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某电厂660MW超超临界锅炉螺旋水冷壁超温事故分析

第1期 
20l9年1月 
锅炉制造 

BOILER MANUFACTURING 
No.1 

Jan.20l9 

某电厂660 MW超超临界锅炉螺旋 
水冷壁超温事故分析 

周文建 
(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046) 

摘要:某超超临界锅炉启动初期螺旋管水冷壁超温。割管检查,发现超温管子焊缝内壁存在焊瘤,焊瘤的节 
流作用使管子内介质流量减少,导致管子超温停炉。 
关键词:超超临界锅炉;水冷壁;超温;节流 
中图分类号:TK229.2 文献标识码:A 文章编号:CN23—1249(2019)0l一0033—01 

Analysis on Overheating Problem of Water Wall in 
a 660 MW Ultra——Supercritical Bioler 

Zhou Wenjian 
(Harbin Boiler Co.,hd.,Harbin 150046,China) 

Abstract:At the initial stage of a super Ultra—Critical boiler,water wall was overheated.In the O- 
verheated tube a weld beading was found.The Orificing of the weld beading reduced the flow of the 
medium in the tube,which resulted in the tube overheating. 
Key words:Ultra—Supercritical Bioler;Water Wall;Overheating;Orificing 

l 事故概况 
某电厂660MW超超临界锅炉,炉膛下部水 
冷壁采用光管螺旋管圈方式,上部炉膛的水冷壁 
为垂直管圈,螺旋管圈出口报警温度445℃。启 动升负荷阶段锅炉由湿态转干态运行,炉左侧螺 旋水冷壁出口从炉前数第69根管出现超温现象, 瞬时水冷壁温度达到512 ̄C,且有继续上升趋势, 遂停炉检查。停炉后割管使用内窥镜排查,发现 下集箱出口工地焊口位置的存在焊瘤。将焊口返 修完毕再次启动,此前超温的管子壁温恢复到报 警温度以下,判定工地焊口位置的焊接缺陷导致 管子超温停炉。 2 原因分析 启动初期水冷壁处于临界压力以下运行,机 组带150MW~200MW负荷,此时在主蒸汽压力 为约为10MPa,水冷壁的工质为饱和状态的汽水 混合物,水冷壁管壁冷却良好,分离器温度稳定在 300 ̄C左右,除左侧墙69号管比其他管子温度高 70℃外,其余所有管子壁温均为对应压力下的饱 和温度。除69号管外流量分配正常合理,该69 
号管局部异常,出现流量偏小的情况,导致管子冷 
却能力下降,壁温升高的情况。 
在湿态转化为干态的过程中,此工况处于度 
膨胀工况,流动不稳定,汽水混合物在该阶段转化 
为过热蒸汽,比如急剧增加,导致管子阻力增加, 
流量减少,同时换热系数下降,因此该过程会出现 
短期壁温升高的趋势。当全部工质由汽水混合物 
转化为过热蒸汽时,随着给水流量的提高,水冷壁 
的质量流速会进一步提高,强化换热,导致管子壁 
温过渡为正常值,该区域持续时间与热负荷、给水 
流量等有关,一般不超过2/J',N,I。 
[下转第49页] 

收稿日期:2018—10一l0 
作者简介:周文建(1984一),男,工程师,现从事电站锅炉安装技术指导工作。 
第1期 工磊:耐硫酸露点腐蚀09CrCuSb钢管焊接工艺研究 。49· 
2.2焊接接头组织结构 
焊接接头金相分析,取宏观金相试样符合要 
求,未发现裂纹及其他焊接缺陷,同时对焊接后的 
接头取微观试样,进行了金相显微组织分析。 
09CrCuSb钢管母材主要包括铁素体+珠光体(F 
+P)组织,焊缝主要包括贝氏体+铁素体(B+ 
F)组织,热影响区主要包括铁素体+珠光体+贝 

氏体(F+P+B)组织。焊缝和热影响 均未发现 
组织异常及显微裂纹等缺陷。 
2.3焊接接头性能分析 
对焊接接头进行力学性能测试,结果表明焊 
接接头的抗强度、弯曲性能和硬度均满足要求,详 
表5 

表5焊接接头的力学性能 

3 结论 
09CrCuSb钢是作为耐硫酸露点腐蚀用钢,其 
焊接性能及理化性能指标以及加工性能完全满足 
锅炉设计、制造及生产使用需要。通过选用与母 
材相匹配的焊丝,采用手工氩弧焊方法焊接 
09CrCuSb小口径钢管,焊前不预热、焊后不热处 
理,选用合理的焊接工艺参数,可以获得组织和性 
能指标均符合要求的无缺陷优良焊接接头。 

参考文献 
[1] 王欣欣,高义民,李匡,等.稀土钇对09CrCuSb合 
金耐硫酸腐蚀性能的影响[J].西安交通大学学 
报,2013.47(3):69—74. 
[2] 秦华,胡传顺,崔勇.ND钢高温氧化性能的研究 
[J].化工机械,2006.33(5):280—281. 
[3] 陈祝年.焊接丁程师手册[M].机械T业出版社, 
2002.934. 

[上接第33页] 
湿态转化为干态时,工质侧的变化不是同步 
的,根据各管吸热的差别,受热较强的管子会先转 
化为干态,随着过热度的进一步提升全部管子会 转化为干态。因此出现左侧墙53、69、71、73、77 等个别管子m现壁温升高的情况说明该区域管子 率先转化为十态,其余管子仍然处于汽水混合物 的状态,此时左侧墙69号管温度接近512 ̄C。 初步分析69号管存在节流,导致管子流动阻 力增加,冷却T质流量减小,最终触发管子 口壁 温高报警。将超温管子割开后使用内窥镜检查整 个管系及上下集箱,在左侧墙69管子对应的下集 箱出口管接头位置发现焊口内部的焊瘤,进一步 验证并确定了上述判断。 69号水冷壁管规格4P38 X 7.3,现场根据标 准对存在焊瘤焊口进行通球试验,标准钢球可以 顺利通过,但由于同样位置其它焊口无焊瘤,此焊 瘤位置又位于下集箱出口处,加剧了焊瘤节流作 用,导致分配到此管的介质流量远小于其它管子, 引起超温事故。 3 结论 从以上分析可以看出,左侧墙69号管子的壁 
温升高属于不正常运行情况,其余相邻管子的壁 
温升高均属于转态过程中热负荷高区域先转化的 
正常情况,且从转态前的稳定运行工况来看,除 
69号管子外其它管子流量分配均正常。因此只 
需要解决69根管内焊缝处的焊瘤问题,其他管子 
不需要特殊处理,69号管恢复后即可进行锅炉启 
动。 
单根水冷壁壁温报警的原因是左侧墙69号 
管焊缝内壁存在焊瘤,节流导致管子流动阻力增 
加,冷却工质流量减小,最终触发管子出口壁温高 
报警。也给我们的焊接人员及质检人员警示,在 
坡U制备及组对、管口焊接、质量检验中加强自检 
及专检,保证焊口内壁的成型,避免焊口内壁焊瘤 
节流导致的管子过热超温。

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