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几起典型汽机事故案例

几起典型汽机事故
朝阳发电厂98年1号机大轴弯曲事
事故经过: 朝阳电厂1号机组大修于1998年7月10日全部结束,7月12日和13日进行 高速动平衡试验,振动情况良好,最大的5号轴承为0.028mm。7月14日,机 组进行第三次启动,7时锅炉点火,随后投9只油枪,8时汽轮机冲动,DEH 系统投入,冲动前参数正常,炉侧过热蒸汽温度363℃、333℃,机侧温度 267℃、压力1.72MPa、高压内缸上壁温度251℃,其它正常。8时15分汽轮 机定速3000rpm。8时47分发电机手动同期并网,此时炉侧过热汽温432.1℃、 438.5℃,机侧403℃、394℃,高压内缸上壁温度287℃,高压胀差2.45mm, 振动最大的5号轴承为0.023mm,并列后发电机有功和无功功率表均无指标。 9时3分,发现高压油动机全开至155mm,将DEH切到液调。9时5分,锅炉投 入一台磨煤机,停三只轻油枪,投二级减温水,高压胀差3.6mm。9时13分, 高压胀差4.0mm,立即手摇同步器,将高压油动机行程关到96mm,发现中 压油动机参与调整,再热汽压升到1.5MPa,又将高压油动机行程开到 112mm。9时19分高压胀差到4.38mm,用功率限制器将油动机关到空负荷位 置(30mm),此时高压内缸上壁温度351℃,机侧过热汽温414℃,炉侧406℃。 9时24分,高压胀差4.46mm,运行副总下令发电机解列,汽机司机打闸停机, 这时高压胀差最大到5.02mm。打闸前振动最大的5号轴承为0.024mm,打闸 后2分17秒时振动最大的1号轴承为0.039mm,转子惰走24分钟,启动盘车电 流为60A,大轴晃度0.08mm,偏心0.138mm。16时50分大轴晃度最终稳定 在0.11mm, 16时20分测量转子弯曲0.165mm,最大位于调节级后第二级叶 轮处,说明高压转子已发生弯曲。

汽机班长检查完设备汇报单元长说:“设备检查没问题”。电气班 长确认后汇报:“发电机跳,6KV厂用正常联动备用电源,电气保护无 动作,只有‘热工保护动作”光字牌来信号。单元长向值长汇报:“检 查保护和设备都没发现问题”。值长告:“如无异常,可以恢复”。随 即单元长告汽机班长:“汽机挂闸,保持机3000转/分。”汽机班长到 就地机头处操作,手摇同步器由30mm退至到“0”位,同时令司机助手 去检查设备情况,助手回来后汇报:“机组检查正常,主轴在转动中”。 这时班长操作同步器增加行程时发现高、中压主汽门未开,告助手去复 归“热工保护动作自保持复归按钮”,当检查就地压力表立盘时发现调 速油压很低,对从控制室返回来的助手说:“把调速油泵转起来”。调 速油压恢复后,汽机班长到机头再次挂闸,逐步增加同步器行程,高、 中压主汽门开启,行程达8mm时回到主控制室,准备用电调升速,设定 目标转速3000r/min,升速成率为300r/min/min,按进行键,此时转速 实际值未能跟踪目标值,同时“高、中压主汽门关闭”信号光字牌亮, 汽机班长根据经验分析认为电调不正常,向单元长汇报,并请示切液调 运行,单元长同意。汽机班长到机头处将同步器退到“0”位,通知司机 将电调切为液调运行,挂闸后同步器行程为8mm时,高压主汽门已开启, 达11mm时,转速表显示100r/min左右。1时56分30秒,当准备检查调 速汽门开度时,听到主汽门关闭声,同时一声巨响,发电机后部着火, 机组严重损坏。轴系断为11段,10个断裂面,其中5处为轴断裂,4处为 对轮螺栓断裂,1处为齿型联轴器失效。齿轮联轴器的失效,在运行中 造成主油泵小轴与汽轮机主轴脱开。
二、事故原因




