水轮发电机组振动原因和处理措施分析
水轮发电机组振动会让水轮发电机组正常运行产生问题,会让水轮机组出现故障。
本文首先对水轮发电机组振动带来危害作出简要阐述,然后对水轮发电机组振动原因进行分析,之后结合笔者在新庄水电站工作的实际情况,提出几点水轮发电机组振动处理措施,希望可以对业内起到一定参考作用。
标签:水轮发电机组;振动原因;处理措施
前言:
在水电站中,水轮发电机组的安全运行可以保证水电站经济效益,如果水轮发电机组因为振动出现故障情况,那么就会对水轮发电机组运行平稳性与发电效益造成不利影响。
水力原因、机械原因与电气原因均有可能导致水轮发电机组出现振动情况,进而产生运行故障。
一、水轮发电机组振动带来危害
在水电站中,水轮机占有核心地位,水轮机组可以转化水势能为机械能,在水电厂中,水轮发电机组的安全运行可以保证其供电安全性、供电优质性和供电经济性,这和电网运行的稳定性、安全性具有直接关系,这对于水电厂的社会效益与经济效益具有决定作用。
在水轮机组的运行中,水力原因、机械原因与电气原因均会造成水轮发电机组振动情况,据统计,现阶段,水轮发电机组大约有80%事故与故障和振动有关。
水轮发电机振动会带来五点主要危害:(1)會让机组零部件出现疲劳损坏区,该区主要出现在金属和焊缝之间,长期运行会让损害程度加重,可能会有裂缝出现,导致机组报废;(2)发电机组部分紧固部件会出现松动甚至断裂情况,会让连接部件出现振动情况,减少其使用寿命;(3)水轮发电机振动会让机组旋转部分磨损程度加剧;(4)水轮机组共振会对厂房以及多种设备造成影响;(5)水轮机组振动会让尾水管中形成涡流脉动压力,此压力可能会让水管壁开裂,可能会对尾水设备正常使用造成影响。
二、水轮发电机组振动原因
(一)水力原因
在水力方面,水轮发电机组振动的主要原因是水轮机会受到动力水压的干扰,这种水力原因往往是具有较大随机性、很难进行控制的。
如果水轮机处于非设计环境工作,或是处于过度运行状态,那么由于不理想水流状况,机组部分组件会产生振动加速,出现断裂情况。
对其原因进行具体说明,主要包含四个方面:
第一,通流器件中不平稳的水力。
在转轮有水流进入后,会有不对称情况出
现,会有不稳定横向作用力产生,这会让器件出现喘振现象,在零载荷、低载荷运行条件下,会有较高强度的振动现象出现。
因此,不对称的流通通道会让流体出现不对称现象。
第二,卡门涡流。
在流体绕经轮片在入口端输出后,在输出口处会有涡流列出现,在出现轮片正反面间断流时,流体会撞击轮片。
如果轮片自身振动频率与撞击频率较为接近,可能会出现共振现象,通常情况下,一般涡流列振荡会在某一范围开度、水头时出现,进而让水轮机轮片底部有裂痕出现。
第三,涡流带产生在尾部流通管。
涡流带这种流体形式较为复杂,在出现时普遍为螺旋形状,涡流核心会朝着某一方向转动,可能会让尾部流通管流体产生较大幅度的低压脉冲,脉冲压力数值出现最大值,会使得运转出现不正常现象。
在发电机部件振动频率与涡流带脉冲率出现共振时,单元器件会有振动现象产生,让发电量得到减少;在基底工程自由振动频率和涡流带频率接近时,基底工程会强烈振荡。
第四,尾部流通管安装位置低。
通常情况下,如果尾部流通管安装位置相对较低,就会让流体输出口有不稳定流体出现,在拐弯之前,如果此类流体不够稳定,那么低尾管会让弯道管入口和流体距离减小,在不稳定流体的拐弯过程中,会受到周期作用力的干扰,进而让单元部件出现振荡情况。
(二)机械原因
水轮发电机组作业运行过程中必定会有强烈振动产生。
在机组振动过程中,会有一定干扰力出现,机械本身的摩擦与惯性力以及其他作用力会产生干扰力,因此,在机械方面,其主轴刚度不足、转子质量不平衡、机组轴线不正等等因素均会让水路发电机组产生振动,在此过程中,机组转动转速与频率相同,而随着转速平方的增大,振幅也会随之加大。
(三)电气原因
在水轮发电机组中,单元机组会因为电气引发磁场力而产生振荡,随着电磁流量的增大,振动幅度也会随之扩大,其主要特征为发电机组出现故障时运行机组转子接地、发电机组处于不对称三相电流、磁场不均等。
以运行机组转子接地为例,在水轮机发电机组运行过程中,就会有转子接地情况产生,进而造成短路故障,进而减小电阻值,在故障点得到大量电流经过时,就可能会对电场稳定性造成影响,使得发电机组出现激烈的振荡情况。
三、水轮发电机组振动处理措施
(一)水力原因造成振动处理措施
