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样品异常处理分析报告

1.后续生产时挂钩脚增加倒脚,避免毛刺与批锋磨损塑胶轨道,塑胶 可以有效的固定挂钩;
此处增加倒角
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四、改善对策
2. 1.修改SOP把此不良纳入重点管控 2.制作不良品图片警惕牌,挂装挂钩工站 3.生产班组长早会宣导,加强作业员品质意识 4.后续生产时,不能用新手装挂钩,全部用熟手作业
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THE END
1. 2PCS产品内无挂钩,装挂钩轨道处塑胶有明显刮伤现像,见附 图:
塑胶无刮伤 此处塑胶有明 显挂钩刮伤
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二、不良品验证
经解剖不良品确认发现:
2. 2PCS产品内有挂钩,但挂钩不在轨道内,无法锁卡 如附图:
挂钩不在轨道内
挂钩在轨道内
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二、不良品验证
经解剖图片及现场确认:
1.此产品在我司生产时有百分百的PUSH测试,无挂钩或挂钩不在 轨道内,无法锁卡,测试时完全可以检测出来;
B-181220-1535RA31A 分析报告
核准: 田明
审核: 何海浪
制作:曾令胜
日期:2012-9-17
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一、问题描述
客户反映:
1. 產品內部之挂钩未組裝到位 2. 從產品外側無法觀測到有挂钩 3. 可以觀察到挂钩,但其頭部在產品內所處位置似不正
確,导致無法有效鎖卡
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二、不良品验证
经解剖不良品确认发现:
1.此不良应是装挂钩工站挂钩装返所导致,【挂钩两边尺寸不一致 一边长一边短】要求长端在上,短端在下 见附图:
挂钩两边尺寸不一致
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三、不良原因分析
2.挂钩与塑胶接触面没有倒角,有毛刺、批锋,在反复锁卡时磨损 塑胶轨道,导致塑胶不能定位挂钩,
挂钩此处没有倒角,
挂钩在复锁卡时毛刺磨损2边塑胶
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四、改善对策
2.解剖不良品发现 :a 挂钩不在轨道内,b 无挂钩不良实物装挂钩 轨道处塑胶有明显刮伤现像,见附图:
挂钩轨道处塑胶刮 伤
百分百的PUSH测试
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二、不良品验证
3.综合上述不良分析,完全可以排除漏挂钩之嫌疑,应是在受
外力影响下,挂钩移位或者直接跳出产品轨道,导致無法有效 鎖卡
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三、不良原因分析
经至生产现场模拟分析确认:
Thank you!
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