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炼铁机械设备介绍


800
1.25
800
1.25
800
1.25
1000
1.25
800
1.25
1200
2
1200
2.5
1200
2.5
1200
2.5
1200
2.5
水平长度 提升高度
(m)
(m)
~375.
3~56.24
~143.85
~133. 2 ~15.3 ~11.63 ~28.5 ~11.63 ~38.25 ~11.63 ~49.5 ~87.35 ~41 ~9.63 ~25.7 84.3 65.35

故障及处理
• 2.1各阀或翻板不摆动故障,翻板轴部卡料 (清理)、液压阀卡阀(捅阀或更换)、 液压缸内泄(更换)、液压管道漏油或胶 管崩裂(焊接或更换)、接头密封失效泄 漏(更换);


2.2无法均压或罐压放不掉:液压缸与阀 杆、阀杆与阀盖联接失效脱开(重新联 接)、液压系统故障; 2.3料流调节角度失控:液压油有杂质 (化验并更换)、比例阀坏(更换)、 液控单向阀泄漏(更换)、连杆销轴间 隙大(更换);
SJ胶带机
2150
580 200 200 200 200 200 200 200 200 50 50 50 700 1000 350 1000 350
胶带宽度 (mm)
速度(m/s)
1600
2
1400
2
1400
2
800
1.25
1000
1.25
800
1.25
1000
1.25
800
1.25
1000
1.25

2.无料钟炉顶装料设备
• 7号高炉采用并罐式无料钟炉顶装料设备, 摆动翻版溜槽通径DN1300mm,上密封阀通径 DN1100mm,料罐容积2x55m3,下密封阀通径 DN900mm料流调节阀通径DN800mm,料流调节 阀中心距1900mm,阀箱下部波纹补偿器轴向 位移50mm,中心喉管直径Φ750mm,溜槽倾动 范围2~53°,溜槽回转速度8rpm, 溜槽倾动 速度0.2859rpm,溜槽长度3800mm,溜槽倾动 方式为电动,各阀、翻板为液压驱动。
46 133 74
~7.2
~7.2 ~0 ~18.25 0 ~18.25 0 ~18.25 ~3.2 ~3.2 0 ~26.25 0 11.8 8.85 5.97 0 0
电动机容量(kW)
250×4(三用一备 )
200×2(一用一备 )
90×2(一用一备) ~7.5 ~55 ~11 ~37 ~15 ~55 ~11 ~15 ~15 ~37 ~7.5 75 75 30
炼铁机械设备介绍
2020年4月28日星期二
• 以炼铁厂7号高炉为例,介绍炼铁机械设备: • 1、上料部分:高炉采用主胶带机上料。 烧结矿
、块矿、球团矿经槽下称量斗称量及筛分,焦炭 经槽下振动筛筛分,分别给入 SL2#运矿胶带机、 SL1#运焦胶带机, 再由 SL3#上料主胶带机运往 高炉炉顶,上料主胶带机设有机械室,驱动方式 为3驱一备。上料主胶带机设有料头料尾控制信 号及主要料流控制监测点, 并设有防跑偏、打滑 、撕裂、急停等安全保护措施。为便于检修,机 械室设有 1 台 10t 地面操作的单梁吊车。 • 胶带机参数:


• 其中,主滚筒由电机带减速机驱动滚筒, 小车过筛由电机直接驱动激振器,小车由 电机带减速机驱动小车移动。

焦、矿槽容量
原燃料 名 称
原燃料 小 时 耗 量 (t )

单槽 总 容 积 ( m
3

总 容 积 (
m
3 )

储 量 ( t )
存 时 间比 (
t )
焦炭
13


1 .5
3
6
445
驱动110卸料车11 驱动45卸料车11
数量
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

1.1槽上输料系统工作原理
• 槽上输料皮带经尾受料后向前运转,运转 到小车处经过筛(41#、44#皮带小车卸料 系统没有过筛)筛分后通过分料漏斗将料 卸入储矿仓,小车通过来回移动将输送过 来的矿料分配到各储矿仓,其外形简图如 下所示:



• 2.6密封阀的阀盖上装有硅橡胶圈,硅橡胶圈可耐 温度≤250℃,密封时由液压缸驱动连杆使阀盖上 硅胶圈压在合金压头上密封煤气,顶温过高时硅 胶圈疲劳密封失效;布料装置在高温状态下运转 时受高温作用旋转圆筒与水冷底盘见环缝间隙变 小,同时顶温升高时导致气密箱温度随之升高, 润滑油脂在高温作用下降低润滑效果。鉴于以上 原因,高炉炉顶温度不允许大于250℃,严禁大于 300℃ ,大于300℃时应立即采用打水措施。为防 止β角堵转和保护设备,气密箱正常工作温度 40℃~50℃,严禁大于60℃, 大于60℃及时加氮气 冷却;炉顶温度大于250℃时,卷扬操作工应将β 角选择手动常转至顶温正常后再选择自动 ;
22
111
2 5
2 . 5
8.4
7
0

94. 煤 55
6
445
22
111
2 5
2 . 5
11.
0
7 7
大粒度 烧 结 矿
183.49
4
393
15
267
7 2
2 . 4
14.
5 6
1
小粒度
144
1
烧 结
91.73
2
420 84 0
4 15. .8

8

1.2故障及处理:皮带跑偏(皮带中心线找正 、托辊调偏、滚筒找正、落料点位置),减 速机、电机发热(各回转支撑润滑、本身润 滑油量、异物卡阻等),轴承异音或抱死( 安装间隙、游隙,润滑、异物),皮带划裂 、打滑(跑偏严重找正、异物、张紧装置调 整),振动筛无法启动、电机发热(激振器轴 承油脂、游隙)、闸门不开(液压系统)、小 车掉轨(调整)。

• 2.5布料器冷却水向炉内泄漏:目前最主要 的原因还是炉顶压力与气密箱加压煤气压力 差值较大造成,当气密箱加压煤气压力P1大 于炉顶压力P2值超过0.008MPa时,冷却水受 加压煤气作用从环缝中吹向炉内。一般出现 这种情况主要是休风通氮气时,控制P1-P2 的值即可。另外一种情况是进水流量过大, 超过设计流量,7号高炉为8~15m3/h,调整 进水阀门控制流量。
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 2.4布料器旋转电流增大:首先检查炉顶温 度、气密箱温度,当顶温大于250℃后旋转 圆筒处受热变形间隙缩小相对回转时卡阻 ,应及时炉内打水、气密箱通氮气控制炉 顶温度并降低气密箱温度;同时检查气密 箱压力P1,若压力低于炉顶压力P2,炉内 炉料颗粒反吹至环缝卡阻,应提高气密箱 压力(P1≥ P2但差值不大于0.008MPa为宜 );

序号
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
胶带机名称 SL3 胶带机
瞬间最大输送能力 (t/h)
矿石 2150焦炭 580
SL2 胶带机
SL1胶带机 FK1 胶带机 FK2(大倾角)胶带机 FZ1 胶带机 FZ2#(大倾角)胶带机 FS1 胶带机 FS2(大倾角)胶带机 FS3 胶带机 FS4 胶带机 FJ1 胶带机 FJ2(大倾角)胶带机 FJ3 胶带机 S1#胶带机 S2#胶带机 S3#胶带机 SK1(2,3)#胶带机
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