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锅炉高温过热器爆管原因分析及防范措施
薯专锅炉起动过程中积水或汽水混合物的阻力较大,与1
..;个U型回路的受热面管屏比较,前者约为后者的3
耍×倍。水塞不能自行排除锅炉起动过程中过热器进出口
‘、九联箱内的压力差,会造成过热器管束内介质停滞。使过
热器管瞬间超温。 综合以上分析,认为高温过热器爆管原因为: (1)水塞引起高温过热器管局部过热,造成短期超
锅炉高温过热器爆管原因分析及防范措施
高慧
阳城发电有限责任公司,山西阳城048102
[摘
要] 针对某电厂4起高温过热器爆管事故,通过宏观分析、化学成分分析、机械性能和金相
试验及计算,表明4起爆管均由短期超温引起。对此,采取了优化锅炉放水的压力和温
度、加强锅炉过热器水压试验后机组起动的燃烧控制等措施,以避免过热器U形管内
(2)优化锅炉放水的压力和温度,尽可能避免锅炉 强制冷却。降低过热器U形管内积水高度。
(3)加强锅炉过热器水压试验后机组起动的燃烧 控制,减少水塞带来的危害。
(4)合理控制减温水的投运时间。控制减温水调节 阀的故障率,保证可靠运行。
(5)锅炉起动时控制升温升压速度.在压力、温度 较低时将可能存在的积水烘干。
力技术,2001(4):55—58. [3]西安热工研究院有限公司.阳城国际发电有限责任公司4
得厂(口)值,再代入式(1),得到爆管时过热器管壁温度
丁接近1 064 K(791℃),即爆管部位在机组起动过程
中(主蒸汽温度开始大于400℃至爆管的时间段内)平
均金属壁温接近791℃。由于是估计,且管子累计运
… 行时间较短,因此不考虑起动前管的寿命损耗。
莓
比较T22管和T91管的高温屈服强度曲线可以
采取以上措施后,高温过热器爆管现象得到明显 控制。
(下转第96页)
万方数据
86
(3)SCR烟气脱硝系统的控制要从满足设计脱硝 效率和脱硝系统的安全、稳定运行2个方面综合考虑, 催化剂是整个SCR脱硝系统的核心,运行控制必须维 护催化剂长期有效,避免高温烧结、磨损和固体颗粒沉 积堵塞、结垢积灰等现象的出现。另外,要控制合理的 喷氨量,以保证脱硝率、Nq排放浓度满足设计要求, 避免造成氨浪费和二次污染。
Abstract:Directing against four failures of tube—burst on high temperature superheater in one power plant of Yangcheng County,through macroscopic analysis,chemical composition analysis,mechanical behavior and metanographic test,and calculation,it is believed that the four failures of tube—burst all are resulted from short—time overtemperature.For this,preventive measures,such as optimizing the pressure and temperature of blow off water from the boiler,strengthening combustion control during start—up of units after hydraulic test of the boiler and superheater,avoiding short—time overtempera— ture resulted from water plug in u—shaped tube of the superheater。have been put forward.After reali— zation of said measures。the tube—burst phenomena of high—temperature superheater have been effec— tively controlled. Key words:power plant;boiler;high—temperature superheater;tube—burst;short—time overtempera— ture;water plug
=;========:====================:===
作者简介:高慧(1973一),男,山西晋城人.工程师,主要从事电厂检修技术管理工作。
E—mail:
gaohui@yangchengpower.corn
万方据
84
座节流孔板及U型弯管底部检查:未发现异物堵塞和 异常情况。
圉l 4号炉高温过热器爆管爆口形貌
2 试验分析
(1)宏观检查发现,爆破管沿纵向开裂爆破,爆口 呈喇叭状,边缘为薄刀刃状,最薄处壁厚不足1 trim;爆 口为韧性撕裂破断,管径胀粗量高达25%,具有典型 的短时过热开裂特征。其它管段有一定程度的减薄, 胀粗不明显,壁厚均符合相关标准的技术要求。
(2)化学成分分析结果如表1所示。爆破管段的 Mn、V和5号管段的Mo、V元素含量均低于ASME SA一213 T91的要求,但均没有超出GB/T 222—2006 中“钢的残品化学成分允许偏差”的要求。
环境保护,2007,23(3):24—27
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f上接第86页) [参 考 文献]
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表l 高温过热器管化学分析结果
wt%
(3)对爆破管样进行拉伸试验,结果见表2。其它 5个管段向火面和背火面的常温和高温(525℃)屈服 强度、抗拉强度和延伸率均符合ASME SA一213规定 的技术要求。
表2高温过热器管拉伸试验结果
管段编号试样位向 温度/℃悬怒嚣怒延豫A
20%;525℃,R。n.2≥288 MPa 2.ASME SA一213 T22:室温.R。≥415 MPa,R以2≥205 30%;525℃,RⅢ.2≥167 MPa
为30;r为爆管前运行时间(主蒸汽温度开始大于400
℃至爆管的时间段),r=8.3 h;口为管子实际应力,
MPa;夕为管子实际工作压力,户=10 MPa;D。为管子 实测外径值。D,=57.29 mm;S为管子实测壁厚值,S
=5.70 mm。
由式(2)计算得到管子的实际应力值为45.25
MPa,然后根据T/P 91钢的L—M参数曲线外延查
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发电技术论坛
第 38 卷
第 热力发电.二O
11 期
o九
1高温过热器爆管概况
’
某电厂6×350 MW机组锅炉为亚I临界、一次年
间再热、双拱型单炉膛W型火焰、平衡通风、固态排 渣、露天布置、自然循环汽包型燃煤炉,其末级高温过 热器材质为T91和T22。
自2006年10月至2008年3月。该电厂发生了4 起高温过热器爆管事故,且均发生在机组起动并网10 h内,其形貌特征相似(图1)。爆管前未对高温过热 器、屏式过热器等进行过大的检修。经观察。爆口附近 有胀粗,远离爆口处胀粗不明显。同屏其它管未见胀 粗。停炉后用内窥镜对高温过热器入口联箱内部、管
T91爆管远离爆口处的金相组织为索氏体。位向 不明显。爆口处组织为铁素体+碳化物。爆口尖端组 织中存在明显拉长的蠕变孔洞。晶粒沿爆破方向被拉 长。T22管的金相组织为铁素体+贝氏体,按《电站用 2.25Cr一1Mo钢球化评级标准》评级,球化级别为1~ 2级,组织正常。管内外壁有少量脱碳,并夹有杂物。
CAUSE ANALYSIS AND PREVENTIVE MEASURES FOR TUBE—BURST oN HIGH—TEMPERATURE SUPERHEATER OF BOILERS
GAO HUi
Yangeheng Power Generation Co Ltd,Yangcheng 048102,Shanxi Province,PRC
温爆管; (2)燃烧不均造成局部过热。严重时造成爆管; (3)设计或其它原因造成蒸汽分配不均,造成短期
过热而爆管。
、3防范措施
(1)起动阶段,采取“吸”“截”“冲”“烧”“烘”等措施 减少过热器U形管内水塞现象。“吸”即用虹吸法将 积水吸出去;“截”即不让水再进去;“冲”即设法将水塞 冲通;“烧”即控制烟温将积水蒸发掉;“烘”即用余热、 热风将积水烘干。
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圈2 4号锅炉起动过程主要参数
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