套管损坏调查
套管损坏状况调查
断块油藏注水井套管损坏在各单元的分布情况表
现河庄油 田
郝家油田
王家岗油 田
分单元来看通61、河31分别为17口、11口。
腐蚀套漏呈逐年增加:
20 15 10 5 0 常压系统
方案水井 7
污水回注 12
方案水井 10
高压系统
SRB菌
2H++SO42-+4H2 H2S+4H2O
硫酸盐还原菌适宜的生存温度20-60 ℃中性介质中,温度为 37℃时,SRB生长最为活跃
站名
m3/d
800 500 1300
河111注 河135注 史100注
史南污检管周期长,带来腐蚀,表现为坑洞为主 其他污水站主要是未经深度处理的水质就地分离回注造成,硫化氢,溶解氧等均会对管柱产生 均匀刻蚀兼面积腐蚀
腐蚀的作用机理 一类为电化学反应过程阳极铁溶解导致的均匀腐蚀和局部腐蚀, 壁厚减薄和点蚀穿孔等局部腐蚀破坏 Fe-2e → Fe2+
二、注水井的生产及井筒技术状况
二、注水井技术配套及生产状况
套管损坏状况调查
套管损坏距离转注时间情况统计表
大于10a
合注井 合计 6 17%
5-10a
11 31%
小于5年
19 52%
合计
36 100%
经统计,出现套管损坏的平均时间为6.9a,52%的套管损坏井在转注后5年
以内发生套损。其中注水一年左右就发生套管损坏的就有4口井。
现河庄油田
史南油田
牛庄油田
分布面较广史南油田套损情况最为严重,总井数为19口,占低渗套损井数的53%。 产生的原因主要是高压注水所产生的
二、注水井的生产及井筒技术状况
二、注水井技术配套及生产状况
套管损坏状况调查
断块油藏
项目
井数 比例%
断块油藏套管损坏类型统计表
套漏
套破
套变
小计
43
72%
5
8%
12
10%
Fe的阳极去极化反应
另一类电化学反应过程阴极析出的氢原子,进入钢中后,导致金属构件两种不同类型的 开裂,即硫化物应力开裂和氢诱发裂纹
H+,O2的阴极去极化反应
氢鼓泡
台阶状裂纹
影响因素
硫化氢,二氧化碳,氯离子,温度,PH,流速,材料,应力集中,含氧量
CO2
温度小于60℃时,主要是均匀腐蚀;
温度高于60℃,局部腐蚀严重。
0.089 0.040 0.082 0.243
郝现污 史南污 王岗污 草西污
现河污(河50)
现河污(河68) 采油厂
1500
3500 33200 水量
0.076
0.076 /
/
0.046 /
平均腐蚀率mm/a 标准 mm/a 0.076 0.076 0.076 实测 mm/a 0.261 1.261 0.040
1-9月份五大污水处理站出口平均腐蚀速率
水量 平均腐蚀率mm/a 标准 实测
80 70 60 50 40 30 20 10 0 王岗污 现河污 郝现污 史南污 38 31 45 64
站名
m3/d 16000 5000 6000 1200
mm/a
0.076 0.076 0.076 0.076
mm/a
套损情况描述 单元 井号 河146-X38 套损位置 漏失段1593.86-1683.63 目前情况 泵压 29 油压 28 日 注 40 套损后采取措施 2007.2.13套管补贴
序 号 1
2
3 4 5
河146
河2-5
史3-5-斜14 史3-6-7 史3-10-斜12
2113.34-2134.96
二、注水井的生产及井筒技术状况
二、注水井技术配套及生产状况
套管损坏状况调查
通61断块卡封套漏井效果表
套 压 Mp a
0 0 0 0 0 0 0 0 日 注 方 228 196 156 473 97 119 1 279
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8
井号
开井时间
配套技术
泵压 MPa 12.5 12.6 10.9 12.2 11.6 11.8 12 12.8
套管损坏状况调查
低渗透油藏套管损坏类型统计表
套漏
14 39%
套破
1 3%
套变
21 58%
小计
36 100%
低渗油藏套管损坏形态与井身结构关系
井身结构 未固井井段 固井未射孔井段
套漏 5 9 14
套破 1 1
套变 10
合计 5 20
射孔井段
合计
11
21
11
36
低渗透油田高压注水井套管损坏以套管缩径变形为主, 套管损坏主要分布于井 筒中下部。
1-2
28
14
50.0
2-3
20
9
45.0
3-4 4-5 >5 小计
5 8 6 106
3 6 5 47
