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冰箱节能技术的实例研究

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技术 电冰箱技术专题 

冰箱节能技术的实例研究 

湖南华良电器实业有限公司 蒋琳陈俊戴洪波 

摘要:选用合理的发泡层厚度、采用优化的门封结构、运ff]V JP板等措施减少 

箱体漏热;匹配合理制冷量的高效压缩机提高制冷效率;采用回热循环、副蒸 

发器等优化制冷系统措施等是当前运用成熟的节能措施,本文通过对实例的理 

论计算和试验对各个节能措施的节能效果进行了研究。 

关键词:节能;高效压缩机;副蒸发器;VIP 

1引言 

家用电冰箱作为国家首批进行节能认证的 

产品之一,其节能水平一直受到了国家的重视。 

相关部门在2008年10月8目发布了最新的关于冰 

箱能耗的国家强制标准:GB 12021.2—2008《家用 

电冰箱耗电量限定值即能源效率等级》,从政策 

层面对于冰箱能耗提出了更高的要求。 

2目前冰箱节能技术的应用 

经过各国许多年的研究,目前已经形成了 

一些较为成熟的节能技术,目前国内冰箱生产 

厂家所普遍采用的节能方法基本有以下几种: 

(1)减少冰箱漏热主要方法有:①增加 

保温层厚度;②使用高性能新型发泡剂;③采 

用真空绝热板;④采用先进的发泡工艺,提高 

发泡性能,如采用微孔发泡技术。 

(2)优化结构主要方法有:①优化门封结 

构,比如增加门封气囊数,减低门封高度,采用 

门整体发泡技术,采用双门封等;②优化蒸发器 

性能,如增加蒸发器面积,采用换热效率更高的 

材料等; 

(3)高效压缩机的应用:提高压缩机的 

能效比也是最直接的降能手段。目前市场上最 

高效的压缩机cop已经达到了2.1左右。 

(4)制冷系统的优化:通过系统的匹配 

60家电科技 优化得出冷凝器的最佳换热面积、毛细管的最 

佳长度和内径、蒸发器的最佳换热面积以及最 

佳冷媒充注量等参数。 

另外还有好多技术难度较大的节能方法也 

逐渐被运用,比如利用新型多循环制冷系统设 

计、采用变频技术、采用高低压止回阀技术等。 

3节能技术实际应用的实验验证 

下面就用型号为BCD一19l超级节能的冰 

箱,在进行节能降耗过程中所采取的各种节能 

措施及对应实验数据来举例说明。 

冰箱总有效容积为I91L(其中冷藏室为 

118L,冷冻室为73L),直冷机械温控,冷藏 

蒸发器采用板管式结构,冷冻蒸发器采用管板 

式结构,冷凝器为内嵌式,用铝箔胶带粘贴在 

冰箱侧板内侧。 

设计能效目标为0.35kWh/24h,低于GB 

12021.2-2008中规定的一级能耗34%。我们通 

过理论计算与实际的匹配测试,在采取了一步 

一步的优化措施后,逐步达到了设定的目标。 

3.1通过理论计算得出最优化的发泡层厚度 (1)侧面发泡层厚度对漏热量的影响 

从表1可知,冷藏侧部发泡层从70mm再 

往上加厚,优化百分比小于4%,冷冻侧部发 

泡层从lOOmm再往上加厚,优化百分比小于 

3%,综合考虑成本与发泡层厚度增加对于容 

积的影响,冷藏侧部最优化的发泡层厚度取 

为70mm,冷冻侧部最优化的发泡层厚度取为 

lOOmm。 

(2)背部发泡层厚度对漏热量的影响 

表2数据显示,冷藏背部发泡层厚度85mm 

以上,优化百分比小于1%,冷冻背部发泡层 

从85mm再往上加厚,优化百分tLd,于1%, 

综合考虑成本与发泡层厚度增加对于容积的 

影响,冷藏背部最优化的发泡层厚度取为 

70mm,冷冻背部最优化的发泡层厚度取为 

85mm。 

3.2优化门封结构 

根据以往经验的积累,采用双门封结构优 

化值约为2%。此次优化直接在冷冻室上采用 

双门封技术。 

3.3压机的优化 

初始设计采用上述计算所得的发泡层厚 

度及双门封结构,匹配制冷系数为1.65的中效 

压缩机进行试验,测得三台冰箱平均能耗值为 

O.42 kwh/24h,与设计目标相差20%。 

用高效压机进行替换匹配,用制冷系数 

为1.88的高效压机替换制冷系数为1.65的中效 

压缩机进行实验,测得三台冰箱平均能耗值为 

0.39kwh/24h,与改进前进行对比,能耗降低 

了7%,与设计目标差距缩小至11%。 

3.4优化制冷系统 

(1)强化回热利用:采取回热循环可以 

冷藏室侧丽发泡层厚度cmm) 漏热量(W) 优化百分比 冷冻室侧面发泡层厚度(mm) 漏热量(W) 优化百分比 

40 1 7 3 / 65 22 4 / 

45 1 6 2 -6 3E% 70 21 6 -3 57% 5O 1 5 3 -5 5E)% 75 20 8 -3 70% 

55 1 4 5 -5 23%80 20 1 —3 37% 

60 1 3 8 -4 85%85 1 9 4 -3 48% 

65 1 3 2 -4 3 5)% 90 1 8 8 -3 OEl% 

70 1 2 6 -4 55% 95 1 8 2 -3 1 9% 

75 1 2 1 -3 97% 1O0 1 7 6 -3 3O% 

80 11 7 -3 31% 105 1 7 1 —2 8z_% 85 11 3 -3 42% 11O 1 6 7 —2 34% 注.①表中的计算冷藏背部发泡层厚度为55ram.门发泡层厚度为50mm. 

