煤磨培训教材
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10.3主电机及稀油站故障 处理方法:a、停喂料设备 b、迅速打开冷风阀,关闭热风阀,使出磨 风温在65℃以下; c、通知中控室,按磨机停机后的顺序使系 统停机。
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10.4主排风机跳闸 处理方法:a、停喂料设备 b、迅速打开冷风阀,关闭热风阀; c、停热风炉或热风机; d、停磨机(没联锁时)
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11.安全注意事项 11.1为防止煤粉外溢,所有设备都在零负压或负压运 转,如果煤粉由于偶然或取样带出时,要立即清扫,设 备内部不产生煤粉堆积现象; 11.2在任何情况下,进磨风温不得超过350℃,一般 控制在200~300℃以下操作,运转时,应使磨出口气 温保持在60~70℃,不应让风温超过85℃; 11.3为防止煤粉仓着火、爆炸,设有N2灭火装置, 一般当煤粉仓或袋收尘灰斗达到85℃以上时,由于紧 急停车等原因使设备内部残留一部份煤粉而停机时间较 长时,应喷入生料粉,每仓覆盖5吨以上;
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煤粉制备系统设置有严格的安全措施,如防 爆阀、CO浓度监测仪、N2灭火系统等,分
别为磨机、煤粉仓、袋收尘灭火。另外煤磨增 加一套消防水系统。 如因磨机进出口温度过高,系统产生火源,煤 在不完全燃烧的情况下产生较高浓度的CO, CO在燃烧时,瞬间产生较大的气体膨胀(爆 炸),煤磨系统在磨机出口、煤粉仓、袋收尘 上均设有防爆阀,用于释放因爆炸所产生的瞬 间膨胀气体,从而保护人员及设备的安全。
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1、原煤由取料机取料送至堆场中心卸料孔,卸出的原煤经胶带输 送机输送到原煤仓储存备用。 2、本项目选用由一台Φ3.8×(7+2.5)m风扫式钢球煤磨、高 效动态选粉机和高浓度防爆袋收尘器组成的闭路粉磨系统,当 煤粉细度为80μm筛筛余4%时,系统生产能力38t/h,年利用 率56.61%。煤磨设置在窑头附近,利用篦冷机废气作为烘干 热源,并设有备用燃煤热风炉。原煤由原煤仓下的定量给料机 喂入风扫式钢球磨内烘干与粉磨,粗粉经组合式选粉机分离后 返回磨内继续粉磨,成品煤粉随气流进入防爆型袋收尘器,收 下的煤粉经螺旋输送机分别送入窑和分解炉的煤粉仓中。废气 经收尘器净化处理后排入大气。 煤粉制备系统设由两个煤粉仓,每个煤粉仓下设有1套煤粉计 量输送装置(转子称),计量后的煤粉由罗茨风机分别送入窑 头和窑尾燃烧器中燃烧。
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4、煤粉仓锥部温度(小于80℃) 若出现异常持续升温,应通知现场检查,必要时充 入氮气; 5、煤磨进口压力(-500~-700pa) 进口压力主要通过排风机挡板及热风挡板来调 节,在系统正常运行时,其他参数未变情况下,若 压力持续下降,注意堵塞。 6、磨出口(-2000pa左右) 负压上升时,应确认磨机有无堵塞现象,若堵塞应 减少喂料;
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煤粉仓着火: 处理方法: 煤磨系统紧急停机,关闭仓底压缩空 气和仓顶各人孔门及收尘蝶阀,立即向仓 内喷入N2或生料粉,直到控制火情,仓底喂 煤系统继续运行直至将仓内煤粉送空。严 禁在未采取任何措施情况下轻易将燃烧的 煤粉排出仓外。
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1每班按时巡检,在设备停机时,也必须坚持巡检:检查煤及煤粉是否外溢;磨 系统内有无明火;磨系统内整洁情况,有无煤粉堆积现象; 2检查系统内设备是否因为轴承磨擦,螺旋输送机叶片与壳体磨擦等原因引起设 备发热; 3检查润滑部位润滑油量和润滑是否正常; 4检查各防爆阀、防爆门是否冲开或冲裂; 5观察现场各温度仪表显示是否正常; 6检查各下料溜子是否堵塞和发热现象; 7检查煤粉仓锥部是否发热,N2气装置及管道是否完好; 8 磨系统内严禁烟火,不准在煤磨系统内吸烟,不准在未采取任何防范措施的前 提下在煤磨系统内进行气割、气焊、点焊等动火作业; 9长期停车后开车时的安全检查:检查煤粉仓、袋收尘易堵塞部位及输送设备内 部有无煤粉及杂物;检查车间内是否有煤或煤粉堆积; 10短期停车后开车时安全检查:确认输送设备内部有无煤粉堵塞及自燃; 11排气:为防止开车时发生爆炸,应先启动排风机,将袋收尘及各管道中可能产 生的易燃易爆气体全部排出。
煤磨机的工作原理
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1、入磨温度(350℃高报) a.入磨热风温度通常在200~300℃之间, 超过300℃可适当减少热风挡板开度,பைடு நூலகம்当 打开冷风阀; b.温度低于200℃时,应根据磨出口温度 是否过低及入袋收尘风温是否低于65℃决定 调整方法;
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煤磨系统主要工艺参数控制范围 煤磨入口气体温度 200~300℃ 煤磨入口负压 -500~-700pa 磨机差压 -1500~-2500pa 主排风机电流 120~160A 煤磨袋收尘出口CO含量 <0.1% 煤磨出口气体温度 60~70℃ 煤磨袋收尘入口气温 <75℃左右 出磨水份 ≤2% 煤磨产量 34~40t/h 出磨细度 80um筛余6%
