高铬铸铁耐磨衬板的热处理工艺改进
我公司生产的2号和6号衬板是一种高铬合金铸铁,因其耐热耐磨性能好,广泛用于各大钢铁公司的高炉设备。
但由于其脆性大,无论在铸造还是在热处理过程中、极易断裂。
据我们过去统计,在热处理时,尺寸约在1000毫米×500毫米×25毫米以下的中小型衬板废品率一般在10~15%,尺寸在此以上的大衬板最高时甚至达到50%左右。
由于规格繁多,几何形状多样,生产难度较大,每年的平均废品率一般都在16%左右。
走访过一些单位,大家都认为衬板开裂的原因很多,与其铸造内在质量、外观质量、尺寸大小、几何形状、化学成分等多种因素有关。
但我们认为主要是热处理加热和冷却条件。
这种衬板在加热和冷却过程中体积变化特别突出。
加热时其体积增大,而冷却时体积缩小。
对同一块衬板来说,加热速度过快,体积增大速度上下不一,造成较大应力,导致开裂。
衬板在砂箱中摆放过挤,受热后体积增大受到限制,也会迫使它以开裂方式释放体积变化受阻产生的应力。
开裂最多是在出炉后,衬板在砂箱中以空气风冷时,边缘冷却快,体积大幅度收缩,而中部不易冷却,其红热部分收缩量滞后,中部阻止外部收缩,这时中部承受边缘施加的压应力,而边缘收缩受阻承受很大的拉应力,而衬板的韧性又较低,当拉应力达到一定极限后,外部边缘以开裂形式来释放应力。
这时如注意观察会发现,裂纹通常起源于衬板冷得最快的长边中段某处,因为这里的应力聚集最大,开口裂得较宽,裂口端部可达3~4毫米,当中部随时间延长逐渐降温收缩后,边缘与中部的收缩量接近一致,裂口便闭合在一起,然而,很长的裂纹已经产生,甚至断开。
所以我们认为冷却和加热过程中,在同一块衬板上的温度一致性,是保证衬板不裂的决定性因素。
裂因明确后,在加热过程中,我们采取逐步升温、均温的方法,这与老方法基本相同,目的使同一块衬板均匀受热,各部分膨胀系数基本一样,但必须注意要将大衬板摆放在宽松的工装或砂箱内,让其可以有足够的空间膨胀。
这样通常可以保证衬板在炉中不裂。
衬板出炉时是最关键的步骤。
冷却速度的快慢决定着硬度的高低,而同一块衬板上如何均温冷却,决定着裂与不裂。
为此,我们做了大量的工作,用风吹、向中部喷水雾,但都不具备良好的可操作性,尤其是喷水雾,尽管可以使硬度提高、开裂率下降,但对操作者的要求太严,不能有任何粗心大意,在生产实际中很难实施,只能停留在实验中。
最后,我们采取分批单件散开,即在台车炉加热衬板出炉时,迅速将其中的一砂箱吊离炉底板,并立刻一块一块散开空冷。
为防止台车上的衬板出炉后,边缘与其中部随时间延长造成较大温差,一定要及时将台车开进炉内均温,均温时不送电、炉门可以不全关。
目的是防止衬板边沿变暗或使已稍变暗的边沿回温,以保证其均温效果。
第一批散开后,再出第二批砂箱,如此直到全炉衬板出完。
最后一批出炉的衬板,温度一般控制在仪表显示760℃以上,其硬度值不受影响。
这样便解决了衬板均温快速冷却的问题。
这一方法效果非常明显,不仅不易出现开裂,而且衬板中部与边缘基本同时冷却,冷却过程中各处的体积收缩速度趋于一致,产生的热应力也很小。
更大的优点是衬板硬度各处一致,避免了在砂箱中冷却时,衬板的硬度边缘只能勉强合格、中部则往往严重偏低的问题。
由于散开后冷却速度加快,其硬度值也得以显著提高,2号衬板一般达到58~64HRC, 6号衬板达到54~60HRC,均达到技术要求。
特别要提的是我们通过科学分析、实验验证后认为:均温冷却过程中残留应力很小,传统的低温回火又对这种高铬铸铁的机械性能几乎不产生作用,所以在新工艺方法中,将通常认为“必不可少的回火工艺”省去。
这样在衬板热处理质量不受影响的同时,还使工艺周期大大
缩短,生产效率得到提高。
附1:高铬铸铁衬板热处理新工艺
采用(2×5m²)650kw台车式电阻炉加热衬板:200℃以下装炉,阶梯升温,200℃保温1小时;350℃保温1.5小时;500℃保温1小时;650℃保温1.5小时;960℃保温2~2.5小时;停炉;分批
