智能变电站案例分析
主接线方式 110kV并列运行,10kV分列运行。#1、#2主变 接102线路运行,101开关处冷备用,100开关 运行,10kV侧601、602开关运行,母分600开 关热备用,#1、#2主变110kV侧中性点均不投。
101 100
102
#1变
#2变 602 600
601
保护配置 101、102间隔各配置两套合并单元和智能终 端一体装置,100开关配置两套合并单元和智 能终端一体装置。 #1、#2主变各配置两套电量保护,主变低压 侧各配置两套合并单元和智能终端一体装置。 110kV、10kV配置备自投。
案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出
事故分析 报文分析判断:#1主变第Ⅰ套差动保护是在 101开关合上后动作跳闸,#1主变第Ⅱ套保护 在此过程没有保护动作报文,有三种可能性: ①#1主变差动保护范围内发生故障,第Ⅰ套 差动保护正确动作跳闸,第Ⅱ套差动保护拒 动; ②#1主变没有故障,第Ⅰ套差动保护存在故 障误动作; ③第Ⅰ套差动保护投切错误导致主变差动保 护误动作。 结合当天的工作,在处理101间隔合智单元时 将第Ⅰ套电量保护101间隔SV投入压板退出, 判断可能是由于101间隔SV投入压板漏投导致 差动保护误动作,故第③种可能性最大。
二、GOOSE断链
GOOSE组网:
保 护 监控后台
MMS网
直采直跳GOOSE网:
保 护
测控
GOOSE交换机
合并单元
智能终端
电缆
一次设备
智能终端
案例2:闽清261线路保护直跳GOOSE断链, 闽清261线路发生区内故障。
现象:综自后台有GOOSE断链报文, GOOSE断链表相 应灯亮,保护装置“GOOSE”告警灯亮。
7
8 9 10 11 12 13 14
14:15:00.026
14:15:00.027 14:15:00.027 14:15:00.027 14:15:00.031 14:15:00.032 14:15:00.033 14:15:00.034
601开关分位--合
101开关合位--分 100开关合位--分 601开关合位--分 400VⅠ段交流母线欠压 400V交流系统故障总告警 #1 UPS交流输入异常 110kVⅠ段母线电压越下限
101 100
102
#1变
#2变 602 600
601
案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出
序号 1 2 3 4 5 6 告警时间 14:15:00.000 14:15:00.000 14:15:00.005 14:15:00.005 14:15:00.026 14:15:00.026 101开关分位--分 101合位--合 #1主变保护(Ⅰ)套事故总信号动作 #1主变保护(Ⅰ)套比率差动动作 101开关分位--合 101开关分位--合 告警信息 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14:15:00.543 14:15:03.020 14:15:03.020 14:15:03.021 14:15:03.022 14:15:03.042 14:15:03.043 14:15:03.064 14:15:03.065 14:15:03.066 14:15:03.067 14:15:03.068 14:15:09.068 #2电容器929开关合位--分 10kV备自投事故信号总动作 10kV备自投事故信号总动作 10kV备自投跳601开关 10kV备自投合600开关 10kV母分600开关合位--合 10kV母分600开关分位--分 400VⅠ段交流母线欠压复归 400V交流系统故障总告警复归 #1 UPS交流输入异常复归 10kVⅠ段母线电压越下限复归 10kVⅡ段母线电压越下限复归 #1主变iPACS5941D(Ⅰ)套比率差动动 作复归
智能变电站典型案例分析
一、误投检修压板
检修压板在智能变电站和常规综自站的区别
常规变电站检修压板的 作用:为了防止在保护装 置试验时有关报告向监控 系统发送相关信息,干扰 调度系统的正常运行,在 装置检修时将检修压板投 入。 误投检修压板,只会导 作。
案例2:闽清261线路直跳GOOSE断链,闽清 261线路发生区内故障。
若此时,闽清261线路发生区内故障。那么保护的动作 行为会是如何了? 分析:闽清261线路直跳GOOSE断链意味着闽清261保 护装置与智能终端的通讯中断。闽清261线路故障,线 路保护动作,但由于直跳GOOSE断链,无法通讯,智能 终端接收不到保护动作信息,不能动作跳开开关。 母差保护通过GOOSE组网接收到线路保护动作启 动失灵的信息,且失灵电流达到动作值,失灵保护通 过直跳口跟跳261开关,失灵保护返回。若失灵无跟 跳功能,将会使得失灵出口切除对应母线上的开关, 造成严重的影响。
智能变电站,检修压板 投入时远方不可投退压板、 不可修改定值、不可切换 定值区。且装置上送带有 Test的品质位报文,是的保 护闭锁拒动或者开关拒动 等。 在IED装置下装程序, 检修工作时,需要投入该 压板。
案例1:建新264线路智能终端检修压板投入, 建新264线路发生区内故障。
现象:智能终端检修压板投入,则智能操作箱上“检 修”灯亮,综自后台也有相应线路智能终端检修压板投入 的报文。
101 100
102
#1变
#2变 602 600
601
案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出
案例要点分析 在智能变电站中,保护装置中的间隔SV投入软 压板非常关键,相当于间隔接入保护的“总开 关”,当这块软压板投入时,相当于“总开关” 是运行的,保护装置接收该间隔的SV采集量, 并纳入计算;当这块软压板退出时,相当于 “总开关”是退出的,保护装置不接收该间隔 的SV采集量,不纳入计算。因此,在间隔运行 时,保护装置中的该软压板必须在运行。本案 例中,工作时把#1主变第Ⅰ套差动保护101间 隔SV投入软压板退出,避免消缺工作影响主变 保护的正常运行,但是在工作结束后忘记将该 软压板投入,在101开关转运行后,101开关流 过负荷电流,但是主变差动保护不计算101开 关的电流,使差动保护出现差流,而差动保护 动作不经电压闭锁,差流达到动作值即出口跳 闸,造成差动保护误动作。
案例1:建新264线路智能终端检修压板投入, 建新264线路发生区内故障。
若此时,建新264线路发生区内故障。那么保护的动作 行为会是如何了?
