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废水处理实验方案

实验方案
为满足目前纺织染整行业印染废水排放标准的要求,原有的处理工艺已无法满足当前的排放要求,需要对其进行提标改建。

从而达到更低的排放要求。

由于当前污水处理车间占地面积有限,新建场地较少。

根据目前的实际情况,设计了如下小试实验方案:
方案1:基于完全混合活性污泥,根据镜检污泥结构、实际生化池泡沫等问题提出的PACT工艺,即:通过向活性污泥中投加粉末活性炭。

一方面,改善污泥结构;另一方面,对生化池泡沫起到一定的吸附消泡,提高污水处理效果的方法。

控制节点:主要对活性炭的加入量以及污泥浓度等进行调控,连续运行观察试验效果及处理效率。

所需材料:活性炭
方案2:由于粉末活性炭的比表面积大,孔隙率小;吸附作用占主体;并且随着实验的进行,活性炭逐渐趋于饱和。

受活性炭再生困难的影响,活性炭与活性污泥完全混合,随污泥排放逐渐流失,进而失去其可持续效果。

针对此情况,提出向小试实验中投加悬浮载体,形成MBBR工艺,对污水进行强化处理。


工艺是活性污泥法与生物膜法的结合,集活性污泥法运转灵活,生物膜法污泥浓度高、生物相丰富、可有效避免污泥膨胀等优势相结合。

控制节点与关键:启动过程填料添加过程,分次添加,每次添加以不拥堵为准,均匀分布于废水中,静置30 min;曝气,静置;添加填料(填料填充比例按照30%);运行过程按照活性污泥法,污泥浓度与活性污泥法一致。

填料无须冲洗;生化池出口以滤网或筛网拦截悬浮轻质填料;主要观察试验处理效果。

所需材料:轻质悬浮载体填料(鲍尔环、多面空心球、花环填料、全新PP 悬浮生物填料等)
方案3:从污水处理的整个污水处理工艺单元来看,退浆水经过了厌氧处理,进入调节池,然后与东西进水混合,由于东西进水的成分中依然含有一些难降解的成分需要进行预处理,建议对调节池的出水进行水解酸化处理后,然后进入后续单元;小试装置基于此原理设计了以调节池作为进水的实验流程。

控制节点:在原有实验装置的基础上,取化料桶作为水解酸化反应器,人为定期搅拌或安装搅拌器进行搅拌,保证废水与厌氧污泥的混合;调节水解酸化反应池的pH值小于8;控制厌氧污泥浓度10---30 g/L,反应时间12 h,人为定期向其中添加调节池的出水。

水解后的出水进入小试装置,小试装置按照方案2中MBBR工艺试验。

所需材料:水解酸化用化料桶、加酸调节小桶、电动搅拌器
方案4:该方案在方案3的基础上,又增加一个混凝池,避免由于厌氧水解过程的污泥对好氧池的影响。

同时适当降解有机物。

控制节点:硫酸亚铁的投加量以及pH值
所需材料:混凝用反应料桶、硫酸亚铁滴加小桶,沉淀排出管及阀门
方案5:将方案4中的加酸调节过程的盐酸换做硫酸进行调节,试验处理过程的出水效果。

方案6:由于氯离子含量过高影响羟基自由基的活性,对高级氧化中羟基自由基起到淬灭作用,从而干扰有机物与羟基的反应。

因此,对方案5的处理出水投加双氧水,保持pH在偏碱性环境。

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