----------------------------
精选资料
黄河钻井总公司
合理化建议
技术改进
编号 合技验字第 号
项目名称:关于集成钻井技术应用,实现钻井提速的建议
合理化建议
单位: 黄河钻井总公司
技 术 改 进
填报时间:2010年 11月18日
验收证书
----------------------------
精选资料
提 出 基 层 单 位 技术发展科
主要完成人员(限5人) 裴建忠、刘天科、艾文斌、宋彦波、王树永
采 用 基 层 单 位 钻井公司
起 止 时 间 2010.1至2010.11
项 目 类 别
A、合理化建议(√ ) B、技术改进( )
----------------------------
精选资料
一、项目提出的背景及主要原因
钻井成本占整个尤其勘探开发成本的1/2,而钻井速度又是制约钻井成本居高
不下的主要因素,因此提高钻井速度,降低钻井成本势在必行。钻井速度一直是钻井
发展的制约因素之一。近年来,黄河钻井总公司的钻井水平不断提高,但是钻井速度
一直不高。为实现“打造石油工程铁军的主力军”目的,提高黄河钻井在内外部市场
的竞争力,钻井提速势在必行。
今年以来,胜利油田钻井系统开展了以“提速、提效、提素”为主要内容的“大
提速”工程,黄河钻井总公司进一步突出技术提速的主导地位,做好成熟技术的优化
集成,积极和甲方及设计单位沟通协商,从优化设计源头入手继续深化井身结构优化
简化工作,加大以优选钻头、优选参数、优质泥浆、高泵压为代表的优快钻进技术应
用力度,积极试验探索新技术、新工艺和新工具,继续推进钻井提速进程。为此,2010
年年初,黄河钻井总公司就提出了关于集成钻井技术应用,实现钻井提速的建议。
----------------------------
精选资料
二、项目主要内容及实施情况
年初,黄河钻井总公司为提高钻井速度,提出了集成应用以下钻井技术的建议:
1、采用高性能的工具。
利用测录井和岩心资料,进行钻头的优选和评价。在中深井中选用以上海中曼
和天津大港高效PDC钻头,另外选用MD+动力钻具加快钻井速度。
2、复合钻井技术。
在坨庄、王家岗、河3、河68、陈官等区块实施 “一趟钻”工程。
3、采用近平衡、欠平衡钻井技术。
通过采用近平衡、欠平衡钻井技术,降低井底压持效应,提高钻井速度,保护
油气层。
4、钻井液技术。
开发应用多种钻井液体系提高钻井速度。开发应用防塌钻井液体系、循环泡沫
与充气泡沫钻井液体系、高密度抗高温钻井液。
5、区域钻井技术。
《胜利油田区域钻井技术研究》就是对各施工区块进行研究,找出各区块的特
点、难点,结合现有的成熟钻井新技术和新工艺进行总结、规范,制定相应的施工措
施,形成标准的施工模式。各施工井队不论在哪里施工,都可参照区域钻井技术对钻
头进行选型,对钻井液体系及钻井液处理剂进行优化、组合,预防可能出现的工程事
故和复杂情况,避免盲目施工。为实现最优化钻井,提高钻井速度,年初提出了继续
升级完善区域钻井技术,便于加快钻井速度。
6、防斜打快技术。
防斜打快钻井技术大大解放了钻压,提高了钻井速度。
应用效果分析:
钻井三公司在坨庄、王家岗、河3、河68、陈官等区块的25口井实施 “一趟
钻”工程,试验区块平均机械钻速达到27.80米/小时,同比提高18.80%。同时,
加快攻关坨128区块钻探技术难题,不断完善草桥薄油藏水平井钻井技术,区域施
----------------------------
精选资料
工技术日趋成熟。1-8月份,三公司施工井平均机械钻速24.40米/小时,较上年同
期提高0.82米/小时。钻井四公司优选高效钻头,优化钻具结构,提高泵压和转速,
推广细目振动筛,改善钻井液性能,平均机械钻速达到21.26米/小时,较上年同期
提高1.28米/小时。承钻的管理局重点探井高平1井,创全国陆上油田位垂比最大
新纪录和中石化井底水平位移最长、水平段最长两项新纪录。钻井五公司加大考核力
度,把探井和大钻机施工生产井一起纳入考核指标,加强探井周期考核,同时将专业
技术人员分组划片,落实队伍,对口指导,提高了井队和技术人员的主动性。施工的
莱115井,创出胜利油田长井段连续取心平均单筒长度最高的新纪录,并见到良好
的油气显示;施工的莱斜84井,创出五公司斜井段最长、水平位移最大的定向预探
井施工新纪录。固井公司加强新型水泥浆体系的研究攻关,推广提高二界面固井质量
等新技术,强化水泥及添加剂的质量检验,优化区域固井施工技术,定期召开固井技
术协作会,狠抓现场固井施工技术管理,顺利完成高平1井、莱斜84井、坨128
区块等一系列高难度、重点井的固井施工。管具公司紧紧围绕打造钻井铁军目标,把
科技工作的导向调整到为钻井提速提供强力管具支撑上来,加强钻具管理,加大高性
能直螺杆、等壁厚螺杆钻具的研发力度。今年累计投入使用的20余套高性能螺杆钻
具,平均单根寿命超过220小时,为钻井提速提供了可靠技术支持。
2010年1-10月,针对东部老区钻井特点,黄河钻井总公司对钻井、钻井液等
技术进行总结提升,集成应用,健全区域钻头选型指南,形成了适应中深井钻井的区
域优化钻井模式,钻井速度不断提高,有效保证了油田产能建设。
----------------------------
精选资料
三、技术经济效益及计算方法
2010年1-10月通过优化钻井技术,与2010年同期相比取得较大社会经济效
益。
时间 口数 平均井深 (m) 平均钻井周期(d-h) 平均建井周期 (d-h) 平均机械钻速(m/h)
2010年 713 2303.11 12-12 20-10 21.38
2010年 691 2276.89 12-19 20-2 19.51
± 22 26.22 -(0-7) 0-8 1.87
从上表可以看出,2010年的技术指标明显比2010年同期提高,创造出了经济
效益。
经济效益计算:以2010年1-10月内部钻井总进尺1709979m计算,按照
2010年平均机械钻速计算,2010年内部纯钻时:1709979/21.38=79980.3h。
以2009年平均机械钻速计算,2009年纯钻时:1709979/19.51=87646.3h。
2010年施工同样进尺,相比2009年纯钻时节省时间为:
87646.3-79980.3=7666h
节约钻井天数为:7666h/24=319.42(d)。
按照3200米钻机日费1.92万元计算,节省费用=319.42×1.92=613.28(万
元)。
----------------------------
精选资料
采用基层单位意见:
----------------------------
精选资料
基层单位负责人(签字) 基层单位(盖章) 2009年12 月15 日
三级单位财务部门审核意见: (盖章) 年 月 日 三级单位科技管理部门意见:
(盖章)
年 月 日
三级单位意见:
单位主管负责人(签字) 单位(盖章) 年 月 日
总公司财务科审核意见: (盖章) 年 月 日 总公司科技部门验收意见:
(盖章)
年 月 日
总公司领导意见:
总公司主管领导(签字) 年 月 日