QC课题报告
课题名称:提高旋挖钻机液压油清洁度的合格率 课题单位:玉柴桩工质量部
编辑人:李刚
编辑时间:2012年
QC小组概况
Q/ERYHI05-001
编号:YCG 注册时间:2012年03月22日
注:标准是小于或等于18/15为合格
检测报告图片如下
5120100504(18/15)5150100502(22/15)526A0200508(19/15)
YCR220522A010050620/16不合格YCR220
522A0100505
19/15
不合格
YCR260526A020050819/15不合格YCR260526A020050919/14不合格YCR512512010050418/15合格YCR150515010050219/16不合格Ⅰ选题理由
液压油是液压系统的重要组成部分,不仅传递动力,还起到润滑清洗液压元件,为液压系统降温散热的作用。
要想保证液压设备正常运转,保养好液压油是关键。
据统计,液压系统地故障80%是由系统中液压油污染造成的。
被污染的液压油,加速了液压元件的磨损。
对于液压泵来说,混入的杂质会划伤泵的工作面,使之产生内泄,降低了液压泵的工作效率,甚至使液压泵工作完全失效;对于控制阀来说,油液中的杂质能使阀芯移动困难或卡死,致使液压控制阀失效,使机械设备处于瘫痪状态;对过滤器来说,液压中的杂质,总阻塞过滤网,致使油泵吸油困难,系统压力低,降低工作效率,因此,保持油的清洁对液压系统地性能,元件的可靠性安全性和使用寿命有极大的好处。
Ⅱ现状调查
机型编号检测值检测结果
16.67%
100%
通过对六台整机的液压油清洁度抽查不难看出,只有一台为合格,整机内已经有液压油大量不合格和严重不合格的现象,急需针对该问题进行处理
Ⅲ目标与计划
1.目标
现有合格率目标合格率526A0200509(19/14)522A0100506(20/16)522A0100505(19/15)
16.67%100.00%
0%
10%20%30%
40%50%
60%70%
80%90%
100%现有合格率
序号
担当 4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
1全员
234全员5全员6全员7
目标与计划原因分析对策实施效果确认标准化
Ⅳ原因分析
2.工作计划
阶段课题选定现状调查环
来料液压元件件清洁度不良
序号1 2 3
维护保养不当经调查滤油机基
本未做过滤芯更
换,现在已经对
滤油机的滤芯进
行了清洗。
针对
整机编号为
5150100502做实
验。
未清洗滤油
机滤油结果为
19/16(不合
格),清洗滤油
机后滤油为
18/14(合格).
所以可以判断滤
油机本身的清洁
度对液压油的清
洁度影响很大。
需定期对滤油机
进行清洗
清洗滤油机前滤油(不合格)清洗滤油机后滤油(合格)员工质量意识
差
时刻宣传液压
油清洁度的重
要性,并在工
作中做好新员
工的培训
使员工能够主动的保护液压油
的清洁度,并且知道了液压油
的相关知识,能够从数据中看
出什么样的油合格,什么样的
油不合格新员工多
技能差
机Ⅴ对策实施与效果确认
人
要因对策对策前后效果对比
3.我们还在探索更好的滤油方法和抽样方案
环
1.来料液压元件件清洁度不良,这样会影响液压油的清洁度。
所以我们质量部加强了对液压元件清洁度的检验,把它列为重点。
2.如果工作环境很差,比如粉尘,水汽等都对液压油的清洁度有很大影响。
现在我们的装配在新的厂房,工作环境很优,所以现在环境对液压油的清洁不会有太大影响。
料
我们针对新的液压油进行了检验,完全符合要求。
法
1.在滤油方法上我们严格按照工艺文件的要求进行滤油。
2.在测量方法上我们严格按照相关技术文件进行操作,尽量做到不污染,不优化抽取的样本。
客观的去反应问题,使测量结果和实际一致。
设备无法达到要求
我们对滤油机滤出的油和未滤之前进行了比较(整机编号为5150100502)滤油前液压油清洁度为18/14,滤油机直接滤出的油为17/13。
可以说明滤油机是可以达到要求的。
(该测试是在清洗滤油机过后
进行的)
过滤前滤油后
注:
Ⅶ结束语和今后计划
通过这次报告我学到了很多东西,提高了很多相关知识。
感谢大家的帮助,没有大家的帮助我是无法完成这次报告的。
今后我还会继续努力做更多的课题研究的
1.统一检验方法标准
2.统一滤油方法标准
3.统一检测结果标准
4.完善相关流程标准
1.测试结果不包括返厂机和油质变质的机器,因为返厂机和油质变质的机器处理方法是更换液压油
2.油质变质无法测量液压油的清洁度
2.标准化及防再发生
Ⅵ效果确认与标准化。