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液压油清洁度QC报告

QC课题报告
课题名称:提高旋挖钻机液压油清洁度的合格率 课题单位:玉柴桩工质量部
编辑人:李刚
编辑时间:2012年
QC小组概况
Q/ERYHI05-001
编号:YCG 注册时间:2012年03月22日
注:标准是小于或等于18/15为合格
检测报告图片如下
5120100504(18/15)5150100502(22/15)526A0200508(19/15)
YCR220522A010050620/16不合格YCR220
522A0100505
19/15
不合格
YCR260526A020050819/15不合格YCR260526A020050919/14不合格YCR512512010050418/15合格YCR150515010050219/16不合格Ⅰ选题理由
液压油是液压系统的重要组成部分,不仅传递动力,还起到润滑清洗液压元件,为液压系统降温散热的作用。

要想保证液压设备正常运转,保养好液压油是关键。

据统计,液压系统地故障80%是由系统中液压油污染造成的。

被污染的液压油,加速了液压元件的磨损。

对于液压泵来说,混入的杂质会划伤泵的工作面,使之产生内泄,降低了液压泵的工作效率,甚至使液压泵工作完全失效;对于控制阀来说,油液中的杂质能使阀芯移动困难或卡死,致使液压控制阀失效,使机械设备处于瘫痪状态;对过滤器来说,液压中的杂质,总阻塞过滤网,致使油泵吸油困难,系统压力低,降低工作效率,因此,保持油的清洁对液压系统地性能,元件的可靠性安全性和使用寿命有极大的好处。

Ⅱ现状调查
机型编号检测值检测结果
16.67%
100%
通过对六台整机的液压油清洁度抽查不难看出,只有一台为合格,整机内已经有液压油大量不合格和严重不合格的现象,急需针对该问题进行处理
Ⅲ目标与计划
1.目标
现有合格率目标合格率526A0200509(19/14)522A0100506(20/16)522A0100505(19/15)
16.67%100.00%
0%
10%20%30%
40%50%
60%70%
80%90%
100%现有合格率
序号
担当 4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
1全员
234全员5全员6全员7
目标与计划原因分析对策实施效果确认标准化
Ⅳ原因分析
2.工作计划
阶段课题选定现状调查环
来料液压元件件清洁度不良
序号1 2 3
维护保养不当经调查滤油机基
本未做过滤芯更
换,现在已经对
滤油机的滤芯进
行了清洗。

针对
整机编号为
5150100502做实
验。

未清洗滤油
机滤油结果为
19/16(不合
格),清洗滤油
机后滤油为
18/14(合格).
所以可以判断滤
油机本身的清洁
度对液压油的清
洁度影响很大。

需定期对滤油机
进行清洗
清洗滤油机前滤油(不合格)清洗滤油机后滤油(合格)员工质量意识

时刻宣传液压
油清洁度的重
要性,并在工
作中做好新员
工的培训
使员工能够主动的保护液压油
的清洁度,并且知道了液压油
的相关知识,能够从数据中看
出什么样的油合格,什么样的
油不合格新员工多
技能差
机Ⅴ对策实施与效果确认

要因对策对策前后效果对比
3.我们还在探索更好的滤油方法和抽样方案

1.来料液压元件件清洁度不良,这样会影响液压油的清洁度。

所以我们质量部加强了对液压元件清洁度的检验,把它列为重点。

2.如果工作环境很差,比如粉尘,水汽等都对液压油的清洁度有很大影响。

现在我们的装配在新的厂房,工作环境很优,所以现在环境对液压油的清洁不会有太大影响。


我们针对新的液压油进行了检验,完全符合要求。


1.在滤油方法上我们严格按照工艺文件的要求进行滤油。

2.在测量方法上我们严格按照相关技术文件进行操作,尽量做到不污染,不优化抽取的样本。

客观的去反应问题,使测量结果和实际一致。

设备无法达到要求
我们对滤油机滤出的油和未滤之前进行了比较(整机编号为5150100502)滤油前液压油清洁度为18/14,滤油机直接滤出的油为17/13。

可以说明滤油机是可以达到要求的。

(该测试是在清洗滤油机过后
进行的)
过滤前滤油后
注:
Ⅶ结束语和今后计划
通过这次报告我学到了很多东西,提高了很多相关知识。

感谢大家的帮助,没有大家的帮助我是无法完成这次报告的。

今后我还会继续努力做更多的课题研究的
1.统一检验方法标准
2.统一滤油方法标准
3.统一检测结果标准
4.完善相关流程标准
1.测试结果不包括返厂机和油质变质的机器,因为返厂机和油质变质的机器处理方法是更换液压油
2.油质变质无法测量液压油的清洁度
2.标准化及防再发生
Ⅵ效果确认与标准化。

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