60.0 75.0 83.3 42.5
腐蚀井占的比例,氮化管与普通油管对比
二、注水井的生产及井筒技术状况
二、注水井技术配套及生产状况
套管损坏状况调查
断块油藏卡封套漏井效果表
项目
主导技术
应用 井数 19
平均有 效时间 354
继续有 效井 19
备注
常压卡漏 K344锚定技术
2010应用7口井
对水泥环以上浅层套损管柱优先选用倒套换套工艺技术进行修复。断块油藏注 水井套漏治理一般封隔器卡漏。平均有效期达到354天,超过500天的有7口。
套管损坏状况调查
套管损坏距离转注时间情况统计表 大于10a 5-10a 小于5年 合计
合注井
合计
18
30%
10
17%
32
53%
60
100%
经统计出现套管损坏的平均时间为9.8a,32口井的在转注后5年以内发生
套损,占总数的53%。
二、注水井的生产及井筒技术状况
油田
二、注水井技术配套及生产状况
区块 河68 河76 河31 河50等五单元 河106 小计 河82 河11 河4 小计 通61 王102 王43 王家岗边围 小计 小计 3 1 11 5 4 25 1 1 2 4 17 6 4 3 30
10 梁13 25.96-34.85米
河110-20
不足:费用较高,预计平均每口井作业劳务费45万元左右。补贴后因其内径为104mm,分
采用膨胀管补贴技术实施补套9口,成功6口,成功率67%。平均有效生产时间达到两年 以上。另外实施浅部换套技术 1口梁13-17井。 层注水难度大。其承压 50MPa,影响后期酸化增注。
油压 Mpa 12.3 12.4 10.7 4.4 11.4 11.6 12 12.6
生产 天数 336 87 44 724 673 679 141 96
备注
通61-32 通61-30 通61-94 通61-101 通61-129 通61-斜179 通61-6 通61-116
2009.5.22 2010.1.21 2010.3.26 2008.5.17 2008.7.5 2008.7.1 2009.12.21 2010.2.4
危害:
1、地面管线穿孔,造成污染
2、注水管线穿孔,影响层段合格率,无法实现有效注水 3、管柱作业中拔脱,造成后期大修,增加作业费用,严重时报废
腐蚀显示:
检管时间 <1 上作井次 39 腐蚀井次 10 所占比例% 25.6 腐蚀程度 有5口井有10cm以上裂缝,有2口井有 大洞。多在1000米以上油管处发生。 有3口井出现大孔洞,有8口井腐蚀严 重。其中河68-43全井油管腐蚀;史3斜37有4根本体腐蚀透。多在1000米以 上油管处发生。 有1口井出现大孔洞,有6口井腐蚀严 重。其中史3-10-斜12油管腐蚀断脱。 多在1000米以上油管处发生。 有2口井腐蚀严重。 有2口井有大裂缝,有2口井腐蚀严重 有1口井出现三个腐蚀洞,有4口井腐 蚀严重。 所用油管 修复氮化管 和原井氮化 管。 多为修复氮 化管和原井 氮化管。 多为修复氮 化管和原井 氮化管。 修复氮化管 和普通管 修复氮化管 和普通管 修复氮化管 和普通管
60
100%
断块油藏套管损坏形态与井身结构关系
井身结构 未固井井段 固井未射孔井段 射孔井段 合计
套漏 36 7 43
套破 4 1 5
套变 7 5 12
合计 36 18 6 60
低渗透油田高压注水井套管损坏以套管漏失变形为主, 套管损坏主要分布于井
筒中部。
二、注水井的生产及井筒技术状况
二、注水井技术配套及生产状况
k344-113、锚 k344-113、锚 k344-113、锚 K344-145GB、锚 k344SJ-113XS锚 FXZY341-114、锚 k344-113、锚 k344-113、锚
2010.5.9重新卡漏 2010.4.17套漏停
2010.5.10套漏停 2010.5.8套漏上作
腐蚀的问题
阴离子(mg/l) Cl20977.11 18978.51 18809.06 19147.96 4914.08 SO420 0 0 0 0
矿化度 (mg/l) 35392.16 31975.7 31710.5 32529.44 8867.58
O2 O2 O2
pH值 7.19 6.61 7.02 7.14 7.12
水型 Cacl2 Cacl2 Cacl2 Cacl2 Cacl2
O2 O2 O2
H2O+O2+4e
Cl-
王岗污
14572.79
94.5
24357.21