TCD COD一览表◎:故障排除,主电源开关切OFF-Oh后,操作MODE 2青除TCD方能恢复运转。
故障排除,操作MODE 2青除TCD或主电源开关切OFF-Oh后,方能恢复运转调查项目:1.SDCGB PC电源检查:(1)SDCGB PC之P5 LED是否点亮(点亮/正常)。
(2)SDCGB PCB之P22 LED是否点亮(点亮/正常)。
(3)确认SDCGB PC上之P5V与P22V电压是否正常。
2.SDA通信用Cage RX LED检查:(1)LED灯不亮;检查MPUGB PCBU34 IC是否插妥、Cable有无断线。
⑵LED灯微亮;接收正常。
(3)LED灯明亮;TX戯与RX线反接。
3.SDA SD(通信线断线检查:通信Cable有无断线或接触不良。
4.以上各项正常,请更换SDCGB PCB5.SDCGB PC更换后仍无法正常运转,更换MPUGB PCB调查项目:1. T CD 19也有检出时,直接以TCD 19调查,下列第2〜6项免调查。
2. TCD 19没有检出时轿顶停止开关、轿内停止开关被切掉、轿顶 PLS 是否动作确认。
3. FI0GB PCBh 之SFCCK LE 是否入力(点亮—入力、熄灭—未入力)。
4. MPUGB PC 与FIOR PCB> 间排线;MU 及FOD Connec 有无接触不良 Check 。
5. 以上各项正常,更换FIOGB PCB6. MPUGB PC 更换FIOGB PC 更新后,仍有异常发生,表示 MPUGB PCB 良,请更换MPUGB PCBSkeletonTCD故障等级 内 容HOLD19A3PSFC 做障—检出目的 PSFCI 之安全回路,因异常而未入力,电梯禁止运转,提高制御系统的信赖性。
检出条件当PSFCK 安全回路,因FLS 限速器、逃生孔等安全装置动作而未入力,则检出异 常。
UAY1轿厢工作平台Lock 装置轿内轿顶调查项目:1.F LS、GRS MHS SC是否动作确认。
2.FI0GB PCBh之PSFCK LE是否入力(点亮—入力、熄灭—未入力)。
3.MPUGB PC与FIOR PCB> 间排线;MU及FOD Connec有无接触不良Check。
4.以上各项正常,更换FIOGB PCB5.MPUGB PCBE换FIOGB PC更新后,仍有异常发生,表示MPUGB PCB良,更换MPUGB PCBSkeleton UAY1轿厢工作平台Lock装置轿顶轿内TCD 故障等级内容HOLD 20 A1 双重入力BUFFE故障O 检出目的主,从Micon双重入力信号Check不一致时,检出故障,以提咼制御系统的信赖性。
从Micon 每20ms 将读取到的FIOGB 重要安全信号,利用 Dule-Port RAM (IDT 7134) 回送给主Micon ,而主Micon 将自己已读取到的FIOGB 重要安全信号,与 Dule-PortRAM 中从Micon 之FIOGB 重要安全信号,做比较判别,不一致时, 200ms 后检出故障,电梯禁止走行。
复归方式 故障排除后,操作 MODE 2青除TCD 或 FFB 切 OFF-ON 方能恢复运转。
调查项目:1. M PUGB PC 上之主,从Micon 之Watch Dog, MWDTSWD 是否正常点灯。
点灯一正常,熄灯-不正常2. MPUGB PC 与FIOR PCB> 间排线;MU 及FOD Connec 有无接触不良 Check 。
3. 主Micon 与从Micon 两者Data 一致否Check ,操作MODE 22 SE 查看主Micon ($CA00 〜$CA0E)从Micon ($CD20〜$CD2E 顺序一对一比较女口: Address CA00与CD2(的 Data 应一致(各Address 代号,参照主 Micon Device 一览表) 探 $CA0(〜$CA0E $CD2(〜$CD2皆操作 MODE 22 观察。
4. 以上各项正常,更换FIOGB PCB5. MPUGB PCBE 换FIOGB PC 更新后,仍有异常发生,表示 MPUGB PCB 良,更换MPUGB PCBSkeleto n主 MiconTCD 故障等级 内 容HOLD21A1过电流检出(IPM FAULT)O检出条件ZXBCTTM=ZXBCTTS1. M PUGB PC 与BDC PC 之间排线;MU 及BCE Connect 有无接触不良 Check 。
2. MPUGB PCH 作电压 Check ; +5V,+15V,-15V 是否正常。
3.IGBT 正常时之检查方式,请依下表。
(1)注意IGBT 之输入阻抗极高,GE 间若是Open 犬态易受人体静电破坏,取放应注意。
⑵IGBT 若已损坏,则其相对应之Rg 及驱动IC(EXB841)损坏比率为90% ,应同时更换。
⑶在送电,电梯未走行前量测 BDC 板之BC BCJ BCK BCL 之G1、E1或G2 E2之 间电压,约为4V 〜5V (量测时量测点千万不可短路),若量测点电压没有问题,必需更 换BDC 板或其上之驱动IC(EXB841)。
1.M PUGB PC与BDC PCB> 间排线;MU(及BCE Connect有无接触不良Check。