②表中的计算冷冻背部发泡层厚度为65mm.门发泡层厚度为75mm。

 提高系统的制冷效率及单位容积制冷量。于是 

将铝材料的回气管换成换热效果更好的铜回气 

管并与毛细管钎焊在一起组成回热系统,将回 

热长度最大化至1.5m。通过测试,能耗从改进 

前的0.39kwh/24h降至了0.38kwh/24h,能耗降 

低了2.6%,与设计目标差距缩小至8.5%。 

(2)优化蒸发面积:通过对前期的实验 

数据进行分析整理,发现冷冻室最热温度点为 

冷冻室底部抽屉内。以此为改进思路进行进一 

步优化:在冷冻室底部箱胆内增加一板管式副 

蒸发器。目的是①加大蒸发面积提高蒸发温 

度;②降低冷冻室底部的局部温度,使得整个 

冷冻室内的温度更加均匀。 

通过实验验证,基本达到了最初的预想, 

冷冻室内温度均匀性得到了很大的改善。 

分析比较图1与图2两个曲线图可以发现: (1)改进前冷冻室所布3个点之间的温差 

近1.5℃,改进后冷冻室所布3个点之间的温差 

只有0.5℃左右,温差改善了近1℃; 

(2)改进前,最热温度为M03,改进 

后,由于冷冻室底部增加了副蒸发器,底部的 

M03不再是最热点了,最热点变成了MO1。 

通过对实验数据的整理计算,能耗从改进 

前的0.38kwh/24h降至了0.37kwh/24h,能耗又 

降低了2.6%,与设计目标相差还有约5.7%。 

3.5采用真空绝热技术减小漏热量 

通过理论的漏热计算,外界往冷冻室内的 

漏热量占整个箱体漏热量的55%,而通过冷冻 

室门往冷冻室内的漏热量又占外界往冷冻室内 

的漏热量的20%左右。于是考虑在冷冻室门内 

增加真空绝热板(又称VIP板),降低导热系数 

以此来减小通过冷冻门往冷冻室内的到热量。 

棚 器 襄”’} 融 ■≤、^f}l 簿分比i雒嘲}壹嘲懈嚏涛蕊 雯抽州}l —镕髓 ∽ 馋髓蠕簿分-比 2 7 / 65 7 6 / 

10 2 5 -1 57% 70 7 4 — 4% 65 2 3 -1 60% 75 7 2 — 5% 

70 1 2 1 -1 63%80 7 0 — 6% 

5 9 -1 65%85 6 8 — 8% 

l 10 7 —1 68% 9I ] 6 7 -0 60% 5 -1 71% 9 1 6 6 -0 60% 

4 -0 54% O0 6 5 —0 6( 1% 

3 -0 88% 05 6 4 —0 6 % 

O0 2 -0 88% O 6 3 0 6 % 注0表中的} 算冷藏侧面发泡层厚度为70mm 门发泡层厚度为50ram @表中的 r算冷冻侧面发泡层厚度为10omm门发泡层厚度为75mm。 

■ 穗 荣√ I __誊 _ 。 ll 撼 _黪 。 最初设计 增加发泡层厚度.采用双门封技术中效压缩机 

步骤一 采用高效压缩机 步骤二 强化回热利用.将铝回气管改用铜回气管 

步骤三 优化制冷系统.冷冻室增加副蒸发器 步骤四 冷冻室门内加真空绝热板 0 42 

0 39 0 38 

0 37 

0 34 Technology 

技术 

由于冷凝器为内置冷凝器布置在冰箱的两 

侧,所以冰箱两侧也是往箱体内漏热的主要途 

径,但由于工艺的限制,不能增加vIP板。 

在冷冻门内增加真空绝热板后进行测试验 

证,所测的能耗结果为0.34kwh/24h,在前一 

次改进的基础上,能耗降低了8.0%,不但达到 

了目标值并且已经优于目标值2.9%。 

另外通过整理实验数据发现,冷冻室门采 

用真空绝热板后,冷冻室内单个点的温度波动 

有所减小,如图3所示。 

对所有改进措施进行总结如表3。 

综上所述,四步改进措施一共实现了降能 

耗20%,其中以采用高效压机和真空绝热板贡 

献最大。 

4结论 

目前许多有效的节能措施还没有得到大量 

的应用,是因为任何一个改进能耗的措施都会 

伴随着成本的增加。但是随着这些技术的日益 

成熟,成本会不断的下降,这些新的技术必将 

越来越多的被应用在普通的冰箱上,从而提高 

我国节能冰箱设计的整体水平,也为人类保护 

环境做出更大的贡献。 

参考文献: 

[1]杨世铭.传热学(第二版).北京:北京高等教 

育出版社,1993 

[2]全国家用电器标准化技术委员会.OB/ 

T8059.2-1995家用制冷器具冷藏冷冻箱.北京:中 

国标准出版社,1995 

术委员会.GB 

等级.北京:中国标准出版社,1995 

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