运前的酸洗.大量铁腐蚀产物及残留在管系中的结
垢物质都将在运行中随凝结水带入整个水汽系统.造成不同的污染…。
为充分发挥凝结水精处理系统作用,灞桥和渭河热电厂4台机组,锅炉点火后约1d。
都较早地投运凝结水精处理系统。
考虑到投运初期高速混床系统主要发挥着除硅、吸附和过滤悬浮细小固体杂质颗粒的作用,在整套肩动初期.结合水质实际状况.在保证蒸汽品质合格前提下混床出水指标适当放宽,避免频繁再生。
主要控制值为:SiO:小于等于30斗g,L、Fe小于等于15斗g,L、压差小于等于0.3MPa。
当水汽逐步正常后混床各指标按正常运行状态进行控制。
由于高速混床较早地投运.灞桥和渭河热电厂4台机组整套启动期间水汽品质合格率均在95%以上。
3.1高速混床投运后净水作用
以渭河热电厂2号机组为例.机组于2009年5月2日点火.高速混床于2009—05-03T18:00投运.投运后24h混床出水、凝结水、给水系统硅质量浓度变化趋势见图2。
由图2可看出当高速混床投运后。
凝结水、给水系统的硅质量浓度分别由158.8¨玑和123.4斗g/L下降至23.6IJ,g/L和45.2斗∥L,给水系统硅虽然有波动.但下降趋势依然明显。
图2精处理投运后对凝结水和给水的影响Fig.2Effectofcondensatepolishingtocondensate
andfeed-water
3.2高速混床投运后防腐作用
混床投运初期.树脂失效后倒置分离塔.从窥视孔观察树脂由于吸附大量杂质已经变黑.反洗过程中可观察到大量铁渣和悬浮物.树脂擦洗后出水发黑。
如果这蝗杂质进入锅炉.铁腐蚀产物和结垢杂质会在锅炉蒸发面E沉积使锅炉热效率下降并发生垢下腐蚀,引起安全事故部分杂质随减温水和蒸汽带入汽轮机.在叶片和气流通道上积盐.同样引起汽轮机效率下降和设备腐蚀等。
高速混床系统能有效地将大量的铁腐蚀产物和结垢物质拦截.并清除到热力系统外,减轻了热力系统的腐蚀.4调试过程中遇到的问题及建议
(1)灞桥和渭河热电厂高速混床承压及严密性试验中压力最高只升到3.0MPa.试运过程中混床系统渗漏点较多,虽多次消缺.混床入口流景孔板法兰处仍有渗漏.建议应更换混床入口流量孔板垫。
另外.为了精处理系统更加安全稳定地运行.建议将精处理系统重新打压.压力需大于等于3.5MPa。
(2)渭河热电厂精处理系统调试初期.由于碱罐安装于室外。
且碱管道埋于地沟.系统都末做保温.冬天温度较低.碱罐和管道都冻住.严重影响阴树脂再生.多次疏通未果,最后用火焊进行烘烤。
并逐段割管检查。
疏通后立即进行保温和增加碱系统伴热.问题得以解决。
由于冬天温度较低.碱液容易结晶,建议将碱罐系统安装于室内.若温度较低应提前投系统伴热。
(3)树脂输送分气送、水送、和气/水合送3种方式。
渭河和灞桥热电厂树脂输送以气送为主.气/水合送为辅。
在树脂传送过程中压缩空气压力控制在O.2~0.3MPa较适宜。
压力过高.树脂传送时管道振动较大;压力太低,由于树脂传送管路较长.弯头多,压头损失较大。
树脂传送速度较慢。
冲洗水泵扬程应大于等于40m。
渭河热电厂气/水合送时,由于冲洗水泵扬程为20m.导致罐体进水不畅.建议应将冲洗水泵扬程更换为50m。
(4)渭河热电厂1号机组B混床在试运过程中.树脂倒出后.从窥视孔观察F部穹形孑L板发现底部有螺丝脱落.打开人孔后.发现实为顶郜布水装置边缘的3根拉筋和3颗螺丝脱落.经检查分析为拉筋焊接不牢而掉落,通知厂家消缺后.问题得以解决。
(5)渭河热电厂2号机组C混床在投运前升压检漏时.从C混床进出水差压变送器排污发现有树脂流出.初步判断为混床内部水帽松动导致树脂流出.将树脂倒出后.打开C混床人孑L.发现实际为C混床底部穹形孔板变形导致树脂流出(见图3)。
消缺后.问题得以解决。
图3混床底部孔板变形
Fig.3Brokenplateof
mix—bed
火电厂凝结水精处理系统调试
作者:李长海, LI Chang-hai
作者单位:西北电力建设调试施工研究所,陕西,西安,710032
刊名:
中国电力
英文刊名:ELECTRIC POWER
年,卷(期):2010,43(6)
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引用本文格式:李长海.LI Chang-hai火电厂凝结水精处理系统调试[期刊论文]-中国电力 2010(6)。