大斜度井卡封压裂配套工具研究及应用
摘 要:针对常规压裂卡封用rttsy221型封隔器在井斜较大时,
座封困难、座封后封隔器胶筒密封不严、斜度较大时无法卡封等难
题,研究出适合于大斜度井卡封压裂的配套工具,解决了大斜度油
井卡封压裂的技术难题。
关键词:大斜度 卡封 压裂 工具 应用
一、大斜度井卡封压裂常规封隔器存在的技术问题
1.能否顺利下井
若井斜过大,超过35度,封隔器一端紧贴套管壁,在锚体、支
撑卡瓦的作用下,极有可能中途座封和遇阻,φ114mm通井规和封
隔器下井困难,或无法下井,φ112mm封隔器可以下井,但要求套
管内径不得大于φ121mm。
2.封隔器在大斜度井上是否能够正常座封
常规直井卡封压裂用rttsy221型封隔器采用上提、旋转、下放
方式座封,由于受井斜的影响,旋转扭矩很难传递到封隔器上,不
能正常换轨道座封,座封困难或难以座封。
3.封隔器座封后,密封是否可靠,能否满足压裂需要
封隔器在大斜度井的拐点附近座封,封隔器一端紧贴套管壁,封
隔器座封后,胶筒胀开后直径变大,但有一定限度,这样就造成封
隔器另一端密封差。而在一定的井段内井斜角度保持不变,在此种
情况下,由于扶正块的扶正作用,封隔器与井筒保持平行,可以保
证封隔器密封性能。
由于封隔器存在螺旋弯曲效应,一部分座封力分解到一侧的套管
壁上,座封载荷不能完全作用在封隔器的胶筒上,导致胶筒不能完
全张开,座封后有效密封压差低,不能满足压裂施工的需要。
4.压裂后,封隔器能否正常起出
直井卡封压裂后,上80t井架,解封负荷50t,超出正常负荷约
10t,大斜度井解封负荷更大。在上提管柱时,在拐点处,油管与
套管的摩擦力增大,易造成油管本体断裂。主要问题是井斜临介点
是多少角度。
5.压裂施工中存在问题
大斜度井压裂必须控制压裂规模,平均砂比在25%以下,否则容
易砂堵。坐封前不能磁定位校深,校深仪器在上行时,仪器紧帖套
管壁的一端,上提至管脚时,容易造成卡钻事故。
二、大斜度井卡封压裂配套工具结构及工作原理简介
1.y241封隔器的结构特点和工作原理
1.1结构
1.1.1水力锚总成
锚体采用高强度不锈钢制造,锚爪咬合面在-15℃条件下镶嵌硬
质合金牙,锚爪复位弹簧采用高弹力不锈钢弹簧,使其具有高强度,
与套管锚定可靠,在井下长期工作不会出现因复位弹簧失效或锚爪
与锚体密封配合面之间锈死导致水力锚爪不回位,而产生封隔器管
柱卡阻事故。
1.1.2胶筒
胶筒材料为改性氟橡胶,72小时硫化、特殊的胶结工艺制作而成
(改变传统的胶结方式同样的材料性能指标能提高30-50%),具有
耐高温、耐腐蚀、抗高压差的特点,长期座封压胀后,解封后恢复
原状性能好。
1.1.3卡瓦总成
在设计上用t型槽导向限位伸缩滑动六卡瓦结构,工作灵活可靠,
卡瓦咬合面在-15℃条件下镶嵌硬质合金牙,使卡瓦可以轻易抓咬
住任何钢级的套管而合金牙不受任何损坏,不会出现因卡瓦与套管
咬合不牢靠使封隔器座封困难或中途解封。
y241系列高温高压封隔器科学设计的先进之处,以及生产加工工
艺上的严格控制,使其具有良好的使用性能。
1.2工作原理
y241封隔器为单向卡瓦支撑,将该工具下至设计深度后,向油管
内注入液体,当压力达到15-16mpa时,座封活塞推动卡瓦坐压缩
胶筒迫使胶筒径向扩张,从而密封油套环形空间同时卡瓦咬合在套
管壁上。由于该工具有单向锁紧装置,因而泄压后封隔器不会自行
解封,上提管柱封隔器解封。
2.y241封隔器的性能特征
2.1座封方式
该封隔器采用液压方式座封。
2.2适用范围
主要用于斜井或定向斜井的压裂、酸化等高温高压措施。
三、现场应用
1.选井情况
该封隔器首先在文79-169井引进应用。该井地质要求填砂3345m,
卡封3300m,压裂s2下4,井段3334.8-3337.3m。经查最大井斜
55.2°,采用常规y221封隔器无法顺利实现座封,因此选用y241
封隔器。
2.方案设计
为了确保该井卡封压裂施工的顺利进行,对该井的小修方案进行
了精心研究,并制定施工步骤如下:
2.1放压达到上修条件,起出目前井下管柱及附件,仔细检查记
录发现问题。(起管柱装压力等级为21mpa的防喷器)。
2.2下φ114mm×2.0m通井规通至目前人工井底,通井规上接2
根φ89mm加大油管,限速匀速下钻20-25根/h,在卡点3280-3310m
附近反复通3次以上。起下管过程中装压力等级为21mpa的防喷器。
2.3填砂:下φ89mm喇叭口+φ73mm光油管填砂于3342m+3m,关
井沉砂12小时,硬探砂面合格后起出填砂管柱检查(起下管柱装
压力等级为21mpa的防喷器)。
2.4换1000型井口,装压力等级为35mpa的防喷器,按要求试压
35mpa合格,并测算油补距。
2.5井口装压力等级为35mpa的防喷器,按附图要求下入压裂管
柱。所下油管逐根过规,丝扣合格,连接前涂密封脂,保证管柱密
封合格,油管丝扣连接扣余量及下油管速度按照技术要求进行,且
下钻平稳,如遇阻通知现场施工监督采取措施。上扣时打好背钳,
防止封隔器中途座封。磁定位校封合格,要求封隔器避开套管接箍。
活性水洗井合格后打压座封、验封合格。
2.6座1000型井口,并用钢丝绳地锚呈十字形加固井口,连接放
喷硬管线并用地锚固定。
2.7压裂严格按《压裂施工设计》进行施工。
3.现场施工
现场施工过程中,由技术人员24小时紧盯现场,保证作业队严
格按规范进行施工。该井于2007年10月7日座封、验封合格,并
于10月9日成功实施压裂。破裂压力62.1mpa,停泵压力45.3mpa,
液量112.4m3,加砂9.6m3,砂比28.1%。
四、效果分析
文79-169井于2007年10月17日转抽,措施前日产液8.6吨,
日产油1.6吨,日产气415m3,措施初期日产液36吨,日产油11.5
吨,日产气1701m3,日增液27.4吨,日产油9.9吨,日产气1286m3。
截至2007年12月底,累增油480吨,累增气36000m3,折合油气
当量498吨。按油价3000元/吨计算,产值为149.4万元,该井投
入60万元,创效89.4万元,投入产出比为1:2.5。
五、结论
与常规压裂封隔器相比,y241封隔器避免了井斜的影响。该封隔
器座封主要是通过液压传动,迫使胶筒径向扩张,从而密封油套环
形空间同时卡瓦咬合在套管壁上。能够满足大斜度井的卡封压裂需
要。
作者简介:高林(1975-)男,汉族,山东曹县人,助理工程师,
主要从事井下作业工作。