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文档之家› 4.3刀库换刀装置的装调与维修解析
4.3刀库换刀装置的装调与维修解析
检修实例4: JCS-018A方式加工中心机械手失灵故障排除
故障现象:手臂旋转速度快慢不均匀,汽液转换器失油频率加快 ,机械手旋转不到位,手臂升降不动作,或手臂复位不灵。调整 SC-15节流阀配合手动调整,只能维持短时间正常运行,且排气 声音逐渐混浊,不象正常动作时清晰,最后到不能换刀。 故障分析: 1.手臂旋转75°抓主轴和刀套上的刀具,必须到位抓牢,才能下 降脱刀。动作到位后旋转180°换刀位置上升分别插刀,手臂再 复位、刀套上。75°、180°旋转,其动力传递是压缩空气源推 动气液转换器转换成液压油由电控程序指令控制。
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检修实例5:刀库互锁M03不能执行的故障排除 故障分析:现场观察刀库的动作过程,发现该刀库运动存在明显的冲击 ,在刀库到达后位时,存在振动现象。通过系统诊断功能,可以明显发 现刀库的“后位”信号有多次通断的情况。而程序中的“换刀完成”信 号(M06执行完成)为刀库的“后位到达”信号,当刀库后退时在第一次发 出到位信号后,系统就认为换刀已经完成,并开始执行S**M03指令。但 M03执行过程中(或执行完成后),由于振动,刀库后位信号再次消失,引 起了主轴的互锁,从而出现了主轴停止转动而Z轴继续向下的现象。 故障处理:通过调节气动回路,使得刀库振动消除,并适当减少无触点 开关的检测距离,避免出现后位信号的多次通断现象。在以上调节不能 解决时,可以通过增加PLC程序中的延时或加工程序中的延时解决。
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刀库换刀装置常见故障诊断
在教师、工厂工程人员、数控机床的维修人员、数控机床的
安装调试人员的参与下,学生结合上网查询、图书馆查资料等手
段,总结刀库换刀装置常见故障诊断。 刀库及换刀机械手结构复杂,且在工作中又频繁运动,所以
故障率较高。目前数控机床50%以上故障都与它们有关。
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检修实例3:机械手无法从主轴和刀库中取出刀具的故障排除 主轴系统不松刀的原因可能有以下几点:
(1)刀具尾部拉钉的长度不够,致使液压缸虽已运动到位。
(2)拉杆尾部空心螺钉位置起了变化。 (3)顶杆出了问题(如变形或磨损)而使刀具无法“松开”。
(4)弹簧卡头出故障,不能张开。
(5)主轴装配调整时,刀具移动量调得太小。拆下“松刀”液压缸,检查 发现这一故障系制造装配时,空心螺钉的伸出量调整得太小。
故障处理:调整空心螺钉的“伸出量”,保证在主轴“松刀”液压缸行程到
位后,刀柄在主轴锥孔中的压出量为0.4~0.5mm。经以上调整后,故障排 除
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主编:韩鸿鸾
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模块四 自动换刀装置装调与维修
任务三 刀库换刀装置的装调与维修
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任务引入
任务目标 任务实施 知识内容 任务拓展 任务巩固 数控机床机械系统装调与维修一体化教程
6
1.刀具交换时,掉刀的原因主要是由于( D )引起的。
A.电动机的永久磁体脱落 C.刀具质量过小(一般小于5kg) B.松锁刀弹簧压合过紧 D.机械手转位不准或换刀位置飘移
2.在刀具交换过程中主轴里刀具拔不出,发生原因可能为( D )。
A.克服刀具夹紧的液压力小于弹簧力 C.用于控制刀具放松的电磁换向阀不得电 B.液压缸活塞行程不够 D.以上原因都有可能
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(5)刀库的链带不能调得太松,否则会有“飞刀”的危险。 (6)经常检查刀库的回零位置是否正确,机床主轴回换刀点的位置 是否到位。 (7)要注意保持刀具刀柄和刀套的清洁,严防异物进入。 (8)开机时,应先使刀库和换刀机械手空运行,检查各部分工作是 否正常。 (9)平衡垂直运动部件的重量。通常平衡的方法主要有三种。 第一种是当垂直运动部件的重量较轻时,可采用直接加粗传动丝杠 ,加大电机扭矩的方法。 第二种是使用平衡重锤, 第三种是液压平衡法。
现代数控机床中,除数控车床外,具有自动换刀装置的数控机 床,如铣削中心、车铣中心等,一般采用刀库换刀。
刀库
数控机床机械系统装调与维修一体化教程 床身
任务目标
1
掌握刀库换刀装置的拆装工艺
2
能对刀库换刀装置进行拆装与保养
3
会排除刀库换刀装置由机械原因引起的故障
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任务实施
,了解刀库换刀装置的装
配过程。
换刀液压缸
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一、同步换刀机构(QM系列)的拆装
同步换刀机构(QM系列)的拆卸过程
同步换刀机构(QM系列)的结构
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装配注意事项
:在刀库换刀装置的拆装过程有什么失误?您是怎样解决的?
