自动标定能准确测得
轧机弹性系数,并结台宽度补偿、水平补偿,
准确计算设定R 的辊缝,诊断轧辊的偏心
度,大大缩短 轧机的标定时间,同时能取
得 R 轧机的咬钢及抛钢信号,最终为精轧数
学模型提供比较准确舶粗轧出口厚度。
罩
富
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