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含铝钢LF精炼渣成分优化及造渣制度改进

利于吸收上浮的Al:o,等脱氧产物,常将精炼渣成 分选定在CaO—AI:O,一SiO:相图的12
CaO・
器・, 耋15
窑13
11
弘.∥扩W、八八^∥\
\LF加人一
炉次/炉
一一/ ^一又一一

7A120,生成区域,A120,含量为30%左右或CaO/
AI:O,=1.8左右时Ls较高,精炼渣熔点较低,并且 渣中SiO,被钢水中Al还原的趋势得到抑制。
Jinxing‘
(1.Vanadium—Extracting Steelworks,Chengde
and Steel Company,Hebei
Iron and
Steel Group,
Chengde,Hebei。067102;2.Taniyuan University of Technolo.gy,Taiyuan,Shanxi,030024)
由于CaO—SiO:渣系脱s能力较弱,并且含铝
另外,有效利用从连铸回转台下来的热态精炼 渣,可减少造渣料的加入,降低因渣料熔化带来的热 量损失,缩短精炼的化渣时间”o。热态精炼渣循环 利用时,出钢过程加入精炼渣2—4 kg/t,石灰由原
来的5 kg/t减少到2 kg/t,大包浇铸结束后将循环 渣直接倒入精炼等待位的钢包里,进站后测量渣层
[O]高导致脱O产物生成量多,未充分上浮的高熔 点固相夹杂残留在钢水中危害较大,钢水[c]相对
较低对脱S不利等因素,确保净化钢水和脱S的需 要。
达到77.13%,铸坯T[0]为21×10~,铸坯中
[Als]为0.026%。
参考文献
[i]刘浏.炉外精炼工艺技术的发展[J].炼钢,2001,17(4):l一7. [2]高祥明,孙力军,李桂军,等.洁净钢精炼渣组分对硫分配比的影 响[J].金属材料与冶金_T程,2008,36(1):25—29. [3]曾加庆,罗廷操,刘浏.等.转炉出钢过程中脱硫及钢中夹杂物改 性[J].钢铁研究学报,2005.17(2):12—15. [4]丁广友,徐志荣,史翠薇,等.LF热态钢渣循环再利用技术的开 发与应用[J].炼钢,2006,22(4):12—15.
含铝钢精炼终渣最佳组成为:CaO=50%一
55%,Si02=6%~10%,A1203=26%~29%,Mgo
=4%一8%,CaO/A1203=1.7~1.9。 4

图1跟踪炉次精炼白渣保持时间
Fig 18 17 16
.. 一

Keep time of refining white slag for traced beats
0.02%一0.06%。波动较大。
(5)初炼钢水中[o]高,有利于减少出钢过程
万方数据
河北冶全
2011年第10期
钢水吸N,避免大幅度增N。

为了获得上述含铝钢精炼终渣成分,需要向钢 包中加入含CaO、Al:03的造渣材料。根据钢水 [o]和脱氧剂用量估算出生成的脱氧产物数量,并 在统计转炉下渣量基础上,按终渣总量和成分要求
总第190期 2011年第10期
HEBEI
河北冶全
METALLUKGY
Total 190 201I。Number 10
含铝钢LF精炼渣成分优化及造渣制度改进
国富兴1,张迪凡2,韩春良1,翁玉娟1,吴雨晨1,王金星1
(1.河北钢铁集团承钢公司提钒炼钢一厂,河北承德067102;2.太原理工大学,山西太原030024) 摘要:针对含铝钢初炼钢水[c]低、[0]高的特点,提出采用CaO一~:O,一CaF2系精炼渣,组分中CaO/ Al:O,=1.7—1.9;出钢过程采用渣洗工艺向钢包加人大部分精炼渣,将连铸返回的热态精炼渣倒人精 炼钢包中,缩短精炼成渣时间,保证足够的白渣和软吹时间。冶炼20Mn2A时,脱s率达到77.13%,铸 坯T[O]为21×10~,铸坯中[Als]为0.026%,达到了良好的冶金效果。 关键词:LF精炼;含铝钢;渣洗工艺;钢渣循环 中图分类号:TF769.9 文献标识码:A 文章编号:1006—5008(2011)10—0036—03
含铝钢脱O生成大量Al:O,,在精炼渣中可达
到10%以上,因此含铝钢精炼渣更多倾向于采用
CaO—Al:O,一CaF2渣系。实际生产过程中,由于
I一 I
/出钢加入
各种造渣料中不可避免地带人SiO:及少量脱。产
物,实际渣系成为CaO—A1203一caF2一Si02四元
莒19


渣系。为了使精炼渣具有较好地脱s效果,同时有

基础上加入适量的caF,,解决炉渣流动性差的问 题,当CaO/A1203一定时,随CaF2含量增加,Ls呈
一平滑抛物线.变化不大。此渣脱氧脱硫效果较好,
试验分析
图1、图2分别为不同造渣方式下白渣保持时 间和软吹Ar时间。表1为不同精炼模式下生产 20Mn2A时的精炼终渣成分。
23 2I

