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热轧带钢边裂的原因分析与改进措施

莱钢科技 2Oo9年2月 

连铸坯上产生裂纹尺寸较大后,如果轧制工序 不能将裂纹焊合,将直接导致成品带钢上遗留下大 

量的裂纹源并使得裂纹进行扩展。 连铸工序中产生横向裂纹的原因有钢的成分、 

结晶器及二冷强度。 2.3.1钢的成分 

针对莱钢Q345B的成分进行了检测,见表2。 表2 Q345B化学成分 % 

当钢水中的C为0.10%一0.15%时,由于包晶 相变,坯壳厚度不均匀性较强,振痕较深,表面易产 

生凹陷或横裂纹;当钢中的氮含量较高时,在结晶器 初始坯壳形成振痕的波谷处,奥氏体晶界析出沉淀 

物(AlN,Nb(cN)),产生晶间断裂,为横向裂纹产生 提供了条件[21。此外,虽然Mn元素能够通过提高 

Mn/S比来消除或减弱钢因硫引起的钢的热脆性, 能够通过固溶强化、细化晶粒改善钢的强度和韧性, 

但是过高的Mn(Mn≥0.8%)会使钢液凝固时的热 应力集中_3』,增加热裂纹倾向,如果再加上冷却不 

当,会导致连铸坯产生裂纹。 莱钢的Q345B钢生产采用地是在国标基础上 

制定的企业内控标准,C含量控制在0.15%一 0.18%,避开了包晶相变区,成分的控制稳定,不会 导致裂纹的产生。 

2.3.2结晶器 结晶器的工艺设备参数不合理不仅会导致连铸 坯纵裂,还会加剧角部横向裂纹倾向。振痕深度增 加,横向裂纹增加;振动频率f减小,振痕变深,横向 裂纹增加;负滑脱时间增加,振痕深度增加,横向裂 