为避免尾水管涡带和气蚀造成机组振动现象,那么需要将导流翼板与导流瓦安装在尾部流通管入口处,以减小并消除涡带产生振动,与此同时,通过补气等
方法也可以对振动进行减小和消除。
为防止卡门涡所引起的水轮机振动,通常情况下,可以对卡门涡频率与叶片固有频率进行改变,也可以对叶片型号进行改变,削薄出水边,进而减小、消除正反侧面形成交变漩涡力量。
为防止止漏间隙不当导致振动情况,需要对叶片固有频率与卡门涡频率进行改变。
在实际运作中,我们可以发现对外止漏环间隙进行适当增大,可以让机组振动得到有效减小,这主要是因为转轮偏心运动会因为间隙的增大而减弱,进而影响转轮背面止漏环间隙压力。
与此同时,通过对补气孔面积进行增加处理,也可以有效防止因冒水而导致尾水位抬高现象出现。
(二)机械原因造成振动处理措施
针对机械原因所造成的振动,可以采用提升同心度与精密度等方法对其进行处理。
以新庄水电站水轮机组为例进行分析,新庄水电站处于我国陕西省泾阳县燕王乡新庄村,主要是利用泾河水源,在泾惠渠南干渠一号跌水所建设的渠道引水式水电站。
在该水电站中,共安装有两台ZDK283-LH-120型水轮发电机组,其设计水头是12m,设计流量是16.4m3/s,其设计年发电量是768万度。
发电设备组成部分主要包含了变压器、水轮发电机组、真空开关以及线路等,电站规模为二级小型电站。
采用水轮机为立式、轴流定桨式水轮机,其最高、最低水头分别为12m、10m,出力为800kW,流量为8.5m3/s,最高效率为83%,在转速规定范围上,其额定为428.6r/min,飞逸为847.8r/min,过速度主要为115%,过速、低速限制分别为140%、35%,吸出高程Hs主要为-1m,转轮直径为1200mm。
在运行过程中,1#水轮机组产生较大振动情况,上机架最大振动幅度达到了0.15mm,工作人员针对此情况检查机组定子、转子磁极以及机架紧固螺丝等部位,在对此类因素进行排查后,通过振动测试的方法检查机组各种运行状态。
经过变速试验,发现在此过程中,其具有明显的振动变化,其最大振幅可以超过0.07mm,也就是说,在水轮机组振动过程中,机械原因为主要因素。
利用带负荷试验与空载试验中的励磁电流恒定测试,发现对于振动来说,励磁电流和有功负荷都会对此造成影响。
实际测试1#水轮机组水轮机导轴承间隙,发现轴瓦间隙具有较大变化,其最大间隙大于0.45mm,之后可以重新调整机组上导和下导轴承间隙,保证此间隙在标准范围之内。
在启动水轮机组后,可以测试振动机组状态,发现最大振幅在0.04mm之内,消除了振动现象,对此水电站振动问题做到合理解决,保证了水轮机组运行的安全性、稳定性。
(三)电气原因造成振动处理措施
针对电气原因造成的水轮机组振动情况,需要对其进行定期的检修测试,在水轮机组的运行过程中,针对电气原因造成的振动问题要做到早发现早解决,同时,需要对电气方面的监控保护力度予以加强,找到电气原因造成的电气故障,對其进行有效处理。
遵循定子线圈工艺过程交流耐压标准,定子试验项目及标准,
单个磁极、引线、集电环、刷架交流耐电压标准与绝缘要求以及转子绕组试验项目及标准,水轮发电机机组各部位振动允许值可以对水轮机组进行电气试验。
在试验过程中,主要项目包含了调速器无水开闭导叶试验、蜗壳冲水试压、机组空转、带负荷试验、甩负荷试验、发电机开停机试验等,同时,需要对水电发电机组全摆渡、净摆渡、倾斜值进行计算,对摆渡大小与方位进行分析,对绝缘垫刮削厚度进行计算,调整处理机组轴线,在水轮机转轮出厂之前与大修之后,需要对其进行静平衡试验。
除此之外,还需要进行接力器拉紧度试验、引水系统充水试验、锁定投、退试验等。
在引水系统充水试验中,试验目的主要为检查引水系统充水时间,在操作过程中,需要检查机组油压装置工作的正常性,对引水系统充水时间进行仔细记录。
结论:
综上所述,水力原因、机械原因与电气原因均会让水轮发电机组出现振动情况,对此,水电站维护人员、运行管理人员需要通过振动试验来增强机组振动原因排查力度,针对振动情况产生具体原因来制定解决措施,让事故影响得到减轻,保证水轮发电机组运行的稳定性和安全性,保证水电厂运行经济效益。
参考文献:
[1]蓝伟杰.水轮发电机组振动原因和处理措施分析[J].通讯世界,2015,20:205-206.
[2]黄华珍.水轮发电机组振动原因和处理措施分析[J].陕西水利,2014,04:108-109.
[3]戴红.水轮发电机组运行中剧烈振动的原因及解决措施[J].低碳世界,2017,18:105-106.。