但发泡功能差,不利于降低电耗和提高钢包寿命。
能很快形成白渣,精炼过程白渣平均保持时间较改
进前增加了3 min,由图2可知,造渣制度优化后,平
均软吹舡时间提高了2
min。
表2统计了45炉不同造渣方式下脱S率、钢水
和铸坯平均T[O]及钢中[Als]。从表2和图2可 以看到,优化精炼造渣制度以及增加软吹时间后,
表2
Tab.2
20Mn2A脱S率及钢水、铸坯质量
Abstract:Against to the feature of preliminary—smelted aluminium—bearing steel:low content of carbon and high oxygen,it is proposed to adopt slag system of CaO—A1203一CaF2 including CaO/A120)as 1.7—1.9, adopt slag—washing process in tapping to add most part of refining slag into ladle,pour hot refining slag
Words:LF
refining;steel
bearing
aluminum;slag—washing process;slag circulation

前言 随着洁净钢冶炼技术的不断进步和对钢水洁净
水中的V,采用双联工艺,即含V铁水首先提V再
用提V后的半钢炼钢,由于半钢热量不足,存在后 吹现象,使得终点c含量低、钢水[O]较高。转炉半
万方数据
总第190期HEBEI YEJIN
由图l可知,造渣制度优化后,LF处理初期就
LF炉出站钢中T[O]为25×10~,较改进前下降了 35.9%,铸坯T[O]为21×10一,较改进前下降了 32.3%;从脱s效果来看,优化精炼渣组成和改进造
渣制度后,钢包渣结块现象消失,脱S率提高了 20.47%,优化后钢水可浇性得到明显改善,铸坯质 量得到提高。
到对初炼钢水进一步调质的作用…。采用LF炉生
产含铝钢,常反映出钢水脱S效率较低、钢中脆性夹 杂较多、钢水增N明显、钢水可浇性差等问题,针对
上述问题,结合承钢提钒炼钢一厂生产实际,提出含
铝钢LF炉精炼工艺优化。

(3)出钢过程主要采用铝锰钙镁、中碳锰铁脱
氧合金化,脱氧剂加入量2—3 kg/t,脱O反应生成 的产物为高熔点固相夹杂,未充分上浮排出,残留在 钢水中危害较大。
(上接第47页)

结语 导致SPHC板带出现边裂的原因为轧制工艺和
[2]齐喜爱,沈鹏杰.冷轧产品边裂成因分析及控制[J].金属材料与 冶金工程,2000,38(4):32~37. [3]李波涛.SPHC钢板卷边裂原因分析[J].山东冶金,2010,32(4):
31~33.
热轧温度控制不当,使板带组织中出现混晶,混晶中
钢[Als]较高,对渣中SiO:有还原作用,因此在含铝 钢精炼时难以采用CaO—SiO:渣系。
CaO—AI:O,渣系具有很强的脱s能力,被广 泛用来生产低硫钢,缺点是炉渣流动性稍差。而 CaO—A1203一CaF2渣系是在CaO—A1203渣系的
厚度,按炉渣总量和成分要求计算需要补加的造渣 材料用量,根据计算结果向钢包中加入含CaO、 A1:o,的造渣材料,不再加入萤石,其它工艺不变。
有三次渗碳体析出,使板带的塑性降低。
参考文献
[1]陈伟.苏鹤州.热轧板卷缺陷成因浅析及控制[J].钢铁钒钛,
半钢冶炼含铝钢时初炼钢水特点
承钢提钒炼钢一厂炼钢用铁水含V,为提取铁
收稿日期:201l—06一13 作者简介:国富兴(1968一),男,工程师,1990年毕业于本溪冶金专 科学校钢铁冶金专业,现在河北钢铁集团承钢公司工作,E—mail:
“一l¥_guofx@edvt.corn.ca
(4)出钢过程Al收得率不稳定,钢中[Als]=
一/出钢加人
精炼造渣工艺优化
在转炉一LF精炼一连铸生产模式下,LF炉处 理钢水的周期一般为35—45 rain。为了加快精炼成
渣速度,提供足够的脱S和吸附夹杂时间,采用出钢 渣洗是一个较好的方案”1。出钢时先加入c粉脱
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纂】2 \LF加人

O,再加ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合金,最后加入AI脱O,出钢过程随合金
加入精炼渣和活性小粒石灰,使LF处理初期就能
很快形成白渣,白渣形成后钢中[s]得到有效的去 除,成分和温度命中后精炼工艺就可以转入软吹Ar
阶段。
Fig 2
炉次,炉
图2跟踪炉次软吹Ar时间
Ar soft blowing time for traced heats
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