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②工程工艺进展及下步重点工作-采气一厂交流(12.13)储改(工程院)
持续优化差异化压裂工程设计 持续开展扩大储层改造体积工艺技术攻关
开展低成本储层改造技术试验
开展了压采一体化等提速提效工艺的论证与试验
推广压采一体化作业模式
(一)储层改造提高单井产量主要做法
1、持续优化差异化的压裂工程设计,保障开发效果
针对隔层厚度变化大的特点,攻关形成穿层和长缝压裂技术,2019年长缝压裂12口,穿 层压裂8口,其中穿层平均日产气2.3万方/天,取得较好改造效果。
(一)储层改造提高单井产量主要做法
(2)混合水体积压裂技术 针对砂体厚度大非均质性强的储层,增大储层改造体积,攻关新型混合水压裂技术(新型 液体、暂堵转向、大排量),现场应用1口井,取得较好的效果。
DK13-P1井两高、两快
在井场有限的情况下,6天时间 高效运行 完成全部准备工作,满足压裂施
工条件
16/32 13
平均全烃 (%)
36.3
26.6
有效厚度 (m)
11.5
13.0
单井液量 (m3)
7503
3858.5
单段砂量 (m3)
56.9
37.1
试气产量 平均日产气 (m3/d) (m3/d)
49778
54900
36240
38100
多簇压裂技术参数: 单段簇数:2-3簇;簇间距:15-25m 单段规模:50-60方 施工排量:8.0-10.0m3/min; 射孔方式:0.8-1.5m/簇,16-20孔
针对储层改造工艺难点,围绕改造效果、储层保护和提高作业效率方面提出相应的技术对策:
储层类型
储层特点
储层结构 特征
隔层厚度 变化大
(2-15m)
单一砂体,上下隔层厚度大 多个砂体,中间隔层厚度薄
储层力学 特征
不同层位的闭合应力差异大 (34.5-39.7MPa)
水平两向应力差较大 (5.59-9.85MPa)
2019年大牛地共完成试气压裂工程设计198份,试气投产工程设计83份,压裂工程设计79 份,酸压设计20份,DST、措施井设计16份,设计及时率100%;完成开发、可研、后评估方案 共计11份;开展了小井眼压裂、混合水体积压裂、下古酸压等专项研究6项;完成设计预算185份、 EPBP共计70口,较好的完成了设计的造价及信息化成果的普及推广。
如何防止支撑剂回流、如何提高提高作业效率
技术对策 长缝压裂
穿层压裂
7:3→8:2→9:1→全部采用石英砂
混合水体积缝网压裂
实验低伤害压裂液体系 (焦恩低浓度胍胶、分公司压裂体系优化)
多级注入加砂酸压 变粘度交替注酸酸压
转向酸酸压 试验暂堵体积酸压
纤维防砂 小井眼丛式井整体压裂
压采一体化技术
(三)2019年工作量及效果
1.1
2.2
1.9
0.52
1.5
6.2
2.0
8.9
6.4
2.4
7.6
7.2
2.2
6.8
施工成功率(%) 100 99.7 100 100 98.8 100
汇报提纲
一、2019年工作概况 二、主要做法及取得成效 三、存在的问题 四、下步重点工作
提产、降本、提速
2019年大牛地加密调整井增多,储层品味变差、地层压力系数降低、投产 作业周期长等特点,储层改造工艺从提产、降本、提速三方面进行了技术攻 关。
汇报提纲
一、2019年工作概况 二、主要做法及取得成效 三、存在的问题 四、下步重点工作
(一)2019年工作对象及目标
工作对象:上古加密调整区,下古
DK13井区
新建产能目标:3亿方(2+1) 续建产能目标:2.5亿方 天然气产量目标:30.5亿方 井数目标:68口水平井、27口直井
(二)工艺难点及技术对策
井型 直井定向井
水平井
井型
水平井
直井定向井
压裂工艺
机械分压 单层压裂 连续油管 管外封隔器 可溶桥塞
投产 井数
14 1 5 18 24
入地净液量
971.3 321.5 4496.0 4753.0 4870.2
井别 开发井(2017年续建井) 开发井(2018年产建井) 开发井(2019年产建井)
探井 开发井
孔吼特征
孔吼半径小,易造成储层污染
工艺难点 如何结合不同储层厚度 如何进一步提高石英砂比例 如何进一步增大改造体积 如何优化压裂液体系
下古物性 特征
白云岩厚度(15-20m),基质物性差
白云岩厚度(15-20m),裂缝较发育 白云岩厚度较大(20-35m),具备穿层条件
如何增加酸蚀缝长
如何沟通更多天然裂缝 如何形成复杂裂缝
(一)储层改造提高单井产量主要做法
2、持续开展扩大储层改造体积工艺技术攻关,提高单井产量
(1)水平井分段多簇缝网压裂技术
针对储层平面非均质性强导致改造体积不够的问题,攻关形成水平井分段多簇压裂技术,
在现场应用了1口井,得了较好的应用效果,日产气5.5万方/天。
井号
层位 压裂工艺 段数/簇数
D12-P19 盒1 可溶桥塞 邻井:DPH-54 盒1 裸眼预制管柱
探井
加砂量
151.7 40.5 565.0 618.6 609.5
油压 6.0 3.8 5.5 7.6 7.2
井数
5 33 14 1 17 2
测试产量
气
2.1 0.73 2.9 2.7 2.2
液
9.6 8 110.1 83.4 97.3
段数/层数 72 370 141 9 84 3
投产产量
油压
气
液
6.7
平均日产气2.6万方每天,初步 压后高产 3小时破胶,实现了降低压 裂液对储层的伤害的目的
快速见气
28小时见气,4天进站试气,缩 短了投产时间
加入缝内暂堵剂 有效增加分支裂缝、天然裂缝
(一)储层改造提高单井产量主要做法
(3)下古碳酸盐岩多体系复合酸压技术 以提高改造体积、增加裂缝复杂性、沟通天然裂缝为目的,攻关多体系复合酸压技术 ,D1-530马五7+马五5层采用复合酸压技术,压后第4天见气,测试日产气量 42931m³/d,在马五5+马五7 获得直井产量突破。
设计工作量对比
250 198
200
150 102 100
83
50
7
0
总设计量 试气投产
68 88 压裂
14 20
13 7
酸压 DST及其他
2018年 2019年
(三)2019年工作量及效果
2019年压裂改造水平井53口,直井定向井19口,施工成功率99.5%。2019年整体压后 效果较好,水平井平均气产量2.3万方/天(2018年2.1万方/天),直井平均气产量1.1万方/ 天(2018年0.7万方/天),较2018年有明显提高。