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保护渣和精炼渣资料(东北大学)


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1.1.1 高碱度渣精炼 在研究钢液二次精炼的脱硫、脱磷的处理方法时,提高了高纯度钢的精炼效果。这 时所使用的工业熔剂是 CaO 系,由于钢液用铝脱氧,实际上生成了 CaO—Al2O3 渣系。 近年来,LF 法率先使用这种炉渣精炼高纯度钢。CaO—Al2O3 系熔渣在还原气氛下使 用,首先考虑脱硫反应,测定了 CaO—Al2O3 中溶解耐火材料的 CaO—Al2O3--MgO 和 混入炼钢炉渣的 CaO—Al2O3—SiO2 系熔渣的硫容量。实验用渣系的成份及其硫含量见 表 1.。 表 1 CaO—Al2O3 渣系的试验结果 熔炼 炉次
55-Cl 55-1 55-4 60-Cl 60-2 60-4 65-Cl 65-2 65-3
温度 /K
1823 1822 1823 1867 1867 1867 1928 1922 1922
接触气体的分压(室温) /Pa Pco Pco2 Pso2 PAr
0.250 5 ×10 0.248 5 ×10 0.167 5 ×10 0.251 5 ×10 0.249 5 ×10 0.166 5 ×10 0.168 5 ×10 0.249 5 ×10 0.250 5 ×10 0.249 5 ×10 0.247 5 ×10 0.166 5 ×10 0.250 5 ×10 0.248 5 ×10 0.166 5 ×10 0.167 5 ×10 0.248 5 ×10 0.249 5 ×10 0.010 5 ×10 0.010 5 ×10 0.013 5 ×10 0.010 5 ×10 0.010 5 ×10 0.013 5 ×10 0.013 5 ×10 0.010 5 ×10 0.010 5 ×10 0.489 5 ×10 0.485 5 ×10 0.652 5 ×10 0.490 5 ×10 0.485 5 ×10 0.652 5 ×10 0.658 5 ×10 0.488 5 ×10 0.490 5 ×10
MgO
0.14 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02
S
0.526 0.365 0.019 0.426 0.107 0.019 0.326
0.05 1.49
0.076 0.033
对于 CaO--Al2O3--SiO2 渣系而言,NCaO/Nsio2 一定时,NAl2O3 减少,硫容量 Cs 都呈单 调增加,当 NAl O 一定时,NCaO/Nsio2 减小,即 CaO--Al2O3 渣中的 CaO 用 SiO2 置换,则硫
LF 炉精炼渣对 GCr15 非金属夹杂物影响的研究 .................................... 13 LF 炉精炼渣的冶金特性研究 ................................................................ 14 精炼渣的脱硫特性 ............................................................................ 14 精炼渣的脱氧特性 ............................................................................ 15 精炼渣碱度对脱氧和脱硫的影响 ................................................... 18 LF 精炼合成渣的研究及精炼工艺的优化 ........................................... 19 精炼合成渣的成份选择 .................................................................... 20 精炼合成渣的配制 ............................................................................ 26 1.1.2 LF 炉精炼工艺的优化 ............................................................. 29 1.2 高碱度精炼渣冶炼轴承钢中夹杂物的研究 .................................. 31 1.2.1 研究方法的确定 ...................................................................... 31 1.2.2 显微夹杂物的数量和尺寸 ..................................................... 32 1.2.3 显微夹杂物的类型 .................................................................. 33 1.2.4 精炼炉渣对轴承钢中夹杂物的影响 ..................................... 36 2 洁净钢连铸工艺的研究............................................................................. 37 2.1.1 中间包覆盖剂 .......................................................................... 37 2.2 GCr15 大方坯结晶器保护渣的研究 ................................................. 38 2.2.1 保护渣的粘度对大方坯表面质量的影响 ............................ 38 2.2.2 保护渣熔化温度对大方坯表面质量的影响 ........................ 39 2.2.3 保护渣熔速对大方坯表面质量的影响................................. 40