纹增加 。莱钢生产Q345B钢时,结晶器振痕深度 

在0.5~0.8 mm之间,振动频率为1o0 Hz,负滑脱 时间为O.15 s,都在正常范围之内,可以排除本次产 生问题不是结晶器原因造成的。 

2.3.3二冷强度 二冷强度是热裂纹产生的一个重要因素,很多 

时候容易被忽视而造成裂纹的产生。二冷水分布不 合理,未能避开70o~9oo c【=的低温脆性区(Q345B 

钢低温脆性区为800—900 clC) ,在拉矫过程中形 成横向裂纹;二冷水量过大或不均匀,连铸坯横向中 

心与边部温度差较大,角部温度过低,在弯曲和矫直 时形成边部横向裂纹。莱钢生产Q345B钢时,连铸 机拉速为1.1~1.2脚 min,二冷模式采取中冷。 

结合2o07年底曾将该生产线连铸机的二冷水 

配水模式由静态配水改造为动态配水的情况,研究 

分析现场数据后确认导致Q345B边裂产生的原因 

是二冷水改造后,水量与拉速不匹配,水量相对过 大,角部温度过低,在弯曲和矫直时形成边部横向裂 

纹。同时,由于部分批次Mn的含量较高,连铸坯热 

应力较大,在二冷不当的情况下,加剧了裂纹倾向。 

3 改进措施 

在确定边裂产生的原因后,同时考虑到带状组 

织严重和有魏氏组织的问题,采取了改进措施。 

1)优化二冷水冷却模式,在中冷模式的基础 

上,减少二冷水流量,合理控制连铸机的拉速与二冷 

水比率,防止连铸坯在拉矫过程中横向中心温度与 

边部温度过大。 2)由于缺陷钢带的P、s控制水平较好(P≤ 

0.02%,s≤O.015%),并结合力学性能富余的实际 情况,把合金元素Mn的含量由原来的1.4%一 

1.5%降低到1.1%一1.25%,以减少热应力集中和 

带状组织严重。 3)为解决带状组织严重的问题,加热炉加热时 

间由原来的180 min延长到200 min(冷坯),消除偏 

析;终轧温度由890±20 cI=提高到900±20℃,保证 在奥氏体再结晶区轧制。 

4现场效果 

为确认发现的上述原因,根据制定措施分两次 

进行了试验。 

4.1 第一次试验 第一次试验采取降低Mn含量、延长加热时间 

和提高终轧温度的方法。此次轧制出的成品仍然存 

在边裂,但是只是每炉部分钢带出现边裂,而不是以 

前整炉出现边裂的现象,而且未发现带状组织。虽 然此次未能完全解决边裂问题,但可见Mn含量过 

高会使铸坯热应力集中,加重边裂倾向。 

4.2第二次试验 第二次试验除使用第一次试验的化学成分和温 

度制度外,还采取了优化连铸机二冷水和拉速的手 段。此次试验生产的钢带未出现边裂现象,且两次 

试验的钢带横向和纵向的未发现带状组织(见图ll 

图14)。 

1 

3 王建军,等:热轧带钢边裂的原因分析与改进措施 第1期(总第139期) 

通过对比带钢组织可以发现,经过改进措施后 生产的带钢组织有了明显改善。 

采取以上措施后,莱钢15oo热轧带钢生产线 的Q345B低合金钢边裂问题得到解决,自措施实 施至现今,该生产线未再出现带钢边裂问题。 

5 结论 

通过试验及分析,得出如下结论: 1)莱钢Q345B的裂纹产生在连铸工序,与轧 制工序关系不大,轧制工序只是延续了连铸工序的 缺陷。 

2)连铸工序合理控制连铸机的拉速与二冷水 比率,防止二冷水量过大造成的连铸坯在拉矫过程 中角部温度过低。 

3)Mn含量过高会导致连铸坯热应力集中, 加重裂纹倾向。同时,Mn含量过高会导致严重的 带状组织,延长加热时间和提高终轧温度会减轻带 状组织。 4)通过检验及采取改进措施,莱钢Q345B低 合金钢产品的质量得到了较大提高。 

参考文献 

[1]赵琼.热轧带钢边裂原因分析.理化检验一物理分册 [J],40(12):629-632. [2]蔡开科.连铸坯表面裂纹的控制.鞍钢技术[J], 20o4,(3):1-8. 。 . [3]王祖滨,东涛等.低合金高强度钢[M].北京:原 子出版社.1996. [4]何宁明,朱斌,陈文满.重钢中厚板表面微裂纹攻关 实践.钢铁研究[J],2o01,6:33-35. [5]蔡开科,秦哲,孙彦辉.连铸坯凝固过程坯壳变形与 铸坯裂纹控制[A].2008年连铸设备技术交流会论 文集[C],2oo8. 特邀编辑:付常林 

Cause Analysis of Edge Cracl【s in H0t Str.p and Measur f0r Impr0Vement Wang Jianjun Wu Defla Zhuang hui zha0 Peilin Du Chuanzhi ’ (1 1'he Dept.0f Techno10gy and Res0urces;2 111e Plate/St邱Plant;3 rI1he Technical R&D Center) 

Abstract: In the light 0f edge cmcking defect of hot strip in the course 0f making Q345B in Laiwu Steel Gr0up,an analysis is done to strip by ad叩ting physic0一cherriical testing methods such习Ls 0xygen arId ni— tr0gen content analysis,metallogmphic and SEM ex锄inations are印plied to strip,with the results sh0w- ing that the dismatching between the s c0ndary eooling water quantity flmm CCM and withdrawal speed is 

the main cause 0f edge cracking.The measures f0r m0difying it haVe been brought f0rward based on theo- retical analyses and related c0nclusions educed. 

Key words:Q345B;edg_e crackjng;删皿Dgraph c ctu SEM,se00ndary c00li唱 ;删 aWal speed 

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