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生产周报(7月第1周)ppt课件
390 300 260 120 0 20
PC B板 钣 金 件 变 压 器
面 膜 数 码 管 注 塑 件 机 内 配 线
电 容
面 板
水 泥 电 阻 板 件 连 线
铝 箔
2011.6.27-7.3
类型
分析:本周因物料异常影响时间上升比例较大的主要体现在,PCB板、钣金件、 面膜、注塑件、铝箔上,钣金件主要为外协厂家产能不足、注塑件主要由于来料质 量问题、铝箔因来料切割过深影响生产速度。
四、本周影响总装、商用情况
本周(7月第1周)我们没有影响总装、商用生产停线。
五、分厂内外部影响情况
(1)本周分厂内部生产异常停线共计145单,上周62单,对比影响次 数上升,停线时间共计169.08小时,合计损失工时1842.16,内部异常突 出的是预装短缺工装车影响,现在已经到货。
(2)本周分厂外部生产异常停线共计56单,上周15单,对比影 响次数上升,停线时间共计285.54小时,合计损失工时1685.78, 外部影响主要是STA钣金件短缺影响、外协物料影响,本周物料异 常影响明显增多,需重点关注。
(3)七月第一周报废情况分析: 通过报废数据的分类与分析,报废问题主要集中在三个模块;预装班、主板班、设备班组,三个模块报废占整体的 75 左右。 预装: 预装一周报废金额为1568元,其中接线板破损最为严重,共计报废858元,占预装总报废55%。变压器破损的报废金额 为353元,占预装总报废23%。 预装报废主要从接线板破损、变压器(及连接线)破损进行控制。 控制措施: 1、保证电批力度(2档),目前实施电批力度每日三次点检的检查机制。——慈俊鹏、李飞、黄吴跟进 2、打变压器岗位,电批头上加贴橡胶垫。——慈俊鹏、李飞、黄吴 主板: 主板班组共计报废金额为5695.16元。其中因起铜皮而报废的金额为3393.07元,占主板整体报废金额的60%。变频线 体因电抗器破损而报废的金额为1128.15元,占总报废20%。 主板班组修板导致起铜皮的问题,是定频、变频都普遍存在的问题。其根本原因是烙铁机型普遍处于中等,对于沉铜 板、7812散热器等维修比较困难的,一般成功率只有10%左右。而,报废主板上的元器件拆取也较为麻烦,尤其是变 频主板更是难以拆取,导致附带的元器件也一通报废(一个变频板上的贵重器件加在一起,高的多达上百元)。对于 电抗器,主要是打螺钉时,风批头旋转,导致电抗器表皮破损。同时也存在掉落破损问题。 控制措施: 1、对各主板班组补焊员工的烙铁技能进行实战培训。——维修组落实完成 2、申购小型锡炉,解决报废板附带器件难取的问题。——刘静、杜勇负责。目前已经提单。 3、对于电抗器破损,在电批头上加贴橡胶垫,放置碰破电抗器。——韩长州、郜建明负责跟进。 设备: 自插共计报废928元。其中封样件报废464元,松下自插卡板报废464元,两种原因的报废各占50%。 控制措施: 1、自插封样件版本升级后,旧版本不再使用,报废处理。7月1周集中报废,属于正常报废。 2、松下设备,由于PCB板周转在自动上下板内,且PCB伴超出上下板架的边缘,设备在上下移动式,导致PCB板卡破 损。要求自动上下板架放置上下板机内时,点检PCB板是否超边。——张松、万大宪、尹新新。 贴片共计报废715元,其中因金手指有锡报废的有593元。 控制措施: 1、设备印刷异常或是贴装异常的遥控器板,班组在清洗主板时,必须安排二次确认。确保金手指、焊盘、防火槽内没 有锡膏的残留。——袁家君、尹新新跟进。
生产周报(7月1周)
目录
一、本周各模块产量一览表 二、本周分厂日总生产力趋势图 三、月度影响总装、商用趋势图
四、本周影响总装、商用情况
五、分厂内外部影响情况
六、生产数据及ERP管理情况 七、七天预排计划分析 八、外协物料异常影响情况
一、本周各模块产量一览表
本周分厂有效生产天数7天,上周有效生产天数5天。本周分厂各模块总 产量1079892PCS,对比上周上升。 本周分厂内部异常停线时间203.2个小时,对比上周上升,本周内部异常 最大的是预装短缺工装车影响停线,现在工装车已经到货,不再影响。 外部异常停线时间71.08个小时,对比上周上升,主要是本周STA钣金件 短缺影响上升,近期钣金件影响需重点跟进,已经频繁影响分厂停线、 总装停线。
合计
分析:出入库差异14608件,主要在于遥控器四个班组轮休,故 产量下滑,出入库差异较大,三日分厂无生产因班组转班,相比上周 相比产量有所下滑,总日库存趋势整体呈上升趋势。
(2)本周班组物料报废情况
各班组责任报废图表
报废异常原因图表
外单位责任报废图表
说明:七月第一周,电子分厂整体报废金额为11991.5元,共计报 废数量为1404PCS。其中外单位原因报废的金额为1711.8元,共计数 量187PCS。整体报废情况有所上升。
六、本周生产数据及ERP管理情况
(1)本周生产数据情况
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
日出入库数量差异表
86163 79490 91253 86073 78235 92843 90269 84214 87750 84600 94974 84802
(3)本周分厂内部因采购、外协物料异常影响情况
(4)7月第一周物料整体影响情况对比
每周物料影响情况对比
7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
6380
2011.5.23-5.29
时间(分钟)
2011.5.30-6.5
6 月2 7 日
6 月2 8 日
6 月2 9 日
6 月3 0 日
7 月1 日
7 月2 日
日入库数量
日出库数量
日库存趋势图表
175000 170000 165000 160000 155000 150000 145000 140000 6 月2 7 日 6 月2 8 日 6 月2 9 日 6 月3 0 日 7 月1 日 7 月2 日 157675 150100 163617 155701 158480 168643
2011.6.6-6.12 2880 1345 1180 1070 680 480 10 1560 90 0 0 420 0 2026 1140 630 450 240 230 0 480 410 160 180 0 1150 1050 635 360 300 1290.17 30 0 15 0 80 0 360 0 2011.6.20-6.26 2011.6.13-6.19
2011年1月份、2月份、3月份、4月份、5月份、6月份电子分厂影响总装、 商用停线时间合计5496分钟,其中分厂自身原因影响的有4115.5分钟, 外部客观原因影响的有1380.5分钟。外部原因影响主要是STA钣金件短缺、 采购物料短缺导致我们无生产周期,无法满足总装上线时间,进而影响 总装停线。6月份我们0影响停线。
二、本周分厂日总生产力趋势图
本周分厂有效生产时间7天,分厂整体生产效率基本在0.88上下浮动,近 期主板班组、显示器班组、遥控器班组、自插班组生产效率有好转,部 分班组机型转换,变频班组转定频生产,影响生产效率波动,近期变频 试装较多、班组质量异常导致的返包较多,影响班组生产效率。
三、月度影响总装、商用趋势图