烟气轮机故障总结
(2006年中石化39台烟机停机次数统计)
故障停机原因分析2003年烟机机组发生了51次故障停机,主要是由于催化剂粉尘结垢、烟机叶片磨损及断裂、
系统电网波动、仪表等故障原因造成停机。
比较实用的监测手段及效果
主要监测参数 传感器类型 超标后果 措施
振动、位移 电涡流、加速度传感器、键相传感器 动静部件磨损 叶片断裂 轴承类故障 其它振动类故障 特征值智能报警
专家诊断系统
粉尘颗粒 烟气激光粒度仪 一次磨损严重 催化剂粒度小于10um
粉尘浓度 烟气激光粒度仪 二次磨损严重 浓度(标准状态)不大于150mg/m3
入口温度 温度传感器 围带、静叶组件以及气
封等部位变形,与转子
产生动静摩擦,导致转
子产生涡动;
1)控制烟气轮机入口温度约650°C,离烟机
入口20~30mm处烟气管线上增设一圈快速
冷却蒸汽.以便应急时使用。
2) 开、停机时严格控制烟机的升降温速率在
100~1 50℃ /h,严防操之过急.在尽可能
的情况下,停车时将烟机慢慢切出系统。
裂纹及磨碰监测 声发射传感器 叶片断裂、磨碰故障 找出磨碰及断裂特征信息,及时报警
残余应力监测 应变传感器 叶片断裂 S-残余应力检测仪
烟机主要故障类型-原因-特征
故障类型 故障原因 故障特征 图示
转子不平衡故
障:
1、 渐发性
不平衡;
2、
突发性不
平衡;
1、渐发性不平衡是由于转子上不均匀积灰、结垢或催化剂颗粒的不均匀沉积,催化剂粉尘对叶片(叶轮)的磨损以及工作介质对转子的磨蚀等因素引起; 2、突发性不平衡是由于转子上零部件脱落或叶片(叶轮)上有异物附着,以及垢物积至一定程度后脱落造成; 1、振动值随运行时间的延长,逐渐增大;
2、振动值突然显著增大后相对
稳定在一定水平上;
3、渐发性不平衡故障特征为:一
倍频振动幅值缓慢上升,相位
随振动改变,振动幅值缓慢增
加,幅值会下降恢复,趋于正
常;
4、突发性不平衡故障特征为:一
倍频为主,同时伴随二倍、三
倍频出现,振动幅值变化较
大,且不可恢复;
1、 渐发性不平衡故障
2、 突发性不平衡故障
动静件摩碰类
故障
烟气轮机入口温度约650°C,长期运行极易造成一、二级动叶围带、二级静叶组件以及气封等部位变形,与转子产生动静摩擦,导致转子产生涡动; 1、时域波形有明显的“削顶”现
象;
2、频谱上除工频外还存在丰富的
高次谐波成分;
3、全息谱上出现较多偏心率大的
椭圆;
4、轴心轨迹上有“尖角”;
1、轴心轨迹图
叶片断裂故障
叶片断裂的最大可能应是多次超温,以及升降温速度过快,烟尘浓度高是也是断裂的直接原因,加之叶片制造过程本身存在缺陷,在叶片高速旋转中受各种应力作用所致; 1、一倍频幅值明显增加
2、相位突变;
1、交变应力
2、温度变化趋势
转子磨损
催化剂、烟尘对转子长期冲刷; 破坏转子动平衡,振动幅值明显
增加;
几类烟气轮机典型故障案例
1. 转子动不平衡
(1) 案例说明:克拉玛依石化,500Kt/a催化装置主风机组;一次意外断电停机4小时后,重新开机振动突然变大:
未停机前,振动值很小,比较平稳;重新开机后到检修前的C点,振动值突然上升且一直居高不下,说明烟机存在
严重故障。
(2) 振动分析
查看各点频谱图表明,振动主要一倍频分量引起;检查波形近似标准正弦波形,因此判定是转子动不平衡故障。
(3) 分析结论
9月大检修时发现,烟机静叶片表面以及动叶片顶都沉积有催化剂粉末,烟机两轮盘间的空腔沉积有白色块状催
化剂物,这些沉积物导致了烟机转子失衡。
2. 联轴器不对中
(1)机理:联轴器不对中的种类:a)平行不对中 b)角度不对中 c)组合不对中
(2)实例
2005年10月,长岭炼化联合车间烟机机组烟机、风机多次出现振动跳变,22日烟机前轴承水平方向振动超
过一级报警值。调整烟机蝶阀开度后振动有所下降,但仍多次超标报警。
利用振动信号,分析故障原因:
烟机前后轴承轴心轨迹,不光滑、不规则,都出现明显凹陷和尖角。
烟机后轴承水平方向2倍频振动大
风机入口处轴心轨迹图,出现明显凹陷和尖角
风机入口处水平垂直2倍频振动均明显
由以上烟机、风机振动信号特征分析可知,烟机出口与风机入口处的联轴器出现不对中故障。
3. 转子动不平衡及碰磨故障
(1) 案例说明: 荆门石化总厂二催化烟机 机组K101 自2004年7月检修以来多次振值超标,振动测点布置
图如下:
(2) 振动分析:
波形以及轴心轨迹图:振值过大导致出现测量波形削平,以工频成分为主,同时存在较丰富的高频成分。
(3) 分析结果:
强振的主要原因为转子不平衡,同时存在局部动静碰磨现象,且碰磨日趋严重。