内防喷工具经验分享
旋塞、球体、阀座
三、井喷时在用方钻杆旋塞解剖分析
上旋塞编号:9603017,是96年3月出厂产品。
三、井喷时在用方钻杆旋塞解剖分析
图中,干固泥浆充填内腔, 分析认为,该上旋塞长期 处于大半开位置使用,旋 塞球腔与钻具内泥浆窜通, 泥浆中的固相沉积充填在 球腔内,使旋塞几乎没有 旋转空间,导致开关旋塞 的摩擦阻力增大,在抢险 过程中用680公斤·米力 矩关闭未成功,上旋塞开 关的内六方孔已变成圆形, 失去传递扭力的功能。
本着“先治漏再压井”的施工原则,采取正循环泵入堵 漏泥浆堵漏,受钻头水眼影响,堵漏材料的浓度和体积受到 限制,正循环堵漏失败;然后配制浓度为40%的从环空堵漏浆 反挤堵漏。 反挤堵漏前,立压1.5-6.5MPa,套管压力6.2-6.5MPa,堵 漏施工时,关闭方钻杆下旋塞,施工中无法观察立压变化。
一、发生经过
材质及性能方面 管理及操作问题
保养及维护问题
克深7井旋塞本体断开
旋塞阀技术改进
在本体位置加向内球腔注油孔,减少泥浆进入该腔,防止泥浆
进入该腔引起腐蚀及泥浆固化后旋塞无法打开
在球阀和与本体间添加橡胶,占据泥浆位置,防止泥浆固化后
无法打开
密封面及弹簧采用进口件,阀座密封面焊接特殊合金材料(
越小,开启旋塞所需力矩越小 ,因此,在带压情况下,必须先 注平衡压,再用旋塞扳手打开旋塞
钻具内发生井喷时的关闭作业
随着旋塞的关闭所需扭矩增加,应采用专用工具实施强行关闭。
如果无法完全关闭,应迅速打开旋塞,防止旋塞刺坏
正确使用内防喷工具
旋塞 准确记录使用时间及受力状态,确定合理的使用时间 使用中,防止旋塞处于半开和半关状态 浮阀 每次起钻后,对阀芯进行检查,发现损坏及时更换,浮阀本体
开 关 6 开 关 7
打 开
1-2
打 开
1-2
开
关 8 开 关 9 开 关 10 开
55
75 62 80 70 70 24
50
50 56 56 64 0 19
打 开
1-2
打 开
1-2
打 开
1-2
打 不 开
高压气井旋塞阀研究
测压式旋塞阀
测压式方钻杆旋塞阀结构方案 1-阀体 2—球形阀芯 3—转动轴 4—压力计
编写内防喷工作现场使用手册
《方钻杆旋塞阀维修使用手册》
《箭形止回阀维修使用手册》
《投入式止回阀维修使用手册》
《钻具浮阀维修使用手册》
正确使用内防喷工具
井控取证培训中,内防喷工具的使用、维护、管理
在对现场井控装备检查过程中发现,许 多井队对于内防喷工具台账记录混乱、班组 活动保养维护记录不清晰;备用内防喷工具 放置区离井口太近,以至于在起下钻时泥浆
会喷在内防喷工具上,长时间不清理会造成
泥浆凝固,会严重影响使用性能。
内腔严重锈蚀
内防喷工具使用中存在问题
2、现场人员对内防喷工具使用不正确
《塔里木油田内防喷工具管理规定》 对于如何正确使用内防喷工具已有详尽的 说明,但现场依然存在不规范的动作:备 用旋塞开关处于半开半关状态,极易进入 泥浆凝固以至于备用旋塞活动不灵活;箭 型回压阀的顶开装置未打开;顶开装置的 顶开杆倒装。
HRC37~40),球阀经镀铬和热处理(HRC48~52)
所有产品均在塔里木油田进行气密封检测,达到了国家标准
板式浮阀主要失效形式
哈7-4井弹簧失效
弹簧材质及性能问题
大北5井盘根密封失效
阀芯橡胶密封问题
翻板式浮阀技术改进
采用加粗进口不锈钢弹簧丝,经2万多次开关试验,弹簧没
有出现疲劳现象,其抗冲蚀和抗腐蚀能力也有很大提高
失效的分布情况
非正常失效内防喷工具主要
7%
4%
为旋塞,占51.8%
内防喷工具非正常失效主要
19% 22%
原因为
占41%
内部部件被卡死,
失效 原因 失效 数量
旋钮 卡死 11
阀芯卡 死 6
密封 失效 5
阀盖损 坏 2
本体刺 漏 1
试压不 合格 2
旋塞阀主要失效形式
哈15-2旋塞刺漏
DN2-9球阀刺坏,内六方变形
三、井喷时在用方钻杆旋塞解剖分析
分析认为,该下旋塞在
吐孜1井发生钻具内井
喷后,在开关工具有磨 损和钻具内存在较高流
动压力的条件下,进行
强行关闭,旋塞没有关 到位,造成高压气流刺 坏下旋塞。
三、井喷时在用方钻杆旋塞解剖分析
后来在抢险中尽管最后 将旋塞完全关闭,但球 体、上阀座等已先期刺 坏,已不能起到密封作 用。
寿命可达800h,而阀芯寿命只有300h左右,所以按1:3配套
控压钻井时,旋塞+浮阀配套使用,安装在起钻至套管鞋相对
位置处