2.回生动作确认:当回生动作发生时(50%以下之轻车向上,或是50%以上之重车向下),应能听到由回生电阻所发生之「恰恰」声。
3.回生电阻回路的断线Check。
4.工作电压CheckBDC PC内回生用IGBT动作电压设定值,是否正确Check,设定值;380V系统DC10.2V、220V系统DC5.7V,调整OVB电阻。
※电表测试点:TESTOB Connec之1 Pin与5 Pin之间(1Pin为正,5 Pin为负)。
※测量时先将调速机SW OF防止电梯运转后,再送电测试5.IGBT测试;(IGBT正常时,回生电阻与IPM间配线暂折除之)(1)注意IGBT之输入阻抗极高,GE间若是Ope状态易受人体静电破坏,取放应注意。
⑵IGBT若已损坏,则其相对应之Rg及驱动IC(EXB841)损坏比率为90% ,应同时更换6.BDC PCB之外观查看,原因不明时,更换BDC PCB调查项目:1.故障Monitor内容读出:故障发生状况的分析,故障发生原因调查。
调查项目:1.P15V、N15V有关之Connect、MIC闭锁状态Check。
2.P15V丧失会导致Rotary encoder无法动作、HC失效、过电流保护失效、断电保护失效, 起动电梯,可能导致组件烧毁。
AVR F-MPU调查项目:1.M PUGB PC与BDC PC之间排线;MU及BCE Connec有无接触不良或脱落Check。
2.电源电压之Check:⑴ 三相R,S,T之相与相间(R,S),(R,T),(S,T) 电压---上永为AC 380V,台永为AC 220V或380乂(2)PN俞出电压(5600uf主电容器之正负二端)上永为DC 532V+15之间。
台永为DC 308V或532V+15^间。
3.回生IPM测试;(IGBT正常时,回生电阻与IPM间配线暂折除之)(1)注意IPM(IGBT)之输入阻抗极高,GE间若是Open犬态易受人体静电破坏,取放应注意⑵IGBT若已损坏,则其相对应之Rg及驱动IC(EXB841)损坏比率为90% ,应同时更换<4.以上各项正常,更换BDC PCB调查项目:1.C ar Door Switch 、Hatchi Door Switch 的状态Check:(1)Car Door Switch 接点有无卡住现象、配线有无短路确认。
⑵ 各Hatchi Door Switch的TIP有无碳化短路、配线有无短路确认。
(包括短暂异常)2.CDRCK入力Buffer、HCDR Relay勺LED Check(1)门关到底时,CDRC K HCDR LE亮。
(2)门开之后,CDRCK HCCDR LE灭。
3.入力Buffer有无OF故障Check:平层门开,闭时,MXCDRCK ($CA05) Da值观测(81门关妥、00门开着)。
、ZXOLS OFF时200ms后ON主Micon5.门机OLS言号Check:于轿门开底位置,FB-DMC PC上的OLS LED?(门开底,门机才可送出OLS言号)6.以上各项正常,更换FIOGB PCB调查项目:1.有无人为误操作确认。
2.轿顶之升、降按钮有无卡住,配线有无短路确认。
3.X0NU或XON入力Buffer是否ON故障确认。
XONU ($C50E) XOND($C50F) Data值观测。
探XONU ($C50E) XOND($C50F皆操作MODE 22 观察。
1.回授运转方向与速度指令方向相反,且回授速度超过8 m/min以上,持续150 ms检出条件后,检出异常。
2.回授运转方向与速度指令方向相反,持续5秒时检出异常。
(①A,①B接反,而低速运行速度未超过8米时,仍可检出TCD37)复归方式故障排除后,操作MODE 2青除TCD或FFB切OFF-ON方能恢复运转。
调查项目:1.试车现场有逆转检出的Check:(1)感应Motor;依M/0吊挂方式,确定为书A、书B配线对调或U,W二相配线对调。
(2)PM Motor ;对照下图之RE及马达配线方式(若马达配线需对调时,限定U,V对调)2.保养中现场有逆转检出的Check:(1)观测Sheave上的钢索;确认起动补偿时,轿厢有无严重反转现象,及运转方向是否正确⑵ 主回路IGBT、BDC有无异常Check,有损坏时更换。
⑶ 第(1),(2)项正常时,更换MPUGB PCB3.如发现MPUGB PCB换无效时,更换Rotary encoder。
TCD 故障等级内容HOLD38 A2 DSP当机检出—检出目的Noise干扰等原因,导致DSP(TMS320F24(当机,经由从Micon判断,故障检出,电梯禁止运转。
MPU端子台pin1pin1P5/B/Z/U/V/WMPU端子台ENCODE?控制櫃馬達輸入電源端子台/AB黑綠藍黑棕灰黑灰黑綠黃黑黃S棕白黑白ENCODER0控制櫃馬達輸入電源端U当电梯走行指令下达后,Rotary encoder 因旋转而产生Pulse ,而Pulse 之数目代表 着走行之距离及速度,当 Rotary encoder 损坏而无法产生Pulse 时,则检知故障。
起动中检出;走行指令 ON 1.5秒后Rotary encoder 之输出Pulse 数,为零检出。
检出条件 走行中检出;走行2秒以上,下达超过15米的速度指令后,Rotary encoder 的Pulse 入力仍为零。