。。。。,。。。。。。。。.。,,。。。。。。Ililij2ilIj}iIj;lIilijIiI田
傅洁初‘三水市建宏混凝土有限公司’
可u∞B
1前言
我公司于一九九七年从国内某大型建设机械厂购进
HZS50C型混凝土搅拌机,主机为JSl000型双卧轴搅拌机。
经过三年多的使用,发现其主轴承座由于密封性能差,生
产不到两万立方米混凝土,轴端密封座就出现漏浆现象,
如不及时更换密封组件,混凝土浆就会进入轴承内,使轴
承在几d、8,1内损坏,因此,提高搅拌机主轴承座密封性,延
长主轴承的使用寿命,成了提高混凝土搅拌站效益的关键。
2原因分析
针对上述惰况,公司组织有关人员对该设备进行现场
(盟1)
分析,发现造成轴端密封寿命短主要有下面三个因素:
2.1搅拌主轴方向与骨料投料方向的配合不正确
由于该搅拌站是用料斗;§骨料集中投到搅拌机内,其
投料方向与搅拌机主轴平行,水泥(包括粉煤灰)则在搅
拌机的另一端投料,因此,造成骨料及水泥(粉煤灰)分
别在搅拌机内的轴端进行搅拌。砂石骨料这端由于-a,l没
有水泥灰浆而导致设备磨损加快,而水泥(粉煤灰)的一
端则有大量的水泥结块粘结在主轴上,造成主轴偏心、振
动,加剧密封组件及轴承磨损;另外,由于开始是水泥灰
与骨料各自在两轴端搅拌,使所需搅拌Bj间延长,轴端磨
损的机会增加(如图1)。
2.2密封形式落后
虽然该搅拌站是
一九九七年购进的,
但设备的铭牌显示,
该设备是一九九五年
制造的。其密封形式
比较落后(如图2)。
从图中可以看
出,由于该密封组件
19
万方数据
lli}i;liiIjliIj;jIijIilj圈。。。。,。。。。。。。。。。,,。,。。。。。
中的浮动密封环安装在密封座的后端,而且只有一个“0”型密封圈,因此,当转环毂磨损而使密封间隙增大日j,浮密封环不能自动补偿将间隙缩少,所以水泥浆就容易进入到密封组件内,使密封组件受损,而当密封组件受损到定程度后,由于密封组件与轴承座间没有间隙,因此水泥浆很快就进到轴承座内,使轴承在此后的几小日j内被破坏。2.3润滑油供油系统浓油泵的电器控制部份采用的国产时间继电器,工作性能差,供油系统常达不到正常要求,也是造成磨损加快的重要原因。3改进措施针对上述原因,我们采取了如下措施:(1)将JSl000型搅拌机的安装方位水平旋转90。,使双卧轴的轴向与骨料提升斗的落料方向成gO度垂直,骨料和水泥粉料分别落在不同8,91tl、轴上。由于双卧轴的转动方向都是朝向搅拌机中心旋转的(如图3),机内所有物料由于搅拌叶的作用很快就混合了,因此,搅拌时间可从原来的50秒缩短到25秒,既提高了生产效率,又减轻了机械磨损。(2)在轴端密封方面,我们采取了两方面的措施进行改进。①在材料方面,对特别容易磨损的压环从原来使用“16Mn”低合金结构钢改用中碳多元素马氏体合金钢;而长轴套则从原来8945#@目改为聚四氟乙烯。②在构造方面,增加一个“O”型密封圈,使之能够与浮动密封环结合,自动
补偿调节密封间隙,并;§浮封环从密封座的底部移至前
端:将密封座组件与轴承座组件分隔开,中间留有10毫米
的间隙,使得水泥浆与轴承座完全隔绝(图略)。
③润滑油供油系统的电器控制元件全部改用日本Fuji
(富士)公司的产品,确保控制系统的可靠-l生,使供油系统
在生产期问能够按设定的时间(通常每次搅拌循环约供油
lO秒)准确供油,井使浮封环组件由于有足够的混合润滑
材料(机油和油脂混合物)而能够自动补偿调节密封间隙。
4使用效果
此项技术改造已于2000年8月份完成并投入使用,经
过几年的使用,实践证明经过改造后BgJSl000型搅拌机不
但使搅拌时间从原来的50秒缩短到25秒,大大提高了生
产效率,而且轴端密封组件的寿命也从原来的生产不到两
万立方米混凝土,提高到六万立方米。由于密封组件与轴
承座组件有lO毫米的分隔间隙,使密封组件的磨损情况容
易被发现并得到及时更换,因此,自改造以来从没有更换
过主轴承。■
图3
万方数据
提高JS1000双卧轴搅拌机轴端密封性能的措施
作者:傅洁初
作者单位:三水市建宏混凝土有限公司
刊名:
广东建材
英文刊名:GUANGDONG BUILDING MATERIALS
年,卷(期):2003(12)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_gdjc200312007.aspx