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2015年QC成果--提高沥青路面压实度的合格率


培训制度健全, 要因确认表查阅培训考 考试成绩不低于 试记录 95分 初>130、复压>90、 查阅记录 终压>70 现场确认 查阅施工机 械日志 现场检查、 统计 现场确认
XX
2
XX
11.8

3
40-50hz
XX
11.8
42hz

4
初压2-3、复压46、终压2-3 用秒表检测,要 求符合规范要求
XX
压路机 遍数不足 碾压速度过快
摊铺速度过快 拌和温度偏低 拌和时间不足
运料车未覆盖棉被
责任心差 操作不当 培训不到位
气温偏低
沥青料摊铺厚 下承层温度偏低 松铺系数不合理
沥 青 压 实 度 不 足
遭受雨淋

环境
测量
十、要因确认
序 号 1 末端因 素 培训效 果差 碾压温 度不合 理 碾压频 率不合 理 碾压遍 数不合 理 碾压速 度过快 确认内容 机械操作人员培训、 考试情况 碾压时的温度是否符 合规范要求 碾压机械的频率是否 符合要求 机械各阶段碾压遍数 是否符合标准要求 碾压速度是否在规范 要求以内 碾压机械的振幅是否 符合要求 摊铺速度是否在规范 要求以内 确认标准 确认方法 负责人 完成 日期 11.8 结果 合格率 100% 温度偏 低 是否 要因 否
1 1 0
其它
1
碾压控 制不到 位
1 0
其它
0
混合料 不合格
施工 环境 差
实施后的技术效益
在本次QC小组活动中,小组成员经过共同的努力,大胆 探索,积极创新,提出并实施了合理的施工方案和碾压工 艺。通过近5个月的实践和反复实验,制订、完善了沥青路 面碾压作业施工指导书。最终实现并超越了活动的预期目 标,为以后同类工程施工积累了宝贵的施工技术经验。
沥青混合料不合格
施工环境差 其他 合计
3
2 1 21
18
20 21 -
85.7
95.2 100 100
芯样照片
影响压实度低的相关因素排列图
频数(次)
主要问题
95.2 85.7 15 71.4 N=21
累计频率(%) 100
30
10
50
3 2 0 机械碾压控制不到位 沥青混合料不合理 施工环境差 其它 1 0
确认内容 摊铺速度是否 在规范要求以 内 碾压工艺是否 符合要求 集料的粘附性 是否达到规范 要求
确认标准 要求符合规范要求 (2-4m/min)
确认方法 用秒表检 测 资料记录 查询
负责人
完成 日期 11.8
结果 符合规 范要求 不符合 规范 符合规 范要求 符合规 范要求 符合规 范要求 符合规 范要求 符合规 范要求 符合规 范要求
频 数 (次)
情况排列图
频 数 (次) N=6
累计百分比 ( %)
累计百分比 ( %) 100 85.6
30
主 要 问 题
N=21 100 95.2
实 施 前
10
85.7
6
62.8 53.5
14
71.4
50
实 施 后
3
不再 是 主要 问题
50
5 2 0
碾压控 制不到 位 混合料 不合格 施工 环境 差
从2012年7月份XX国道新建道路工程60个点 的沥青路面压实度的检测结果中可以看出,压 实度达到96%的占100%,压实度达到98%以上的 结 占66.7%。虽然满足了规范要求,但距离公司目 论 标、业主要求的马歇尔标准密度的压实度不小 于98%的要求还有较大差距。其中影响路面压实 度低的最主要的因素为机械碾压控制不到位, 占总频数21次的71.4%。
碾压温度不合理
要因四
碾压遍数不合理
十三、效果检查
10月8日—21日,QC小组成员一起对刚施工完的沥青路面 进行压实度抽检,抽检200个点,一次性合格率达到了96%。
96% 84% 58%
实施前
目标值
实施后
结论
对策实施后,沥青路面压实度一次性合格率 达到96%,远远超过活动目标。
实施前、后主要问题变化
达 到 目 标
九、原因分析
针对压实度一次性合格率(≥98%)不足的问题,我们QC小组进行了全面的调查、分析。 多次召开了QC小组会议,讨论该问题存在的原因。根据讨论结果,绘制因果图。
振幅不合理
机械
碾压不及时 频率不合理
材料
方法
沥青性能差 机械组合不合理 施工方案不合理 粘附行不够 级配不合理 机械配备不合理
K74+660
96.5
调查三 小组对2012年7月钱集段新建道路新建道路工程21个压实度低于
98%的芯样进行实验检测,对影响沥青混凝土路面压实度的因素 进行分析、统计:
影响压实度低的相关因素统计表 序号 1 内容 机械碾压控制不到位 频次 15 累计频次 15 累计频率(%) 71.4
2
3 4 5
98.0
97.0 98.0 98.4 98.9 98.6 97.0 7 月 17 日
K75+030
K74+490 K72+030 K72+710 K73+680 K73+850 K74+750
98.8
96.6 98.1 96.4 98.2 98.1 99.0
K73+620
97.5
K74+850
98.3
青混凝土路面面层压实度的检查记录,具体数据如下(自检资料)
调查二
小组查阅2012年7月份(15日-17日)XX国道XX段新建道路工 程沥青路面面层压实度的检查记录,具体数据如下(自检资料)
桩号 K72+120 K72+250 压实度 ( %) 98.6 99.1 日 期 桩号 K73+770 K73+920 压实度 ( %) 99.0 97.2 日 期 桩号 K74+920 K73+540 压实度 ( %) 98.1 98.0
十四、巩固措施
(一)标准化
序 号 文件编 号
标准化
活动后的碾压遍数施工资料 写入公司质量管理体系三级 管理文件中,作为《沥青路 面碾压施工作业指导书》的 附件1 活动后的碾压温度数据资料 写入公司质量管理体系三级 管理文件中,作为《沥青路 面碾压施工作业指导书》的 附件2 活动后的碾压速度数据资料 写入公司质量管理体系三级 管理文件中,作为《沥青路 面碾压施工作业指导书》的 附件3
11.8
不符合 标准 碾压速 度过快 符合要 求 符合规 范要求