出炉空冷,迅速全部散开。
注释:
1、硬度值与960℃保温时间有关,不宜过短。
2、季节对本工艺有一定的影响。
出炉时,气温越低,散开衬板的速度应当越快。
冬季出炉前,可先停电降温至900~920℃左右,然后出炉,这样可以让衬板在炉内有个缓慢适应降温的过程,并减轻炉内温度与环境温度差别过大的影响,减少因散开不够及时造成的开裂。
3、以上工艺的改进,关键在出炉方式,尤其对较宽大的衬板,单件散开速度必须快,否则中部
冷却滞后于边沿,极易开裂。
附2:新、老工艺生产的废品率统计分析对比
表1 2003年耐磨高铬铸铁衬板废品率统计分析
Table 1 Statistics & analysis on the rate of waste product for wear-resistance &
High-chromium Iron Cast Liner Plate in 2003
月份热处理工艺
产量
(吨)
废品量
(吨)废品率
(%)
废品主要原
因分析
备注
1 老工艺:将衬板阶梯升温至960℃х2h出炉,在砂箱或工装架上空冷或风冷约1小时后,280~300℃回火5小时。
57.540 8.200 14.25 空冷过程中,
同一块衬板上冷热
不均。
中部冷却慢,
导致硬度偏低,边沿
冷却相对快,导致开
裂。
低温回火对防裂
和硬度无明显影响。
对老
工艺进行
观察分析
阶段,找出
了开裂产
生的原因。
2 91.700 9.260 10.10
3 76.380 13.480 17.65
4 老工艺:960℃
出炉后,空冷的同时对砂箱中部红热部分采取喷水雾促使均匀降温。
97.910 8.690 8.88
喷水雾可以
提高硬度,控制得
好、开裂率能够下
降,但操作要求严、
不宜掌握,难以实
施。
试验
喷水雾阶
段。
5
114.53
4
5.466 4.77
较好
地控制喷
雾,能够达
到废品率
≤5%的目
标。
6 本月中旬试行
散开空冷新工艺。
82.433 3.829 4.64
仍以喷水雾
措施为主。
7 7月起正式执行新工艺,与老工艺相比,新工艺适当缩短了升温加热总时间,960℃出炉后,衬板全部散开空冷,82.660 0.406 0.49 严格按新工
艺执行后,废品率明
显降低,可以非常有
把握地控制在公司
要求的5%以下。
但
10月内,由于天气
新工
艺带来的
效果,令人
十分满意。
8 82.433 0.807 0.98
9 55.203 0.451 0.82
1 0 69.33
2 3.364 4.85
工装
吊具不配
使同一块衬板能够快速均匀降温,保证
了硬度值稳定提高,由于大大减轻了冷热不均产生的热应力,故而省去了回火工艺,且产品质量和生产效率同时大幅度提高。
变冷、重视不够,加之大衬板(每块300kg 以上)较多、
工装吊具不配套、散开不够及时等原因,曾出现一炉开裂6块大衬板的现象。
重视后,11月内,改变大衬板工装吊具,并适当降温后出炉,废品率得以控制。
套、散开不够及时。
11
59.612
0.847
1.42
恢复
到满意状
态。
12
68.167
0.358
0.53
7~12月执行新工艺的产量、质量统计结果。
417.40
7
6.233
1.49
结论:执行新工艺半年,
总废品率为1.49% 。
远低于公司要求的5%指标。
从2003年全年生产情况看,自7月份开始采用新工艺后,废品率大幅度降低。
通过近几年的生产实践,截止目前,尚未发现省去回火工艺对质量有任何影响,广大用户对我公司的产品使用寿命非常满意。
实践证明:使用本工艺进行衬板热处理,硬度质量可达100%合格、开裂废品率可以非常
有把握地控制在1. 5%以下,从而解决了衬板热处理开裂量大的难题。