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改善IPQC良率

Power Abler & Excelsior
UPS & Power Quality Device
管理及品質改善心得報告
UIS Abler Electronics Co., Ltd.
三、改善方案实施: 1.相同不良现象连续出现3PCS应急处理流程: 当产线连续出现3PCS相同不良现象时,需立即报告主 管,主管需立即到现场了解情况,并迅速作出处理。(见 流程图) 2. 成立IPQC良率改善小组(小组成员:研发、工程、品保、 生产),每日分析IPQC测试报告,提列主要不良进行追踪 改善;(见流程图)
结案件数 13
每日测试报表提案
18
11 45
12
7 32
4
2 7
2
2 6
电测漏测检讨 合计
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2. IPQC不良率趋势:
月份 生产总数 不良数 不良率(﹪) 目标值 1 14760 385 2.61% 0.80% 2 11188 342 3.06% 0.80% 3 37649 546 1.45% 0.80% 4 20990 492 2.34% 0.80% 5 26552 489 1.84% 0.80% 6 8282 169 2.04% 0.80% 7 9474 209 2.21% 0.80% 8 27168 398 1.46% 0.80% 9 32642 387 1.19% 0.80% 10 23875 248 1.04% 0.80%
当装配或测试时,出现相同问题连续3PCS,必须立即向 主管报告. 品质组长或课长在接报告后,需立即至现场对不良现象 进行初步判定(必要时邀请相关部门至现场,召开临 时会议) 来料问题: 需先确认是部分不良还是批量不良; 1.部分不良:先安排挑选使用,再报告IQC处理; 2.批量不良: 立即邀请IQC至现场讨论处理对策,如 无法在半小时内给出临时处理对策时,生产组长 需调配制令生产。 作业问题: 邀请IE至现场处理分析,判断是设计问题还 是人员作业问题; 1.设计问题:在半小内无法给出临时对策,生产组长 需调配制令生产;(必要时请RD协助) 2.人员作业问题: IE指导作业并制作SOP; 当测试出现连续3PCS不良,立即邀请工程维修人员作初 步分析,是测试站仪器问题还是本身电气问题; 1.测试站问题: 立即请设备工程师处理;(如不能立 即修复,需更换仪器或先生产后续在测试) 2.电气问题: PE如无法在半小时找到临时对策,需立 即换线生产.(必要时请RD协助)
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MS1K
MS2K
MS3K
957
2.19%
6
50.00%
3
33.33%
10
20.00%
13
15.38%
80
13.75% 6
741
0.27%
53
0.00%
31
0.00%
20
0.00%
充压高 ER06 LCD显示 异常 BZ异常 过载保护异常 开机有振动 黄灯不亮 ER01 面板无显示 ER22 红灯不亮 无法进入设定模式 小计
责任人
测试员
ห้องสมุดไป่ตู้时间
下班时 10:00前
说明
测试员在每日下班时将所有测试记录交测试组长 测试组长在次日早上10:00前,按照机种汇整不良现 象、不良率。(见表一) 品质组长与课长在11:00前共同检讨汇整资料,查看 不良情况,看是否有异常现象需要提列,进行追踪改 善(见表二)
品质组长 课长
11:00前
已知原因 追踪相关单 位处理结果
1
7月31日
JO1K
充压高
2
7月31日
HS8K
ER06
分析为2KW充电板 问题
由工程 RD负责处理, 工连单 整机、PCBA已 SZRD070708/SZRD07 在制重工完成, 结案 0717要求对2KW充电 库存为零。 板 整机、PCBA进行 重工
3
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由IPQC检测资料显示其机种不良率高达2.0%以上 (平均值),属于常态偏高.因此营运长指定改善专案 《提升IPQC测试良率达99.2%以上》,来提升产品良率, 相对地降低维修费用、测试费用及客诉费用等. 1~7月份IPQC不良率
月份 生产总数 不良数 不良率(﹪) 目标值 1
14760 385 2.61% 0.80%
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3. 由DIP品质组长、电测组长、IPQC测试组长、治具 维护工程师组成“电测测试盲点改善小组”。每周 三检讨维修周报,并对认为应该在电测挡下的不良 现象进行模拟测试,以确认是否由测试治具、测试 方法、人为漏失引起,来提升PCB’A品质(见表三) 4.针对人为作业不良主要从以下几点着手: ①.通过早、晚班组小会,对作业人员作教育训练 与品质意识宣贯; ②.每周四召开生产内部品质会议,针对各线人为作
月份开始试运行)
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表三
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电测测试漏失不良情况检讨
机种 板别 测试员 不良现象 原因检讨
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周期
处理对策
备注
38
JO3K
JPBI252
陈芹
D12反向
版本升级未测ICT 查看了最新的ICT程式,已新增 结案 1.以跟维修协调好,若再发 现有铜箔开路的及时反馈给 怀疑由于运输途中 电测和ICT,以判别发生的地点. 结案 造成 2.要求组装人员在作业前进行目 见. 1.模拟现象在电测可以测试,为 C65,R143焊锡短路 人员疏忽 结案 2.对测试员加强要求
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報告單位: 生产部 報告人: 黄红兵 日期: 2007/11/18 编号:07014
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业不良作检讨,线长需在会议上提出改善措施, 后续由测试组长进行跟踪. ③. 制定作业员、线长、测试员考评奖励办法, 每周进行考评,并公布考核成绩.对优秀员工进 行月奖励,以激励员工工作积极性。(10
2
11188 342 3.06% 0.80%
3
37649 546 1.45% 0.80%
4
20990 492 2.34% 0.80%
5
26552 489 1.84% 0.80%
6
8282 169 2.04% 0.80%
7
9474 209 2.21% 0.80%
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四、改善效果:
1. 处理异常件数(截止11/14
件数 类别 连续3台不良提案
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):
处理中件数 追踪件数 1 2
异常提案件数 16
6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3
2 2 1 1 1
11
2
0
0
0
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表二
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IPQC每日主要不良现象改善实施情况
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但由于每周统计分析的都为上一周的不良 维修情况,维修周报多数在周二、三才能拿到, 再分析问题、提列问题到责任部门时,往往已 经超过十天.因为不能第一时间了解情况,分析 问题也较为困难,处理起来多数也只是“纸上 谈兵”,处理问题的效果非常有限.
每日测试报表异常提报流程
流程图
测试数据 数据汇整 资料分析 不良现象提报 品质组长 当天 未知原因 小组会议 责任单位处理 追踪相关单 位处理结果 改善小组 11:00 对没有维修完成或已维修但不知异常原因的异常现象, 需召开小组会议,讨论处理方案,确定责任单位。后 续由品质组长追踪处理结果。 测试组长
品质组长查询不良品维修结果,将异常现象报告相关 单位进行处理并跟踪处理情况
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表一
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7/31 IPQC不良现象统计
HS8K 不良现象 MSII10K MP1K MS6K JO1K VT
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