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标升降、高低情况,发觉左右配对的气液转换器的左边呈上限右边就呈
下限,反之亦然,且公用的排气口有较大的油液排出,分析气液转换器 、尼龙管道均属密闭安装,所以此故障原因应在执行器件液压缸上。
4.拆卸机械手液压缸,解体检查,发现活塞支承环O形圈均有直线性磨
损,已不能密封。 故障处理:更换液压缸缸筒与O形圈,重装调整后故障消失。
要正确。
2. 每半年检查加工中心换刀缸润滑油,不足时需要及时添加。 3. 每季度检查加工中心刀臂式换刀机构齿轮箱油量,不足时需
要添加齿轮箱油。
4. 每季度在刀臂式刀库传动部分须及时加润滑油脂。 5.刀套上的调整螺钉松动或弹簧太松,将使刀套不能夹紧刀具。
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二、选择题
4.(√)换刀时发生掉刀的原因之一可能是刀具超过规定重量。
5.(√)加工中心上使用的刀具有重量限制。 6.(×)每一年检查加工中心换刀缸润滑油,不足时需要及时添加。
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2.机械手与刀库的维护操作
机械手与刀库的维护操作
气枪所用的气源必须经过“压缩空气净化器”将水分
过滤后才能使用,严禁吹出的气体中带有水,以免导致刀
库零部件生锈,影响机械精度。
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三、常见故障诊断与排除
检修实例1:刀库无法旋转的故障排除 故障现象:自动换刀时,刀链运转不到位,刀库就停止运转了,机床 自动报警。
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检修实例3:机械手无法从主轴和刀库中取出刀具的故障排除 故障现象:某卧式加工中心机械手,换刀过程中,动作中断,报警指 示灯显示器发出2012号报警,显示内容为“ARM EXPENDING TROUBLE” (机械手伸出故障)。 故障分析:机械手不能伸出,以致无法完成从主轴和刀库中拔刀故障 的原因可能如下。 (1)“松刀”感应开关失灵。在换刀过程中,各动作的完成信号 均由感应开关发出,只有上一动作完成后才能下一步动作。第3步为 “主轴松刀”,如果感应开关未发信号,则机械手“拔刀”就不会动 作。检查两感应开关,信号正常。
传动轴
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电机轴 动力轴
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过渡轴与摇臂
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检测轴
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在教师的带领下,让 学生参观刀库换刀装置的
装配车间,并让技术工人
给学生介绍装配工艺,学 生通过与技术工人的交流
二、机械手与刀库的维护
1.机械手与刀库的维护项目 (1)严禁把超重,超长,非标准的刀具装入刀库,防止在机械手换刀 时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞。 (2)采取顺序选刀方式的机床必须注意刀具放置在刀库上的顺序是否 正确。 (3)用手动方式往刀库上装刀时,要确保放置到位,牢固,同时还要 检查刀座上锁紧装置是否可靠。 (4)刀库容量较大时,重而长的刀具在刀库上应均匀分布,避免集中 于一段。
3.造成卸刀时弹簧套没有随螺帽自动脱离主轴内孔的原因是(D )。
A.弹簧套或主轴内孔表面有异物。在安装前,表面没有清理干净 B.安装时螺帽拧得太紧
C.弹簧套已损坏或者主轴内孔表面已损坏
D.弹簧夹头使用方法不对。
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三、判断题(正确的划“√”,错误的划“×”)
1.(√)换刀时发生掉刀的原因之一是系统动作不协调。 2.(√)刀库出现换刀混乱的原因之一是电池电压太低。 3.(√)换刀时发生掉刀的可能原因之一是时间太短。
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检修实例4: JCS-018A方式加工中心机械手失灵故障排除
2.因刀套上下和手臂上下是独立的气源推动,排气也是独立的消声排气
口,所以不受手臂旋转力传递的影响,但旋转不到位时,手臂升降是不
可能的。 3.观察75°、180°手臂旋转,或不旋转时油缸伸缩对应气液转换各油
故障分析:
1.检查电气控制系统,没有发现什么异常, 2.刀库链或减速器内有异物卡住;正常
3.刀库链上的刀具太重;正常
4.润滑不良。正常 5.发现伺服电动机内部有许多切削液,致使线圈短路。
故障处理:更换密封圈和伺服电动机后,故障排除。
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检修实例2:机械手不能缩爪故障排除 故障现象:某配套FANUC 11系统的BX-110P加工中心,JOG方式时, 机械手在取送刀具时,不能缩爪。机床在JOG状态下加工工件时, 机械手将刀具从主刀库中取出送入送刀盒中,不能缩爪,但却不报 警;将方式选择到ATC状态,手动操作都正常。 故障分析:经查看梯型图,原来是限位开关LS916并没有压合;调 整限位开关位置后,机床恢复正常。但过一段时间后,再次出现此 故障,检查LS916并没松动,经查发现液压缸拉杆顶端锁紧螺母的 紧定螺钉松动,使液压缸伸缩的行程发生了变化。 故障排除:调整了锁紧螺母并拧紧紧定螺钉后,此故障排除。