采用精细控压钻水平井时,在近钻头处使用双芯结构浮阀 箭型 下步钻井中需要堵漏作业,不宜选用箭型止回阀 在高密度钻井液条件下使用之后,及时检查密封性能正确使 Nhomakorabea内防喷工具
试验结果
平衡时 间(mim) 序 号 针 阀 状 态 关 70MPa` 泵表压 (MPa) 70 管线表 压(MPa) 0 旋 钮 开 关 状 态 打 不 开 平衡时 间(min)
打 开
1-2
打 开
1-2
打 开
打 开
1-2
1)35MpPa外置通道旋塞阀进行了三次 试验,在各种压差条件下均能顺利打 开。 2)70MpPa外置通道旋塞阀进行了十次 试验,有八次能顺利打开,有二次未 能打开。 3)未能打开的原因可能是:由于泥浆 粘度大、流动性差、泥浆中的固相物 质容易沉淀,堵塞通道,不能有效的 进行压力传递。说明外置通道旋塞阀 的可靠性不稳定,还需进一步改进。
干裂的泥浆颗粒
内防喷工具使用中存在问题
3、现场钻机安装不正,井口偏斜幅度大,增加了 旋塞本体承受的交变应力
如果现场存在上述情况,则会造成整 个井口震荡幅度较大,钻具摆幅增大,
势必会加大方钻杆上部接头处的承受力,
过早引起上旋塞产生交变应力疲劳发生 刺漏。
交变应力疲劳
内防喷工具使用中存在问题
4、钻井参数或钻井组合选择不合理
2、失效汇总表
名 称 规格型号
6 5/8"-203mm-70MPa 5 1/2"-178mm-105MPa 5 1/4"-178mm-70MPa 下旋塞 5"-168mm-70MPa 3 1/2"-135mm-105MPa 3 1/2"-135mm-70MPa
失效数量
6 0 1 1 0 6
上旋塞
箭型止回阀
正确使用内防喷工具
内防喷工具管理
内防喷工具失效情况分析
1、失效综述
2010年6月1日至12月
16 14
10日内防喷工具总共累计
报废48只,其中非正常报 废27只,占总报废比例为 56.3%:22只为试压不合 格,5只为内防喷工具部件
12 10 8 6 4 2 0 旋塞 箭型 浮阀
损坏。
内防喷工具失效情况分析
5"-168mm-70MPa
3 1/2"-127mm-70MPa
1
4
5"-168mm-70MPa
浮阀 4 3/4"-121mm-70MPa 3 1/2"-127mm-70MPa
1
1 4
3 1/2"-127mm-35MPa
2
内防喷工具失效情况分析
失效原因统计
7% 41% 旋钮卡死 阀芯卡死 密封失效 阀盖损坏 本体漏 试压不合格
技术方案:在旋塞阀的下端加装压力计,通过压力计准确测量旋塞阀下 端的压力值,在旋塞阀上端施加等值压力建立压力平衡。在零压差条件 下,通过转动轴调节球形阀芯,安全快速的打开旋塞阀。
高压气井旋塞阀研究
测压式旋塞阀
压力传感器结构、安装、实物
本方案的关键是:方钻杆旋塞阀用压力传感器。基本要求: 压力传感器外形尺寸完全满足安装在方钻杆旋塞阀下端管壁上的 要求。 压力传感器的安装方法完全满足管内高压密封和管柱振动防脱的 要求。 压力传感器的结构功能完全满足压力测量数据的传输要求。 结构合理,成本低廉,安装方便,测量准确。
抢险经过 : 1、关闭方钻杆下旋塞,发现已经刺坏。 2、关方钻杆上旋塞,液压扳手680kg.m的扭矩无法关闭。
3、反循环压井,由于无法控制钻杆回压失败。
4、采用剪切闸板剪断5“钻杆,然后注水泥封井。
三、井喷时在用方钻杆旋塞解剖分析
下旋塞编号:9709012,97年9月出厂产品
图中,该下旋塞开关内六方孔呈明显损伤痕迹, 不能有效地传递扭矩。
养维护
所有密封圈均采用进口件,提高了其使用寿命
为满足氮气欠平衡作业需要,产品均在塔里木油田进行气
密封检测,达到了国家标准
箭型止回阀技术改进
改变顶开装置的导流方向,提高箭型抢接时的安全性和可靠性
老式箭型及顶开装置
新式箭型及顶开装置
高压气井旋塞阀研究
外置通道旋塞阀
序 号 针 阀 状 态 关 开 1 关 开 关 2 开 关 3 开 18 15 7 35 3 3 35MpPa 泵表压 (MPa) 35 0 35 6 35 管线表 压(MPa) 0 1 0 0 2 1 0 打 开 开 关 1-2 3 开 关 1 4 开 关 5 20 40 28 70 45 70 17 17 24 24 40 40 12 30 10 10 7 20 3 3 打 开 开 1-2 关 28 12 24 0 旋 钮 开 关 状 态
阀盖上密封面焊镶硬质合金环,提高其抗冲蚀及抗腐蚀能力 将阀体内孔密封环骨架改成具有一定锥度,进而改变泥浆喷
射角度,防止泥浆冲蚀弹簧和支架,提高浮阀使用寿命