1204工作面回撤、1205工作面安装工作总结
自2013年3月27日1204综采工作面进入末采铺网、回撤,1205综采工作面进入安装以来,历经28天,圆满完成了本次铺网、回撤、安装任务。
5月7日生产技术部组织相关部门及区队,在调度会议室召开专题会议,参会人员就本次回撤、安装期间存在的不足和取得的经验提出了一些意见与建议,并结合本次回撤安装实际情况总结如下。
一、铺网工作
1204综采工作面铺网从3月27日8点班开始,4月9日8点班结束,共用时13天零1个班,比计划提前2个班完成。
在铺网过程中存在问题与建议和取得的经验有以下几点:
1、在铺网时,工作面遇地质变化带,顶板比较破碎,造成在工作面铺网时30#-40#、60#-75#、88#-94#支架漏矸,给铺网带来了很大的安全隐患,且在形成回撤通道支护过程中,很大一部分锚索眼施工完成后锚索安装不上去,需重新打眼,致使施工进度缓慢。
建议在以后工作面铺网前,由地测部门负责对工作停采位置附近煤层顶底板情况进行详细写实,生产技术部根据地质情况提前制定好方案,做好防范工作。
2、施工锚杆及锚索时,树脂锚固剂型号与设计要求不符合,所使用的锚固剂锚固速度达不到超快锚固剂的要求,建议今后工作面回撤时树脂锚固剂应提前做好试验,锚固速度必须达到超快
的时间要求。
3、锚索托盘存在质量问题,采购的锚索托盘施工工艺存在问题,没有按照锚索托盘要求加工,导致锚索托盘受压后出现托盘下翻的现象,以后回撤时物资供应部应采购质量合格的锚索托盘。
4、所上钢丝绳位置不合理,两根钢丝绳太靠支架前梁,没有起到作用,以后上钢丝绳时应将钢丝绳向采空区提前2米进行敷设。
5、本次铺网时,回撤通道底板比支架位置底板低,撤架比较方便,建议今后工作面形成回撤通道时,底板比支架处底板低100-200mm。
二、1204工作面回撤
1204综采工作面设备、支架回撤从4月9日4点班开始4月18日4点班结束,共计9天,比计划提前8天完成。
在回撤过程中存在的问题与建议和取得的经验有以下几点:
1、由于回撤通道3#—45#有一定的坡度,支架运输车进入回撤通道拉架时容易打滑,影响了机头方向支架的回撤速度。
2、在拉运支架过程中,未周全考虑到DBT-10车拉运支架的危险因素,导致4月12日4点班支架拉运过程中发生侧倒。
建议在以后的工作面回撤时,如DBT-10车不能进入回撤通道时,应尽量采用绞车往外拉运支架。
3、机头未按照措施要求施工绞车硐室,撤架时绞车频繁移动,影响撤架进度并增加了工人劳动强度,建议在以后工作面回撤时,如顶板允许的情况下,应在撤架通道两端均施工绞车硐室。
4、支架搬运车(DBT)故障较多,不能及时运走工作面撤出的支架,耽误了一定时间。
建议运输队在回撤安装前对运输车辆进行全面保养,并提前做好易损配件的计划工作。
5、工作面撤架时,采用链条捆绑支架底座进行拉架,操作工序繁琐,工人劳动强度较大,建议在以后工作面回撤时,应多准备一套链条(掩护架一套、被撤支架一套),以便减少来回倒链条的工序。
6、本次回撤通道内只在顶板破碎处架设了π型梁,减少了工作面π型梁及单体支柱的使用数量,大大减轻工人的劳动强度,建议以后工作面回撤时,也采用这种方法。
7、开始撤架时,采用单掩护架加木垛,造成材料的浪费及增加了工人劳动强度,且顶板压力得不到释放,造成矿山压力显现。
后期撤架时采用双掩护架比较成功,建议以后回撤时,依然采用双掩护架的形式回撤。
8、综采二队开始回撤时,制度制定不合理,开始撤架时安排每个头每个班只能回撤4架,影响了回撤速度,建议在今后的回撤时,综采队应制定合理的工作制度。
三、1205工作面安装
1205综采工作面安装从2013年3月31日开始,2013年4月23日联合试运转,共计24天。
在安装过程中存在的问题与建议和取得的经验有以下几点:
1、综采二队、安装队之间协调配合不到位,未及时进行沟通,设备列车安装完成后,未及时拉到位,导致各设备负荷缆线、管线距离不够,影响安装进度。
2、由于工作面设备提前安装,设备列车需从下向上拉,不安全。
