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备煤车间总结

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司2015年上半年工作总结及下半年工作计划部门(车间):备煤车间部门(车间)领导:徐杨分管领导:张鼎时间: 2015 年 7 月 6 日备煤车间2015年上半年工作总结及下半年工作计划2015年上半年备煤车间在公司领导正确指挥及职能部室关怀和帮助下,在车间全体员工共同的努力下,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,深入落实科学发展观,牢固树立安全发展理念,强化现场监督管理,深化隐患排查治理,进一步完善管理制度,以规范化、系统化的方式推进车间工作开展,虽然取得了一定的成绩,同时车间也深深意识到车间的工作还有许多不足之处,在下半年的工作中,车间将继续发扬优点、完善不足之处,使车间的整体工作再上新台阶。

一、上半年车间生产经营指标完成情况:1、进原煤4648车、490977.8吨;产生粉煤147569.74吨;生产提质煤262485.88吨;销售原煤给新能源13775.54吨,提质煤4971车、99098.95吨;外售提质煤1320车、153833.72吨;外售粉煤1476车、151075.86吨;现提质煤库存47411.98吨(6月30日数据)。

2、粉煤率指标完成情况:为提高公司盈利能力,降低生产过程的损耗,股份公司及公司分别下达对原煤粉煤率的考核标准,车间采取从源头抓起,严控原煤粉煤量,将原煤粉煤率从最高38%左右降至10~15%,完成公司下达一季度30%和二季度20%粉煤率的任务,同时提高原煤的利用率和经济效益。

(其措施如下)2.1、原煤粉煤率的进厂前控制。

年初煤矿原煤采集点由二采区换为三采区、一采区,原煤粉煤率由10~20%提高到20~40%,意味着还没生产就有20%的原煤价格贬值40~50%,车间与运管团队多次到煤矿公司现场查看,了解第一手资料,并与煤矿领导沟通,调整采矿点、卸煤速度、筛板孔径、工艺流程及加强卸车过程中监督力度等措施,并在公司领导的大力协调下,较圆满完成控制原煤进厂粉煤率的任务(控制在15~20%区间)。

2.2、卸煤过程控制。

开工之初为提高卸煤速度,将煤场的空地完全利用,忽略地下通廊的承重能力及铲车推煤过程中产生大量的粉煤,后调整了卸车方式,即减少了粉煤率同时也降低铲车的油耗及员工的劳动强度。

铲车推煤方法的改进。

根据煤堆的实际情况和铲车推煤过程的操作,车间与司机共同探讨,改进了铲车推煤的操作动作和要求,极大降低推煤频率,控制粉煤的产生。

2.4、设备改造。

圆振筛配备二层筛板(孔径为30MM和10MM),经过车间和技术部门共同研究,对102D圆振筛的筛板孔径改为10MM进行试验,实验结果表明对降低粉煤率的效果显著。

2.5、筒仓原煤存储方式调整。

原煤筒仓在随着落差高度的变化,落煤时产生的粉煤率随之变化,车间采取了保持筒仓高料位情况下存煤,根据原煤存储时间及时排放,即确保原煤储存的安全性,同时也降低粉煤产生。

3、进煤量指标完成情况。

年计划量4884721.355吨,实际进原煤490977.8吨,完成计划的10%。

(四月停产后停止进煤)4、上炉量煤量指标完成情况。

年计划量4030471.8吨,实际上煤量339902吨,完成计划的8%。

5、安全指标实现情况5.1员工伤亡事故为零,火灾事故为零、交通事故为零、治安事故为零。

5.2安全生产、安全防范事故2起,即M10皮带撕裂事故(责任主体为二化建未按要求施工);煤场挡风墙被风吹落事故。

6、物料消耗指标完成情况:1月份1401289.64元2月份182090.82元3月份68215.29 4月份136912.83元5月份150332.97元技改项226807.24元6月份177019.91元。