“10·16”事故是一起由于人员误操作引发的一般恶性事故,其 原因为: 1、两次停高压启动油泵时均未严格执行运行规程的规 定:检查高压启动油泵出口逆止阀前油压达到2.0Mpa后,缓 慢关闭高压启动油泵出口门后再停泵(实际运行泵出口逆止 阀不严)。同时在停泵过程中未严密监视转速、调速油压和 润滑油压的变化,异常情况下未立即恢复高压启动油泵。 2、在第二次挂闸前对高压启动油泵和交流润滑油泵的 联锁未进行复归操作,造成低油压时交流润滑油泵不能联启。 3、高压启动油泵出口逆止门板无销轴,造成门板关闭 不严,主油泵出口门经该门直接流回主油箱,使各轴承断油。 4、机组启动过程中现场指挥混乱,各级管理人员把关 不严也是本次事故的重要原因。
二道江发电厂97年误操作造成机组被迫停机事故

1997年9月16日8时56分,二道江发电厂 7号机组汽机运行人员在调整7号机循环水系 统运行方式时,因误操作将运行中的2号循环 水泵电动入口门关闭,造成汽轮机循环水中 断,致使真空急剧下降,8时57分低真空保护 动作,排汽门爆破,自动主汽门关闭,9时04 分手动打闸停机。
原因分析及暴露问题




弯曲的直接原因是由于高压转子胀差越限,没有及时打闸停机,导致高 压前、后汽封和隔板汽封轴向径向碰磨,打闸以后惰走过程中高压胀差 最大达+5.02mm。高压胀差越限是由以下原因引起的。 1、功率表无指示,由于接线错误,并网后有功功率和无功功率表均无 指示,没有及时停机处理,使DEH系统在没有功率反馈的条件下,将高 压油动机开到最大,根据发电机转子电流2000A,推算有功负荷在3345MW,蒸汽流量在220t/h左右,促使高压胀差的变化率增大。 2、机组参数不匹配,启动至并网主蒸汽温度一直偏高,锅炉投入多 支油枪,使主蒸汽温度难以控制,为高压胀差增长创造了条件。 3、违反运行规程,规程规定高压胀差+3.0mm报警,+4.0mm打闸,但 该机在高压胀差到4.46mm时才解列、打闸,机组经过长达24分钟惰走 到静止,加重了轴径向磨损,造成大轴弯曲的恶果。 4、 暴露出运行人员在发现重要表计没有指示时,没有及时汇报值 长或通知相关专业运行人员,造成误判致使机组并列后带30MW左右负 荷运行了10多分钟,高压胀差急剧增长。
(三)、事故原因及责任分析

1、汽机运行班长曹××在切换7号机1、2循环水泵操作中未按“四对照” 要求进行,对操作掉以轻心,极不负责,手中虽有对讲机在进行切换操 作前也未联系司机,误将运行中的2号循环水泵入口电动门关闭,造成 循环水中断致使真空急剧下降,7号机低真空保护动作,主汽门关闭, 排汽门爆破是造成此次事故的直接原因。 2、7号机司机张××离开控制室抄表检查设备,即未找人顶岗又未通知 班长,也未向除氧值班员交待,延误了事故的发现时间。发现事故现象 后,本应就地查找原因采取措施恢复真空,并果断地采取减负荷到零的 办法来维持真空,保护设备,而只是启动实际上不备用的1号循环水泵, 对事故判断、处理不果断,采取措施不得力,延误了事故处理时间,造 成排汽门爆破事故扩大。

阜新电厂99年1号汽轮发电机组轴系断裂事故
(一)、事故经过 阜新电厂1号汽轮机CC140/N200-12.7/535/535型超高压一次中间再 热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造。1996年3月安装,96 年11月2日首次并网发电,同年12月18日正式移交生产。1999年8月19 日0时20分,运行五值接班,机组负荷为155MW运行;零时30分,值长 令加负荷到165MW;1时整,值长令加负荷到170MW,主蒸汽压力为 12.6MPa,主蒸汽温度535℃,蒸汽流量536.9吨/时。47分30秒,“高、 中压主汽门关闭”、“抽汽逆止门关闭”光字牌报警,监盘司机喊“机 跳了”。47分32秒,交流、直流润滑油泵联动良好。47分37秒,发电 机出口开关5532跳闸,有功负荷到“0”,6KV厂用电备用电源联动成功。 值长来电话向单元长询问情况,单元长告:“01号机、发电机跳闸”。 值长当即告:“立即查明保护动作情况,对设备详细检查,有问题向我 汇报”。单元长令:“汽机、电气人员检查保护及设备情况”。司机、 助手到保护盘检查本特利保护,回来后向单元长汇报:“没有发现异 常”。
大同二电厂5号机组在小修后启机过程中,发生烧瓦恶性事故