建议以后工作面设计时,在切眼联巷向外合适位置增加一个联巷作为安装设备列车使用。
3、1205辅运没有足够长度的倒车硐室,安装时工作面最多能同时进2辆DBT-10车,建议在工作面辅运增加一个能存放DBT-10车的硐室或联巷。
4、1205采煤机机窝位置在上坡处,采煤机安装困难。
建议以后工作面在接近拐切眼施工时,应提前控制好切眼两端的标高,尽量使切眼平缓。
且在施工采煤机机窝时,应将机窝放在相对平缓的位置处。
5、在安装过程中,叉车作为运输工具使用不安全,以后工作面安装时应减少叉车作为运输工具的使用,只做装卸工具。
6、设备交接制度不合理,难以实际执行,以后回撤安装时应修改设备交接制度。
7、安装后期通风系统调整后,工作面汽车尾气太大,建议以
后工作面安装时还采用运顺回风,辅运、回顺进风的通风方式。
8、穿支架管路时,护套被压变形,难穿,应提前做好保护措施,防止护套变形。
9、运输路线的路面太差,运输困难,对车辆损坏严重,建议加强地坪施工质量管理。
10、路面清理不彻底,车辆打滑严重,建议加强路面清理。
11、1204辅运风门安装时,未提前考虑巷道高度与坡度问题,导致风门安装好后打不开,以后工作面设计时应将风门施工位置处留够足够的巷道高度。
四、工期
本次回撤、安装工期为28天,比计划提前4天完成,其中铺网工期13天零1个班,比计划提前2个班完成,设备回撤3天零一个班,比计划提前1天零2个班完成,支架回撤、安装10天零1个班(其中支架回撤5天零2个班完成),比计划提前1天零2个班完成,联合试运转1个班。
五、经济比较
(一)材料比较(见1204回撤1205安装及2203回撤1204安装材料消耗统计对比表)
1204回撤、1205安装材料消耗费用为137.7万元,2203回撤、1204安装材料消耗费用为148.9万元,本次回撤安装减少了11.2万元。
虽然由于遇到地质变化带,消费钻头钻杆及锚固剂较多,且DBT故障消耗汽车配件较多。
但本次回撤安装采用了双掩护架,极大的减少了木材的消耗,节约了成本。
其中:
1、支护材料
1204回撤消耗费用为72.9万元,2203回撤消耗费用为89.7万元,减少16.8万元,主要原因是减少了方木的使用。
2、油脂及乳化液
1204回撤1205安装消耗费用为44.2万元,2203回撤1204安装消耗费用为43万元,增加1.2万元,主要原因是油脂使用量增加。
3、钢材
1205安装消耗费用为0.3万元,1204安装消耗费用为0.2万元,增加0.1万元,主要是由于加工1205溜煤嘴消耗一部分钢板。
4、钢丝绳及钢丝绳套
1204回撤消耗费用为0.9万元,2203回撤消耗费用为10.7万元,减少9.8万元。
主要原因是本次回撤时使用了一部份旧的钢丝绳套。
5、汽车配件
1204回撤1205安装消耗费用为17.2万元,2203回撤1204安装消耗费用为4.7万元,增加12.5万元。
主要原因是本次回撤安装时DBT车辆故障,更换了一部份配件。
6、一般材料
1204回撤1205安装消耗费用为1.3万元,2203回撤1204安装消耗为0.5万元,增加0.8万元,主要原因是更换转载机管路消耗一部分扣押接头,且木材加工时损坏了一部分木材加工机器的配件。
(二)用工比较
1、1204工作面回撤1205工作面安装
1204工作面回撤1205工作面安装共投入3311个工(不包含运输队及通维队投入工数)。
其中:
铺网期间每天约134人,回撤期间每天约61人,共计投入
2114个工;安装期间每天约70人,共计投入1197个工。
2、2203工作面回撤、1204工作面安装
2203工作面回撤1204工作面安装共投入2992个工(不包含运输队及通维队投入工数)。
其中:
铺网期间每天131人,回撤期间每天66人,共计投入1846个工;安装期间每天87人,共计投入1146个工。
3、1204回撤1205安装比2203回撤1204安装多用319个工。
增加的主要原因是应为1204铺网工期较长,增加了工时投入。
附表:1204回撤1205安装及2203回撤1204安装材料消耗统计对比表。