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11.4袋收尘在设计中考虑到防暴防火,当 运行中灰斗的温度,进出口风温及CO含量 达到0.1%时磨机跳停,出磨及入磨各挡板 关闭,袋收尘跳停; 11.5煤粉仓也设有N2灭火装置及仓锥部 温度自动报警装置,当仓内着火时,应立即 采取灭火装置,严禁在未采取任何措施情况 下,将燃烧的煤粉排出仓外。
达州海螺煤磨培训教材 烧成工段
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风扫型煤磨 规格:Φ3.8×7+2.5m 分为烘干仓、粗粉仓、细粉仓 原煤细度:≤8% 原煤粒度:≤25mm 煤粉水分:≤1.0 % 煤粉细度:80μm筛筛余5~6% 电机功率:1250kW 圆形预均化堆场Φ90m 储量23000T
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煤磨的作用: 磨煤是将煤块(原煤)破碎并磨成煤粉的机械, 为窑、分解炉提供燃料,完成熟料煅烧,它 是水泥窑的重要辅助设备 。
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9、煤粉细度(80um筛余小于4%) a、煤粉细度过粗,增加选粉机转速,减少 喂煤量,在通风过剩时,还应减少系统风量; b、煤粉过细时,减少选粉机转速,增加喂 料量,根据情况增加系统用风。
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10、紧急停机操作 10.1喂煤设备 10.1.1当喂煤设备因跳停不能在短时间内复位 开启时,须采取以下处理方法; 10.1.2系统中喂煤设备以外的设备继续运行; 10.1.3减少入磨热风至关闭热风挡板,慢开冷 风阀,必要时可全部打开,使煤磨出口气温小于 85℃; 10.1.4喂煤设备长时间不能恢复(大于5min) 需停磨,以防损坏磨机衬板;
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2、出磨温度(85℃高报) a.正常生产主要通过调节热风挡板及系统排风量 来控制其在正常范围内,冷风挡板作为辅助调节; b.若由于喂料中断造成出磨风温突然上升,应立 即通知现场清理,中控迅速关闭热风挡板,减少系 统排风量,若效果不明显可全部打开冷风阀,必要 时可停止系统排风机,努力控制出口温度小于 85℃; c.低于70℃,应根据袋收尘风温是否低于65℃及 煤粉水份是否合适调整方法;
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3、袋收尘进口风温 a.袋收尘进口风温大于75℃,适量降低出 口风温,并注意袋出口CO%含量,袋收尘 风温小于65℃易结露危险,易糊袋; b.若袋收尘进口风温异常,且出口CO%含 量显著上升,说明袋收尘及前端设备可能着 火,迅速关死热风挡板及冷风挡板,通知现 场检查,必要时应紧急停机灭火;
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3、突然断电 处理方法:a、迅速手动打开冷风阀,关闭热风阀; b、严密监视煤粉仓,防爆收尘器等处温度; c、密切系统安全状况,随时准备应付意外事故; d、袋收尘及煤粉仓如温度过高,应立即向这些设 备内喷入NO2灭火剂,隔绝氧气灭火。
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3、磨内着火 表现为:出磨风温急剧上升,CO分析仪报 警; 处理方法:a、系统紧急停机; b、迅速查明着火点; c、立即向磨内喷入消防NO2灭火剂; d、必要时可向磨内喷水。
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10.5螺旋输送机、刚性叶轮下料机故障 处理方法:a、关小主排风机进口阀; b、停止喂料; c、打开冷风阀,关闭热风阀; d、按正常停机顺序停机。 10.6袋收尘器排灰装置故障 处理方法:a、关小主排风机风阀; b、停定量给料机; c、按正常停机顺序停机。
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袋收尘内着火:
处理方法:当袋收尘出口气温迅速上升,判断袋 收尘内着火,应立即停止主排风机磨机联锁跳停, 迅速关闭出入磨挡板和袋收尘出入口挡板,通知现 场向袋收尘内充入N2,同时绞刀要及时打向外排, 将燃烧的煤粉及时送出袋收尘内。同时现场要确认 好着火部位,待袋收尘内温度降低,确认袋收尘内 的煤粉已全部排出后,现场立即对着火部位的袋室 进行抽袋处理,待着火的袋室及相邻的袋室内的滤 袋全部抽出后,打开袋收尘出口挡板及袋收尘灰斗 门,进行通风,通风1小时后确认袋收尘内CO已排 出后,通知现场进行袋室内部检查和处理。
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7、喂料量 原煤喂料量在正常生产时,主要根据两煤粉仓的储 量进行调节,尽量保持煤粉仓储量稳定,窑、磨同 步运行; 8、煤粉水份(控制小于2%) a.水份过高说明原煤水份大或煤磨烘干能力不足, 应减少喂料量,适量增加入磨热风,提高出磨风温; b.水份过低,应适量减少热风,必要时可适量增 加喂煤量
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磨内着火: 处理方法:当磨机出口温度及CO含量持续 上升,判断为磨内着火,立即停排风机和磨机, 迅速关闭出入磨各挡板,排风机挡板归零,立 即通知现场向磨内充入N2 关注磨内温度变化, 待磨内温度降低后,通知现场打开磨头、磨尾 观察孔进行冷却,待磨内温度冷却后打开出磨 挡板进行磨内通风,通风达1小时后确认磨内无 CO气体后再通知现场人员进磨检查,并进行相 应的处理。