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容量 Cs 的减小倾向比 CaO—Al2O3—MgO 更加严重。 硫容量与温度有关,温度越高,硫容量越大。渣中 CaO 浓度越大,硫容量越大; 当 NAl O 一定时,CaO—Al2O3 渣中的 CaO 用 MgO 置换,硫容量减小。用 SiO2 置换 CaO,硫
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容量更加减小;当 NCaO/ NAl O 时,混入 MgO 也不会减小 CaO--Al2O3 渣系的脱硫能力。然
炉渣成份(质量分数)/% CaO
58.17 .16 38.36 59.48 48.38 36.84 57.61 48.65 41.71
-lgCs
2.238 2.399 3.748 2.050 2.648 3.479 1.869 2.440 2.808
Al2O3
39.93 41.86 58.21 39.65 50.39 61.18 37.03 46.13 54.71
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50 分钟,再经 RH 真空循环脱气处理 20—30 分钟。所以,含高 CaO 的精炼渣处理轴 承钢液,带来两个主要结果。一是脱硫效率高,钢中硫含量降到如此之低的程度; 二是在精炼过程中 CaO 被还原,钢中含钙量增加,至使不变形的球状夹杂物升高。 表 2 日本山阳 LF 炉精炼渣的化学成份(%) CaO 57.8 酸性渣处理 在改善夹杂物性质和形态方面,碱性炉衬下冶炼的钢液,经酸性渣处理能够得 到很好的效果。渣料的熔点不大于钢的熔点,密度也小于钢的密度,形成的渣实际 上不含有钙和镁,它们和钢中所有的夹杂发生作用,一部分夹杂上浮到钢液表面, 其余则转化为可塑性加工的夹杂物。 酸性合成渣料当 MnO 约 60%,SiO2 约 40%(质量比 MnO:SiO2=3:2)时,存在一个 低熔点区,这个低熔点区相当狭小,其成份范围相应为 MnO 约 45%--75%,SiO2 约为 55%--25%。如果除 MnO 和 SiO2 外还含有其它组元,如 Al2O3,则低熔点区可以扩大到含 MnO 约 10%—90%,SiO2 约 90%--10%(MnO:SiO2=1:9—9:1,特别适用的混合渣的成份 在图 1 的 A—B—C—D 点的范围内,这些点的三角座标上的位置为: A 点:MnO 60%,SiO2 10%,Al2O3 0%,相当于质量比 MnO :SiO2 :Al2O3 =9:1:0; B 点:MnO 50%,SiO2 10%,Al2O3 40%,相当于质量比 MnO :SiO2 :Al2O3 =5:1:4; C 点:MnO 10%,SiO2 50%,Al2O3 40%,相当于质量比 MnO :SiO2 :Al2O3 =1:5:4; SiO2 13.3 Al2O3 15.8 MgO 4.3 MnO < 0.1 TFe 0.6 Cr2O3 < 0.1 P2O5 < 0.1 CaF2 7.8 S 1.1
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开发出了轴承钢高碱度精炼渣,R=3.5—4.0;合理地运用了钢包吹氩技术,有效地 控制了钢内夹杂物;特别是在连铸工艺上自主开发了大容量中间包覆盖剂,达到了一定 的碱度,具有吸附夹杂物的能力。将上述技术组合以及无氧化保护技术的应用,达到了 100%无氧化浇钢。使轴承钢在浇钢过程中增氧在 2—3ppm 以下。 与国际发达国家相比,我国钢铁工业目前存在的主要差距为: 1)关键钢材的品种不足,质量水平不高。 2)技术经济水平不高。 3)污染严重资源综合利用率不高。 迎接二十一世纪世界钢铁工业新的挑战 具体特点如下: 1)调整企业结构,实现专业化生产 2)建立洁净钢生产体系,提高产品质量 精炼炉渣对轴承钢夹杂物的影响 在传统的炼钢方法中,有所谓酸性钢和碱性之分。二者的组织性能和可塑性都 不尽相同。瑞典 SKF 公司生产的轴承钢及其轴承以其质量优异而闻名于世,究其原 因在于生产方法。长期以来,SKF 公司采用酸性平炉生产轴承钢,一直延续到 70 年 代后期。由于酸性平炉不能去除硫、磷等杂质,对原材料要求极为苛刻,且生产效 率低、成本高,该公司从 60 年代中期就开始研究碱性电弧炉精炼工艺,开发出了 SKFMR 法,取代了酸性平炉工艺。 如何改变碱性炼钢生产效率低的特点,提高碱性钢的性能是国内外冶金者长期 努力的方向[57]。即:既降低钢中的氧含量,又要改善夹杂物的性质和形态。因 此,轴承钢的炉外精炼承担着完成两项任务的使命:一是要减少夹杂物的数量,特 别是减少氧化物夹杂物的数量;二是改善夹杂物的形态和性质(提高塑性夹杂物的 比例,最大限度地减少或消除 CaO 型的球状夹杂物)。降低氧化物夹杂的数量也就 是降低了钢中的氧含量,改善夹杂物的性质和形态主要取决于精炼渣的化学成份。 国内外的生产实践证实,各种炉外精炼方法(真空的或非真空的)加强了对钢液的 搅拌,就能够有效地将氧含量降到很低的程度。这里,氧化物夹杂的数量主要是指 Al2O3 夹杂的数量大大减少。然而要有效降低 A 类夹杂物和 D 类夹杂物的数量则主要 依赖于精炼渣的化学成份。
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