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2012年节能技术改造项目技术方案

2012年节能改造项目技改方案
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
二○一二年二月
硫酸钾厂2012年节能改造项目技改方案
1 1#钾混盐码头和1#光卤石码头矿浆输送系统改造方案
1.1改造原因
由于冬季矿石硬、采出矿石块度大,导致管道输送压力高,流量下降,根据目前冬季运行情况分析,需对1#码头增压泵站输送系统进行改造。

1.2改造方案
对1#码头增压泵站输送系统改造有两种方案:其一,采用一级泵站,即利用原有码头泵站,更换增压泵、电动机、变频器和部分管道;其二,增加接力泵站,接力泵站主要设备利用3#码头替换设备,首站设备重新选择,接力泵站需要新增码头、建构筑物、自控系统、供配电系统和其他辅助设施,详细比较见附表1。

经与加工厂相关人员认真讨论推荐方案一,方案一具有投资省、经营费用低、系统简单、便于控制、劳动定员少和方便管理等优点,讨论意见详见附件2。

1.3改造项目
⑴增压泵参数:扬程由原来的88m改为123m,流量1300m3/h 不变,电动机功率有原来的800kw改为1100kw,转速980r/min,电压等级10kv;
⑵管道:重新采购2.5Mpa,DN450钢骨架PE管道3×4km,
2.5Mpa,DN450×300三通3×4个(含DN300法兰盖及相应附件),
2.5Mpa,DN450,45°弯头2×4个。

从码头泵站起,用2.5Mpa,DN450钢骨架PE管道替换1.6Mpa管道3km,其后再将拆下来的1.6Mpa管道替换1.0Mpa管道1.5km。

⑶配电设备:新购1250kw变频器1×4台。

2 脱卤车间增加120m2带式过滤机改造方案
2.1改造原因
由于盐田矿石品位低,要求脱卤车间脱卤处理量增大,见附件3。

2.2改造方案
方案一:钾混盐和光卤石系统各增加120m2带式过滤机1台,其中一台采用钾镁肥工业试验项目多订购的一台120m2带式过滤机,另外再新购相同的一台,过滤机分别布置在厂房的两端,该过滤机比72m2带式过滤机长4m多,尾部基本上靠近厂房门柱,没有人行通道,也不美观;
方案二:钾混盐和光卤石系统各增加120m2带式过滤机1台,新购2台与72m2带式过滤机长度相同,宽度5.5m的120m2带式过滤机,布置在厂房的两端,该方案布置美观,操作方便,唯一缺点是不能利用现有;
方案三:光卤石系统增加一台120m2带式过滤机,利用钾镁肥工业试验项目多订购的一台120m2带式过滤机,钾混盐系统增加一台72m2带式过滤机,利用钾混盐水采机试验阶段采用的72m2带式过滤机。

该方案优点可以从分利旧,但能力、美观欠缺;
经与加工厂相关人员认真讨论推荐方案一,120m2带式过滤机利
旧1台,新购一台。

(建议如果新购120m2带式过滤机能采用与72m2带式过滤机长度相同,宽度5.5m的带式过滤机,布置更为方便、美观)。

2.3过滤机增加后对其它系统的影响
2.3.1浓缩机底流泵
⑴钾混盐系统在1#和3#各增加一台底流泵,底流泵的能力、规格与原设计相同,管道沿斜通道原设计管道对面敷设,出口后上地面管架,再至脱卤车间新增带式过滤机,1#和3#底流泵2条管道分别连接到带式过滤机的2个布料器;
⑵光卤石系统1#、2#、3#和4#浓缩机各增加一台底流泵,底流泵的能力、规格与原设计相同,管道沿斜通道原设计管道对面敷设,出口后上地面管架,再至脱卤车间新增带式过滤机,4条管道至脱卤车间后,2条一组分别连接到带式过滤机的2个布料器。

2.3真空泵系统
原设计钾混盐和光卤石真空泵系统独立运行,有2台备用设备,新增过滤机后将其并联运行,1台备用,即可满足运行。

2.4滤饼输送系统
根据目前滤饼输送系统运行情况,增加过滤机后,还能满足输送能力要求。

2.4供配电系统和控制系统
新增2台带式过滤机和6台底流泵共增加8面控制柜,控制柜可以安放在控制室低压配电间(空间略有紧张)。

控制系统连接到现有
控制系统。

3 真空泵房通风方案
3.1 增加通风的原因
夏季真空泵房温度过高,高达40℃左右,所以要加强夏季通风。

3.2通风方案
经与加工厂相关人员讨论,初步考虑采用机械通风,见附件。

4 回卤系统改造
4.1 改造原因
由于冬季矿石硬度、块度大,导致输送浓度低,还有因为矿石品位低,脱卤处理能力大,导致回卤量增加,还因由于1#钾混盐田变为光卤石盐田,使末端回卤量增加,导致回卤负荷加重。

4.2改造方案
4.3 设计和运行情况
原设计光卤石回卤量:2222.04m3/h,钾混盐回卤量:1687.63m3/h;钾混盐和光卤石各配置6台回卤泵,3台一组,2台工作1台备用,设计光卤石和钾混盐系统各有回卤能力3500m3/h左右,据加工厂技术安环科现场统计,光卤石开1组泵,往2#和3#盐田回卤时,两台泵能达到2200m3/h,另一组泵输送能力大于前一组泵,所以开两组泵最少能达到4400m3/h,见附件4。

设计光卤石和钾混盐回路系统各设2条管道,大部分管段直径为DN500,一条在2#盐田中部至1#盐田端部管径变为DN300,另一条在5#盐田中部至4#盐田端部管径变为DN300。

根据加工厂目前生产统计和将来预测,光卤石7个盐田,钾混盐5个盐田,在目前矿石品位低和冬季采收矿浆浓度低时,光卤石回卤量6000m3/h左右,钾混盐回卤量4500m3/h左右。

4.4 改造方案
方案一:建议在改造矿浆管道的同时,用替换下来的DN450管道替换尾端DN300回卤管道,包括至1#和2#、4#和5#盐田的分支管道,使总回卤量可以达到4600m3/h(其中1#、2#和3#盐田2000m3/h,4#、5#和6#盐田2600m3/h)。

该方案投资省,改造简单,可满足钾混盐回卤量要求,唯一缺点是各盐田回卤量不均匀,满足不了光卤石6000m3/h回卤量要求;
方案二:除利用方案一改造外,在现有管道公称压力许可的条件下,更换原设计回卤泵,但由于目前运行工况与原设计管道压力等级相比富裕不大,更换泵后流量提高不多,仍满足不了光卤石回卤量要求;
方案三:光卤石系统增加一条输卤管线,管径DN500,回卤泵选择500S98,φ800,N900KW,2台,流量1600m3/h。

4.5 推荐方案
经与加工厂相关人员认真讨论,钾混盐回卤系统采用方案一,光卤石回卤原有系统采用方案一改造,再采用方案三新增一条回卤管线。

新增回卤管线沿光卤石盐田边坡敷设,回卤泵布置在光卤石母液池端部。

5 建议
要千方百计提高盐田的矿石品位,如能提高品位可以节省改造投资,节省成本费用。

注:以上方案已和加工厂有关人员讨论达成共识,请公司领导审批后出施工图实施!。

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