引风机电机改变频调速的分析
(平电公司引风机电机改变频调速的可行性)
一、前言
我公司引风机电机的调速问题,已经提了多年,一直未能得到解决。
2000年9月#1机组检修期间曾经作过很多工作,目的是恢复随机安装的变速开关运行,实现引风机电机的高/低速切换,但未能成功。
主要原因有两个,一是变速开关设备的可靠性不能保证;另一是此种开关操作方式对其他设备的影响。
从现在的情况看,即使开关设备能够恢复正常操作,运行中高/低速切换,对锅炉稳定运行来说也有一定风险,所以变速开关恢复正常运行的问题最终放弃。
引风机电机改变频调速,前几年也曾进行过技术咨询,主要是变频技术满足不了我公司电压高、功率大的要求,而且改造费用非常高。
但近几年大容量、高压变频器发展很快,目前国内300MW及以下发电机组进行风机变频改造的电厂已不少于5家(如山东德州电厂、河南三门峡电厂、辽宁青河电厂等)。
虽然600MW发电机组风机改变频目前国内尚无一例,但进行此类变频改造,技术上已有一定的可行性。
下面将有关引风机电机的调速方式及改变频调速的利弊作简要分析。
二、风机电机调速的方法及其区别
调速方法:对一般的风机电机(如#1、#2机组的引风机电机)来说,实现调速的方法有三种,一是恢复当前的变速开关;二是每台电机电源增加两台真空开关及相应的电缆,通过开关的相互切换方式,实现电机的变级调速,这两种方法原理相同,只不过是后者用两台真空开关代替前者一台变速开关,按现在的机组运行调节要求,这两种变速方式都存在严重不足,其能够实现高/低变速(496 rpm或594 rpm),但不能实现真正意义上的调速。
因为这两种变速的原理是改变电机定子绕组接线的极对数,只能实现高/低两种速度的切换,过程中无法实现转速的线性调节,这就是电机典型的变极调速。
两种方法操作的过程是:停电—高/低速开关切换—送电。
变速切换时,风机电机会出现短时停电,相当于风机停开各一次,切换的过程对风机、电机以及电源母线都会有冲击。
第三种方法是变频调速,即在电机电源侧增加一套变频调节装置,通过改变电机电源的频率,从而达到调速的目的,对我公司引风机电机来说,调速的范围可以达到0—600rpm。
变极调速、变频调速的区别:因为电机的同步转速与电压频率及电机定子绕组级对数的关系为:n=60f/p 其中n-电机的同步转速,f-电源频率,p-电机的极对数。
所以两种调速的区别很大,也很明显。
1、变极调速:变极调速是通过绕组接法的改变来改变电机的极对数p以达到变
速的目的,因为电机的极对数不是任意可调,所以这种方式变速是跳跃式,达不到连续性调速的目的。
我公司#1、#2机安装的变速开关改变的是电机的极对数p ,高/低速时对应的电机极对数是5/6极,所以电机高/低速的同步转速分别是600/500rpm,实际转速是594/496 rpm
2、变频调速:变频调速改变的是电机电源的频率f,频率f与转速成正比,一般
变频器可以在工频0-50Hz范围内实现任意调节,也就是说电机的实际转速可在对应的同步转速0--n范围内任意调节,变频器能够对频率进行线性调节,也即能够达到对电机转速线性调节的控制目的。
三、变频调速的优点
根据前面对变极调速、变频调速的简单分析,可以看出:两者的变速原理及调速实现的方式完全不同,变频调速的调速优点比较突出,主要存在以下四个方面。
1、变频调速的范围广、精度高:采用变频调速,可以在启动转矩不变的前提下,
转速可在0—n(50HZ电机对应的同步转速)范围内任意一点实现线性调节,这种无级调节,性能可靠稳定。
能根据不同负荷下炉膛压力的变化的需要,调节风机电机的转速,并且很容易与控制DCS系统接口,达到对炉膛压力闭环控制的目的。
2、对厂用电系统、电机的冲击小:由于其启动时频率调节的过程是从0——50HZ
缓慢提升,电压也是慢慢升高,电机的启动非常平稳,不会出现操作过电压。
对风机、轴承等也同样不会造成冲击。
不象现在风机启动时,电机的电压突然升至10KV,电机的启动电流达到正常额定电流的8-10倍,对电机的冲击很大,母线电压会突然降低。
3、引风机的调节性能改善、效率提高:现在引风机风量调节是通过调节进口挡
板的来实现对炉膛压力的控制,由于挡板的节流,一方面会损失能量,另外高速旋转情况下,也会对风机叶片、挡板等部件造成磨损。