原因说明:1月份费用较高因2014年年末所领的物资费用结算在1月份及油耗较高,故费用较高;2~6月物资费用消耗较平稳,其原因铲车油耗大幅度降低。

二、技改工作:1、输焦线溜槽改造。

自2014年10月提制煤生产至2015年4月,短短6个月的时间,J2系列大部份输焦线溜槽被提制煤冲刷将钢板磨穿,重新补焊1~2个月的时间又磨穿,经车间人员多方咨询、探讨,并参考新能源将溜槽换为锰钢板的使用寿命,决定将溜槽磨损部位切割换板,并粘贴耐磨微晶板的做法,现J1和J3系列已改造完成,J2系列下半年改造完成。

2、输焦线托辊改造。

因提质煤粉末的硬度、含水量高,清扫器无法有效将焦末清除改进,造成输焦线托辊大量磨穿,经与技术部门和厂家共同探讨和实验,采用陶瓷托辊使用效果良好(待运转时间的考验)。

3、圆振筛改造。

随着圆振筛的投入使用,设备产品质量也随之暴漏出来,漏煤、落煤、设备密封不严,造成工作环境恶劣,岗位工人劳动强度大(每天人工铲煤1~2吨),落煤严重又造成设备的震动值增加,造成一系列的设备故障,无法保障生产的正常运行,车间先后三次请设备厂家进行维修、改造,因设备加工质量的原因及结构等因素,处理结果一直未如意,但此问题有望在下半年设备改造解决。

4、暖气管线改造。

车间界区暖气因设计原因,高区暖气供暖不足(没温度)造成管线及暖气包冻裂,进而使输煤线滚筒结冰,造成皮带跑偏、皮带划伤,影响给炭化炉上煤量。

改造方案已报技术发展部待批。

5、生产水、蒸汽管线改造。

车间界区生产水、蒸汽管线因设计原因,部分通廊及高区生产水、蒸汽压力较低,影响通廊、装运站、筒仓的煤尘清扫工作;部分蒸汽压力较低,影响蒸汽除尘的使用除尘效果,此两项都将给安全生产造成安全隐患。

改造方案已报技术发展部待批。

6、焦棚钢结构防护改造。

一个系列满负荷开车每日能产出提质煤2000多吨,如销售不及时造成焦堆积在钢结构之下,堆积半个月左右焦堆内部温度较高,易烧损电缆、影响钢结构的寿命,从而造成严重的设备事故,车间以提出方案送技术部,此项改造批复后将施工。

7、输煤线改造。

输煤线设计总长度较长,从受煤坑到M46煤塔上煤需15分钟,加之煤塔存煤较少,造成碳化车间加煤时,只能两条皮带顺序加煤,而车间的送煤量已达到皮带的设计能力。

在公司领导的高度重视下,整改方案设计院已开始进行设计,待下半年施工能彻底解决上煤量困难的问题,同时能大幅度减少用工量,减少人工支出及一系列相关费用和问题。

三、设备检维修工作1、设备检修作业票共计开出设备检修作业票165张。

2、对于大型检修施项目出设备检修施工方案共计8项:2.1、102D更换10mm筛板调试维护方案2.2、102D更换筛板封堵M37落料口施工方案2.3、102B筛下三通开检修孔施工方案2.4、J 2-4 头部清扫器更换施工方案2.5、J2-3A三通推杆开焊维修施工方案2.6、J2-5头部清扫器更换施工方案2.7、6#筒仓拆卸卸料口闸阀施工方案3、设备的日常巡检,每天对生产线进行例行巡检,对生产线设备点检表进行确认,完成设备点检表共98份。