建新264线路发生区内故障,建新264线路保护正确动作, 由于智能终端与保护的检修不一致造成264开关无法跳开, 母差保护通过GOOSE组网接收到线路保护动作启动失灵的 信息,且失灵电流达到动作值,失灵保护动作,跳开该段 母线上其它开关。
总结一:
智能终端检修压板投入,则智能终端上传的所有信息均 带Test的品质位。那么线路故障,保护装置发送动作信息给 智能终端,智能终端虽然接收到保护动作信息,但不做处
理。相当于传统变电站的开关拒动。
思考:
1、若保护装置置检修时,又有什么影响?
2、若合并单元置检修时,又有什么影响? 3、若110kV变电站主变某侧支路智能终端误投检修,有 何 影响?
101 100
102
#1变
601
案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出
事故描述 某日,101间隔合智单元(Ⅰ)套因处理缺陷 要求101开关转冷备用,合智单元(Ⅰ)套置 检修。为了不影响主变的正常运行,调度安 排#1主变转至102线路运行,运维人员根据二 次安措票要求将#1主变第Ⅰ套电量保护中101 间隔SV投入软压板退出。14:00,缺陷处理完 毕,运维人员根据调度指令逐步恢复送电, 当操作至101开关转合环运行时,#1主变第Ⅰ 套差动保护动作跳闸。
34 35
阅读报文后,可以得出事故经过:在合上101 开关后,#1主变第Ⅰ套差动保护动作跳开两侧 开关后,110kVⅠ母和#1主变失压,10kVⅠ母 线失压,400V交流Ⅰ段母线失压,#1、#2电容 器欠压动作跳闸。3000ms后10kV备自投动作, 合上600开关,10kVⅠ、Ⅱ电压恢复正常, 400V交流Ⅰ段母线欠压动作复归,#1UPS充电 机输入异常复归。
总结二:
GOOSE链路,有区分组网与直连。在出现链路断链异常 时,应注意区别分析。直连口相对较重要些,发生故障时 第一时刻造成影响;而组网口,一般在n-1的情况下,产生
影响。
思考:
GOOSE信息量,哪些走组网口,哪些走直连口?
三、SV投入软压板
电流 电压 采样值
案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出
101 100
102
#1变
#2变 602 600
601
思考?
某站接线方式如图所示。主变保护采用双套 配置方式。 运行方式:进线101、102开关运行,主变低 压侧601、602开关运行,其余热备用 问题一: #2变 602 600 问题二: 在100间隔第一套合并单元发生异常故障时, 如何处理? 在601间隔第一套合并单元发生异常故障时, 如何处理?
101 100
102
#1变
#2变 602 600
601
案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出
事故处理参考步骤 (1)立即查看#2主变负荷,若有重载或过载 应立即汇报调度; (2)查看监控主机上#1主变第Ⅰ套差动保护 101间隔SV投入软压板,发现该软压板在退出 状态,立即将该软压板投入; (3)查看#1主变差动范围内一次设备情况, 未发现异常; (4)向调度汇报:事故原因是由于#1主变第 Ⅰ套差动保护101间隔SV投入软压板未投入造 成#1主变第Ⅰ套差动保护误动作,现已将该 软压板投入,#1主变差动范围内检查未发现 异常,申请#1主变送电,依据调度指令将#1 主变由热备用转接101线路运行; (5)依据调度指令,在#1主变恢复送电后, 将10kVⅠ段母线转由#1主变供电,恢复10kV 母线正常分列运行方式。