变频调速通过调节电机的转速来调节风机的风量,正常运行时,风门调节挡板处在全开的位置,不存在节流损失问题。
采用变频调速,风机控制调节性能得到改善,风机效率会大大提高。
4、节能效果显著:风机改为变频调速,其最大的优点是节约厂用电。
因为变频
调速是根据锅炉不同负荷对风机风量的要求,来调节电机的对应转速,机组低负荷时,引风机的风量较小,风机的转速可以调的较低。
根据风机功率的近视计算公式N1/N2=(n1/n2)3,转速降低时,风机消耗的功率按3次方比例关系降低,所以电机的输入功率也大大降低,节能的效果也非常明显。
从以上四点优点可以得出结论:引风机改为变频调速可以达到两个目的:节约厂用电和改善风机调节性能。
四、我公司引风机改为变频调速的简要分析
1、效益分析:引风机电机改为变频调速的主要优点以上已详细分析,其中最突出优点是其节能效果显著,我公司两台引风机改变频后的节能效益有以下两个方面:
1.1 节约厂用电:#1炉目前机组满负荷时的挡板开度约为50-60%,若改为变频调速,电机的电流会明显降低,尤其是低负荷情况,电流下降的幅度更大,根据引风机电机不同负荷下电流(见附表)大小分析,估计每台电机改造后电流平均至少下降40安培,每小时可节电约590度,机组年运行约7500小时,全年累计
可节电440.5万度,按2002年平均上网电价0.22/KWH 计算,每年可节省费用98万元/台。
此只为保守计算,若按照目前已进行过风机变频改造电厂的节能分析报告计算,每年可节省电费不低于120-150万元/台。
表:引风机电机不同负荷时电流(运行中统计):
1.2 节省锅炉风机、调节挡板的维护改造费用:改为变频调速,风机的维护工作量大大节省,风机的进口调节挡板及其控制系统正常情况可退出运行,风量的调节直接通过电机的转速调节,估计一次性节省改造维护费用50万。
2、引风机电机变频改造的方案简介:
选用无谐波多电平脉冲的变频器,输
入10KV 、3AC/50HZ ,变频器输出
0-7.2KV 范围内可调,选用自耦变
7.2/10KV 升压至10KV ,变频器的冷却
采用风冷方式,变频器的输入和调压
变的输出设置隔离开关GL1/GL2,并
且在两隔离开关的前端、后端并联一
备用隔离开关GL0,目的是当变频系
统故障时,断开隔离开关GL1/GL2,
整个变频系统退出运行,合上GL0开
关,保证电机仍然能够正常运行。
详
见原理图:
右上图:变频调速原理图
3、变频改造的难度及解决办法:风机电机改变频调速,虽然优点突出,但该项改造也存在一定的难度,技术上还有很多具体工作要作,主要有以下几点。
2.1 改造费用高:因为该风机的容量很大(4000KW)、电压较高(10KV),所以变频改造的费用大约550万元/台;但是从引风机实际运行情况观察,进行变频改造时,额定容量可适当降低选配,不必一定按4000KW选择变频器,这样费用会降低很多,具体容量配置可通过试验结果确定。
2.2 需要新建一个变频控制厂房:由于变频装置包括变频柜、调压柜、闭锁开关柜等,所以需在引风机就地处新建一个室内面积5×12米的厂房。
经实地勘察,可以利用引风机油站前面的空地建该厂房。
2.3 电压等级偏高问题:目前国内外的变频器的电压等级一般选用6KV较多,为解决电压为10KV电机的变频问题,可以采用高低高的方式加以解决,即变频器的输入10KV,变频后输出7.2KV,再采用自偶调压变升到10KV(见上面原理图),这样即可满足改造要求。
2.4 高次谐波对电网的影响:一般大量采用变频器,会使厂用电系统的谐波源增加,高次谐波会对电网及电厂控制系统产生一定的影响,熟称高频污染。
如果我们选择完美无谐波型高压变频器,就可以最大幅度降低谐波含量,而且变频器安装在引风机就地,不会对厂用电及控制系统的造成影响。
四、结论、建议
根据以上简要分析,我公司两台机组(尤其是#2机)引风机电机进行变频调速改造的技术可行性是有的。
建议2003年组织控制、锅炉、电气专业技术人员进行相关调研准备,并提出详细的改造实施方案,2004度上半年完成招投标及设备订购,下半年进行实施改造。
生技部电气专业方险峰
二00三年八月十五日。