2002年10月16日14时14分,大同二电厂5号机组在小修后启机过程中,在 进行主油泵和高压启动油泵的切换时由于运行人员误操作,发生烧瓦恶性事故。 一、事故经过 2002年10月16日,5号机组小修后按计划进行启动。13时机组达到冲转条 件,13时43分达到额定转速。司机在查看高压启动油泵电机电流从冲转前的 280A降到189A后于13时49分盘前停高压启动油泵,盘前光子牌发“润滑油压低 停机”信号,机组自动掉闸,交流润滑油泵联启。运行人员误认为油压低的原因 是就地油压表一次门未开造成保护动作机组掉闸,因此再次挂闸。14时14分, 在高压启动油泵再次达到190A时,单元长再次在盘前停高压启动油泵。盘前光 子牌再次发“润滑油压低停机”信号,由于交流润滑油泵联启未复归,交流润滑 油泵未能联启,汽轮机再次掉闸。单元长就地检查发现五瓦温度高,油挡处冒烟, 司机盘前发现六、七瓦温度高至90℃,立即破坏真空紧急停机处理。 事故后经检查,发现二、五、六、七瓦下瓦乌金不同程度烧损。五瓦处低压 轴封轻微磨损,油挡磨损。解体检查高压启动油泵出口逆止门时发现门板无销轴。
(一)、事故前运行方式

二道江发电厂7号机系哈尔滨汽轮机厂制 造的N100-90/535型,双缸、双排汽、单轴、 冲动凝汽式汽轮机,于1992年12月投产。辅 助设备运行状况良好,其中2号循环水泵运行, 1号循环水泵备用(电动入口门全开,电动出 口门全关)。
(二)、事故经过

9月16日,为防止7号机2号循环水泵跳闸(1号循环水泵联动后出口门打不 开)造成汽机断水,且1号泵比2号泵流量大2000吨,切换循环水泵运行方式, 启动1号循环水泵正常后,停止2号循环水泵。8时50分值长令汽机运行班长进行 7号机1、2循环水泵的切换的操作。汽机运行班长接令后,即令7号机司机张 ××和副班长曹××同时做好启动前的准备工作。曹××接令后,并没命令副司 机进行1号循环水泵启动前的准备工作,自己直接到7号循环水泵处检查。8时56 分,曹××来到1号循环水泵电动入口门操作箱处(1、2号循环水泵入口门操作 按钮在一个操作箱上,当时2号泵入口门绿灯不亮,1号泵入口门红灯不亮)未 加任何辨别就将在同一操作箱上的2号循环水泵电动入口门关闭按钮按下。当看 到1号循环水泵电动入口门无变化时,曹××误认为其入口门电路无电,马上用 对讲机联系7号机司机张××,要求通知电气检查处理,张通知电气后即走出控 制室去抄表检查设备(室内只有除氧值班员监盘)。8时57分,张××来到7号 机排汽温度表处时发现排汽温度由正常的40℃升高到70℃,他没有就地查找排 汽温度不正常升高的原因,而是跑回到控制室。当其发现2号循环水泵电流由 120A降至70A,真空由-89.2kPa已降至-70kPa并继续下降时,立即启动实际上 不备用的1号循环水泵,电负荷仍在60MW左右,致使真空继续急剧下降。8时 57分48秒7号机真空降至-30kPa(低真空动作值)低真空保护动作,主汽门关闭, 电负荷到零。8时57分54秒7号机真空破坏(记录最低为-15.94kPa)南侧两组排 汽门爆破,此时回到控制室的曹××听说真空下降,循环水有问题意识到自己操 作的误,马上跑到2号循环水泵处,于8时58分左右将电动入口门开启,9时04分 7号机被迫打闸停机。
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