4、对设备较大型的检修维修项目与设备部、机修车间进行协商,探讨,提出解决意见。

共提出工程联系单20份。

5、停车期间设备润滑方案的制定与实施,共完成润滑项目461项6、停车期间设备检修方案的制定与实施,截止目前共完成检修项目574项,占总检修项619项的93%。

7、设备备品备件管理。

统计与跟踪低值易耗件及损坏件情况,并与库房沟通,没有的及时打采购申请单,共计12份。

加强备品备件管理,出台备煤车间库房管理制度。

8、因采暖、蒸汽管线设计、制作存在缺陷,使用过程中跑、冒、滴、漏情况经常发生,共统计、上报管线漏点项目55项,已处理50项;采暖管线冻裂、破损需维修恢复项目65项,机修车间施工完成4项;共申请有关工艺调整、机电仪技改、维修等内容的技术联络单33份;整理、提出采暖、生产水、蒸汽改造项目约80项正在等待公司各级领导审批立项。

四、安全和环保工作1、建立车间安全管理组织机构、签订安全责任书车间年初建立车间安全管理组织机构,成立了以车间主任为组长的车间安全管理领导小组;成员由各专业技术人员及各班长组成,车间主任与班长签订安全目标责任书,班长与员工签订安全责任书,明确车间全体员工的各自安全职责,责任到人,使车间安全管理工作有了组织保障。

2、制定车间安全管理制度车间为了贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,明确并落实安全生产主体责任,建立安全生产长效机制,预防和减少生产安全事故,促进备煤车间安全管理,根据公司安全管理制度结合备煤车间实际,制定备煤车间各岗位安全责任制、各岗位安全技术操作规程、安全培训制度、风险评价控制程序、安全管理检修管理制度、动火作业管理制度、安全检查管理制度等各项安全管理制度及各种事故应急预案,来规范车间安全管理,提高车间安全管理水平2.1、煤场运输车辆管理制度完善,规定原煤运输车辆进场排队的区域,及煤管员按顺序叫车卸货等要求,自按制度执行未发生与司机大的纠纷,有效降低司机与煤管员、计量员的纠纷和摩擦;同时提高卸车的工作效率。

2.2煤场和磅房安装警示灯,大大降低运输车辆对磅房、煤场设施的破坏,上半年共发生对房屋和设施碰坏事故5起,虽然事故经过处理,但也暴露出较大的安全隐患,经公司同意对地磅房和煤场挡风墙、彩板房加装警示灯,截至今日未发生一起碰撞事故,有效的防止安全事故的发生。

3、加强车间安全生产教育培训和检查3.1、车间二级安全教育培训93人次,班组三级安全教育培训63人次,外车间转岗来人员共28人,车间安全例会共13次。

3.2、上半年开一级动火票119张,二级动火票67张,高处作业票49张,受限空间作业票25张。

3.3、2015年4月10日—5月10日开展以“防事故、保安全”为主题的安全警示月教育活动已经圆满完成。

上半年备煤车间共出黑板报2快。

车间消防演练2次。

每月进行1次消防器材维护检查,共6次,给空气呼吸罐冲压3次,共7瓶。

3.4、2015年以来在上半年公司共下发6起事故,车间组织员工认真学习车间及公司下发的每一起事故,并对个别事故学习完要求每人写心得体会。

利用早班车时间每天学习一个案列,并分析讨论,从中总结经验教训。

4、安全生产检查,狠抓隐患排查治理。

车间对照公司安全管理,认真、细致、全面的开展隐患排查治理工作,不走过场,不留盲区、死角、治理不留后患,做到了责任、措施全到位,在车间停产后,车间将受煤坑、皮带通廊、转运站、筛煤楼、筒仓、1、2系列的煤塔及旮旯拐角的煤及煤尘进行彻底清理和冲洗干净,车间主任亲自带领进行检查对冲洗不合格的进行返工,彻底消除煤尘自燃的安全隐患。

4.1、公司每周安全大检查对车间提出的隐患整改要求,车间也积极完成,并在整改情况验收。

4.2、车间级领导对整个车间安全状况,作不定期抽查,发现问题及时指出,并限期整改。

4.3、隐患排查189条,已结整改188条,还有1项消防井盖已经给环安部打联系单;车间检查违章作业8次,消防设施检查维护保养28次,灭火器过期和丢失共88瓶,给3个焦棚消防水炮注油保养1次。

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