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丙烯精馏塔在高负荷下的运行分析


图2(b)精馏塔温度分布曲线
oC、
由图1可知,设计给定的塔釜、中、顶温度控制值为62.2
51.70C、49.10C。而实际温度对应为为59.20C、51.20C、49.20C。 塔釜、中温度均低于设计值,顶温略高。说明底沸能力不够,塔
2.031
0.08
2.0ll
0.06
0.03l
釜丙烯损失。与此而同时中沸温度偏高,导致进料I:1上升蒸汽
量;增加精馏塔的回流量,根据进料组成调整塔顶塔釜采出。
经调整,塔釜丙烯损失减少到2%,塔顶产品合格。
看出碳三加氢催化剂选择性有一定改善。通过使进料组成轻 质化,降低丙烯精馏段的负荷,为系统的优化调整提供先决
条件。
5结语
通过高负荷下的运行分析和优化调整,证实了丙烯塔操作 弹性大,处理能力强的特点。在保持压力恒定的前提下,通过
由表1可知,丙烯塔进料中丙烷含量较设计偏差较大。丙 烷含量增加,进料El下移,但丙烯塔的进料[El固定不能改变,精 馏段负荷增加,过量丙烷被带到丙烯产品中。对碳三加氢反应 器做组成分析,考虑催化剂的选择性的问题。
表1碳三加氢反应器组成分析
时问 项目 丙烯(%) 丙烷(%) 丙炔MA (%) 丙二烯PD (%)
比R=18.9,塔顶丙烷减少,塔釜丙烯损失也逐渐减少。
1丙烯精馏流程简介及运行问题
丙烯精馏塔采用串联、高压丙烯精馏工艺。此塔应用S&W 高效kiD塔板,侧线采出丙烯产品。设计操作弹性为65%一
120%,塔釜丙烯损失小于2%。当裂解炉投油负荷为100%时, 原料组成和裂解深度的变化,造成丙烯塔的进料量和丙烷含量 都大于设计值,出现了丙烯中丙烷偏高和塔釜丙烯损失大的现
过多进入精馏段,造成精馏塔负荷增大,精馏效果变差。因此, 需要保证全塔合理的温度分布。 降低塔中沸能力;加大塔釜的加热量;维持较大双塔循环
由表1(a)可知,丙烯的浓度在反应器的出入口变化不大,
而丙烷量相对增加。说明了碳三加氢反应器将MA、PD过量加
氢生成了丙烷。反映出碳三加氢催化剂选择性下降。
降低反应器入口温度,减小氢炔比。经调整,由表1(b)可
碳三加氢优化塔的进料参数,进料口固定的情况下,控制回流
由表1可知,进料中MA、PD浓度也高于设计值,因而也会
增加塔釜丙烯的损失。丙炔、丙二烯在较高的浓度下会发生聚 合爆炸,因此要损失一定的丙烯来稀释保证安全。
比保证充分的传质传热;合理匹配全塔热量负荷,可以实现丙
烯塔长、满、优运行。
万方数据
2015年ll,EJ化,蓄碍1
象。当前负荷下,丙烯塔的处理能力已接近最大值。进料中丙 烷含量偏大,对全塔精馏效果影响较大。
4全塔温度分布对精馏效果的影响及优化
根据相平衡原理,精馏塔各层塔板温度反应了各板上的组 成。塔釜与塔顶产品组成一定和在某一恒定压力条件下,必须
有其对应的塔顶和塔釜温度。丙烯塔全塔温度分布曲线如图1 所示。
2进料组成对精馏效果的影响和优化
丙烯精馏塔在高负荷下的运行分析
刘正明宋毅雷伟伟董万军(中国石油四川石化,四川成都610000)
摘要:丙烯精馏塔是乙烯装置的重要组成,起到分离丙烯 和丙烷的作用。在塔板数和工况不变的条件下,对丙烯塔在高
负荷下的运行状况进行分析。从进料组成、回流比、全塔温度
3回流比对精馏效果的影响和优化
在塔板数和塔板结构一定的情况下,增大回流比通常可提 高精馏效果。但对满负荷运行的塔来说,加大回流比,蒸汽速
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丙烯精馏塔在高负荷下的运行分析
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 刘正明, 宋毅, 雷伟伟, 董万军 中国石油四川石化,四川成都,610000 化工管理 Chemical Enterprise Management 2015(32)
引用本文格式:刘正明.宋毅.雷伟伟.董万军 丙烯精馏塔在高负荷下的运行分析[期刊论文]-化工管理 2015(32)
分布等方面查找精馏效果差的原因。通过优化调整,实现了丙 烯塔在高负荷下的正常运行。
关键词:丙烯精馏;高负荷
度过高,则会造成雾沫夹带或者液泛,使分离效果更差。 丙烯精馏塔设计回流比R=16.4。在其它工艺参数一定时, 为使减少塔釜丙烯损失,增大塔釜热量供应。加热上升的蒸汽 将丙烷带到精馏段,加大回流来保证丙烷不超标。精馏塔负荷 的增加,通过控制塔的压差,防止产生夹带或液泛。控制回流
1.489 0.05 1.456 0.Fra bibliotek5 O.021
(a)08:00 入口
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丙烯塔设计进料 组成
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图2(a)气提塔温度分布曲线
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