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转炉煤气高效回收和利用

转炉煤气的高效回收和利用
冉松李红文
摘要:本文介绍了水钢通过逐步改造,不断的提高转炉煤气回收量,充分利用二次能源,减少污染,改善环境,实现转炉煤气的高效回收和利用
关键词:转炉煤气技术改造回收利用技能培训
一、前言
转炉煤气作为炼钢生产过程中的副产品,是钢铁企业的重要二次能源,转炉煤气回收占转炉工序能源回收总量的80%以上,是实现负能炼钢和降低工序能耗的关键环节。

水钢很重视转炉煤气吨钢回收率,转炉煤气的高效回收和合理利用,不仅能降低炼钢工序能耗,缩减生产成本,为实现大气零污染奠定了基础,而且能极大的降低废气排放量,使企业中较为严重的大气污染得到有效控制,周边环境得到改善,实现清洁生产。

水钢有两座炼钢,6座转炉,年生产能力超过500万吨,转炉冶炼过程中,碳氧反应产生含有大量CO的烟气,如果直接排放,对能源造成浪费及对大气环境有极大污染。

提高转炉煤气回收率,满足煤气系统供需平衡,减少排放,水钢一直不断的探索和实践,水钢的目标是吨钢回收率130 m3。

通过努力,找出了影响转炉煤气回收率的原因,在于回收系统本身以及与煤气输送、加压系统等不匹配和煤气用户的开发滞后等。

水钢通过努力,采取了一系列的技术改造和优化措施,提高转炉煤气回收量和使用量,取得了良好的效果。

二、实施技术改造和优化措施
(一)、技术改造
1、两座气柜间新增一根联络管
两座气柜之间原采用一根DN800管道连接,两气柜间管道总厂为1.5km,大概有200m为DN700管道。

气工艺图如下:
随着用户用量的增加和煤气管道的长时间运行,煤气管道在输送能力上出现许多问题,表现在:用户煤气需求量加大,二炼钢的转炉煤气全部收回后,任然不能满足用户的需求,需要3万m3煤气柜进行补给,但是由于管道输送能力影响,3万m3气柜的转炉煤气不能全部输送到8万m3煤气,并且出现放散。

造成煤气回收量低,又影响了用户的正常生产,为实现安全、高效生产,减少转炉煤气放散对环境的污染,提高转炉煤气回收量。

动力厂利用技改大修,在两座气柜间新增加一根DN600管道。

工艺如下:
新增管道投入使用后:3万m3煤气柜开双机运行,出口压力设置为5kPa时,加压机电流可以达到80A运行,新管道没有投入使用时:3万m3煤气柜开双机运行,出口压力设置为9kPa时,加压机电流最高只能达到50A运行。

通过上面的数据,可以明显看出,新管道投用后,3万m3煤气柜为8万m3煤气柜补给转炉煤气得到了明显的提高。

从根本上解决了8万m3煤气不足,3万m3气柜在满负荷下运行,还出现放散的现象。

(二)、优化措施
1、煤气回收条件改变
煤气回收条件主要是CO和O2含量,回收时,可以自动和手动回收,手动回收可以不受条件允许,自动回收,必须要满足条件后,才能回收。

进一步提高回收的精度,要求在回收上设置为自动,为煤气回收延长了回收时间和回收的安全性。

2、炼钢均衡生产,减少柜满放散
转炉煤气回收是间歇性,但与煤气使用的连续性是转炉煤气系统供需的主要
矛盾。

二炼钢3座转炉回收时间出现偏长时,极易造成用户待煤气生产。

有时还会出现两座转炉同时回收,用户用量不均衡时,造成柜满放散。

所以要求炼钢和轧钢进行热装热送,确保煤气系统稳定运行。

3、加强信息沟通,保障系统最佳运行
转炉煤气回收是一种间歇式作业方式,而且,转炉冶炼受品种钢和回炉钢等影响,生产节奏变化大,使煤气回收和使用系统处于无规律变化状态,不提前及时沟通,采取应对措施,会造成柜满拒收或者是用户待煤气生产。

因此炼钢生产出现检修时,提前通知煤气柜,及时调整煤气输送量,做到合理地调整幅度和节奏,实现转炉煤气的最佳利用和系统最佳运行。

4、优化操作制度,提高回收量
调整转炉煤气柜和加压机运行情况,在安全条件运行的情况下,8万m3煤气柜没有得到炼钢3座转炉异常情况下,柜容达到4万m3时,同时3万m3气柜进行对8万m3气柜补给,当8万m3气柜达到3万m3时,运行双机进行补给。

降低了用户短时间出现待煤气现象。

三、实施效果
通过以上改造及措施落实,转炉煤气吨钢回收量增加了20m3。

四、结束语
通过水钢对吨钢回收率的重视和逐步的改造,吨钢回收率将会达到130 m3,实现转炉煤气的高效回收和利用,现在水钢正在进行8万m3煤气柜加压机进行扩容改造,必将水钢的转炉煤气回收和利用有新的突破。

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