5
XX
11.8
是 否
6
碾压振 幅不合 理
摊铺速 度过快
振动压实在 0.3mm-0.6mm范围 内
要求符合规范要 求(2-4m/min)
查阅施工机 械日志
用秒表检测
XX
11.8
7
XX
11.8

序 号 8
末端因素 摊铺速度 过快 碾压工艺 不完善 粘附性不 够 拌和温度 偏低 沥青性能 差 遭受雨淋 松铺系数 不合理 气温偏低
XX
XX XX XX XX XX

男 男 男 男 男
28
25 27 45 28 25
本科
本科 本科 本科 本科 本科
组员/技术指导
组员/数据统计 组员/设备配合 组员/效益统计 组员/实验配合 组员/成果发布
工程师
助理工程师 助理工程师 会计师 助理工程师 助理工程师
二、课题简介
沥青混疑土路面以其优良的耐用性能广泛用于高等级公路和 城市道路,其中满足结构要求的沥青混凝土路面的耐用性能受两个 主要指标的影响,即设计的混合料和压实。设计最优的混合料,如 果不充分压实,都会降低路面的使用性能。然而经过良好地压实能 有效地改进一种不标准的混合料的结果。所以,压实被认为是影响 沥青路面耐用性能最重要的因素之一。 沥青混凝土路面压实不足、空隙率偏大,容易出现车辙、水 损害、沥青的加速老化等早期病害,影响沥青混凝土路面的使用性 能。公路工程施工过程中沥青混凝土面层的压实度控制标准为高速 公路、一级公路、城市快速路、主干路为96%。但是大量实践证明, 在实际施工中沥青混凝土面层的压实度控制标准比规范规定的标准 高出1%-2%,可以有效地防止沥青混凝土路面的早期病害,提高沥 青路面的使用效率。据资料表明,沥青路面压实度每提高1%,可以 延长沥青路面使用寿命10%-15%.所以,本课题暂定沥青混凝土路面 的压实度控制标准为98%,把小于98%的视为不合格,按这一拟定标 准对沥青路面压实度进行检测,计算沥青混凝土路面压实度一次 性合格率。
XX
11.8

11
混合料出厂温 度是否满足规 范要求
沥青性能是否 达到规范要求 混合料是否遭 受雨淋 松铺系数是否 符合实际要求 气温是否满足 规范要求
XX
11.8

12
XX
11.8

13
XX
11.8

14 15
XX XX
11.8 11.8
否 否
要因确认结论
要因一
碾压速度快
要因二
碾压工艺不完善
要因三
三、小组活动计划表
2012年 4月 小组成立 计划阶段 (Plan) 实施阶段 (Do) 检查阶段 (Check) 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
活动阶段
巩固阶段 (Action)
五、选题理由
1 2 32
工程特点
业主要求
压实度好坏直接影响沥青路面的使用寿命 贯彻省市质量年活动,确保工程质量 小组对2012年8月施工的沥青路面压实 度(低于98%)的数据统计,如下表:
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